Собираем разбираем краши/отказы коптеров

jekmv

он лежит сохнет пока. 12 часов пролежал в воде, медь покрылась зеленью)
а зверь - мушка какая то)

Alex-13
jekmv:

виновник

А вы не думали, что бы произошло, если бы коптер полетел не в речку а в шар с людьми ?

100xanoff

Треху на Ардукоптере в режиме удержания позиции внезапно понесло назад. Виновник, предположительно, GPS, поскольку в логах он показывал обратное реальному направление.

В последние секунды успел переключиться в ручной режим и вырулить на свой дачный участок и врезаться в дерево.
В итоге минус один карбоновый проп и погнутый мотормаунт.

jekmv
Alex-13:

А вы не думали, что бы произошло, если бы коптер полетел не в речку а в шар с людьми ?

ну во первых до шарика было метров 200, а во вторых при столкновении с шаром я бы собирал его с земли)

вот, не поставишь смайлик в конце и все ведь реально думают что я виню во всем шарик!)

100xanoff:

в режиме удержания позиции внезапно понесло назад

что то он больно резко вниз пошел и звук странный у двигателей, может аккум просел?

jekmv
jekmv:

а гопро утопленники не восстанавливаются?

в дневнике буду подробности писать по мере их поступления, как найду точную причину падения тут отпишусь

блин, предыдущий пост уже не редактируется

mahowik
jekmv:

утопленник

а как нашли в воде? эхолот? металлоискатель? или просто ласты? ))

jekmv
mahowik:

или просто ласты? ))

с аквалангом за примерно 40 минут рыскания по дну на ощупь)

jekmv
jekmv:

как найду причину падения тут отпишусь

видео восстановил с утопленной прошки, но нет последних 3 метров, думал увижу воду). кусок в дневнике.
итог падения - отключение всех 4х моторов одновременно.
в виду того, что стаб на 5 вольт полностью работоспособен после сушки, напряжение 4S батарейки было 15.3В, то проблема в AIO. стояла RC2. файлсейв был настроен на RTH, и неоднократно проверен.
мозг после просушки тоже работает (кроме барометра и магнетометра). остается выяснить причину дизарма в воздухе

kassir

Убрался вчера.
Причина - отстрел 1й лопасти.
Упал с 50 метров в момент когда висел на месте. Показывал друзьям картинку с высоты.
Сделал два вывода, пропы - только карбон , лучи - только оригинал.
На фото как раз оригинал, до этого использовал фигню с РЦ, ломалась при падениях с 1-2 метров.

Теперь сижу, чешу репу. Искать новую нижнюю пластину для ремонта, или пилить что то новое на подобии Рептилии или TBS…

toshik

Начал летать с FPV и слишком низко зашел над деревьями. Цапанул и завис в ветках на 15 метрах высоты, потери минимальны, передавал видео с координатами и высотой до последнего пока не высадилась батарейка. Спецтехника выручила…

cylllka
kassir:

Причина - отстрел 1й лопасти.

Сделал два вывода, пропы - только карбон , лучи - только оригинал.

А пропы и моторы балансировались? Какое КВ у моторов?
За все время увлечения коптерами у меня оторвало лопасть только один раз, и то на примятом пропе после 5 минут выполнения флипов и различных резких фигур и скоростных полетах ( на такой же раме, клон с РЦТ).
Пропы дешевые, купленные года еще 2 назад rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Таскают тяжелую раму с БК подвесом, и в -15 мороз и в жару, все ок.

kassir
cylllka:

А пропы и моторы балансировались? Какое КВ у моторов?

Моторки вот такие
Пропы Gemfan 1047 с ХК.
Пропы балансирую всегда, движки отобрал из кучи 6 штук идеальных, до квадры стояли на гексе.
До этого уже был отстрел лопасти на этих пропах, но тогда списали на акро режим (друг учился флипы делать) , но я увлекаюсь исключительно плавными ФПВ полетами.
И в данный момент коптер просто висел.
Вчера на этом сетапе взял личный рекорд - 500 метров в высоту. Представляю лепешку от него если бы краш случился вчера… Благо летаю исключительно в полях…

cylllka
kassir:

Моторки вот такие
Пропы балансирую всегда, движки отобрал из кучи 6 штук идеальных,

😃 Даже Тайгеры с Авионикс 2212 из 8 штук ниодного идеального не нашел. Не думаю, что эти лучше.

kassir:

но я увлекаюсь исключительно плавными ФПВ полетами

Тогда зачем такие монстры на коптер поставили? О_о Эту раму с ФПВ таскают 100ваттные моторы, а 150 ватт с головой. А 200-250 ватт это бесполезная трата батареи и больше шанс порвать проп.

kassir
cylllka:

ниодного идеального не нашел.

Камерка прикручена жестко к раме, дрожания нет.

cylllka:

Тогда зачем такие монстры на коптер поставили?

Остались от гексы.
У меня есть 2215 заметно хуже по времени полета.

ShrekS

В общем, достал меня этот T580P+:(. Первый полет нормально до полного высасывания акка 4000 mA*ч 3S. В втором как-то странно его качнуло. Приземлился, осмотрел, покрутил - криминала не нашел. Взлетел снова, “а через 42 ка-а-ак…”

В минусе два луча, забит грязью движок, дальше еще не смотрел. Пропы целы, т.к. газ автоматически убрал - контроллер по этому поводу даже пискнуть один раз успел. Аккумулятор слегка сбоку смяло, не знаю, выживет ли. Залил вмятины густым циакрином. Остаточное напряжение на всех банках 3.90-3.92В.
Перед полетами все разбирал, разъемы проверил, платы лаком покрыл - без толку. Кувыркается точно так же. Видимо, дело все же в мозгах коптера, а не только моих.Теперь трижды подумаю, прежде чем брать “закрытые” наборы электроники “все в одном” - даже посмотреть/проверить что в мозгах творится нет возможности. Что посоветуете? Менять всю электронику? (т.к. спид-контроллеры тоже не стандартные)

cylllka
ShrekS:

В втором как-то странно его качнуло.

Я вот чего не понимаю, если качнуло странно и были уже падения, то зачем было так высоко взлетать?

ShrekS
cylllka:

если качнуло странно и были уже падения, то зачем было так высоко взлетать?

Это по “рыбоглазой” камере кажется, что высота была большая. А реально кувыркнулся метров с 15. Ниже болтало сильно и всякий пух с травы летел.
А странным качание именно потому и было, что то ли ветер дунул, то ли на секунду я зарулился… Этот момент потом я даже на видеозаписи не смог разглядеть.
Статистика убивает: висю (точнее болтаюсь) на одном месте, не выпендриваюсь, а практически каждый второй полет заканчивается кувырком вправо.

cylllka
ShrekS:

Это по “рыбоглазой” камере кажется, что высота была большая. А реально кувыркнулся метров с 15.

Я к тому, что 3-5 метров достаточно было для того, что бы не сломать лучи. Я для тестирования обычно выше 3х метров и не взлетаю.
А по глюку курите темы по T580P+ на РЦ-Грцпс , тут мало пользователей этого девайса

Andrey_Ch
ShrekS:

Взлетел снова, “а через 42 ка-а-ак…”

Правый ближний к зрителям мотор как то хреново крутился, если по ролику судить. Он похоже вас и подвел. да и кувырок был вправо.

ShrekS
cylllka:

3-5 метров достаточно было для того, что бы не сломать лучи

Увы, один краш с поломкой луча и был с высоты порядка 5 м. Правда, плюхнулся на гаревую дорожку тогда. Да и выстоу аппарат плохо стабилизирует, а я вручную неважно удерживаю. Т.е. периодически возникли резкие просадки по высоте до 2 м.

cylllka:

курите темы по T580P+ на РЦ-Грцпс

Спасибо, был я уж там. Пока для себя никакого “руководства к действию” не нарыл.

Andrey_Ch:

Правый ближний к зрителям мотор как то хреново крутился, если по ролику судить.

Сам в шоке. Но все же списываю на строб-эффект. Если бы он ТАК хреново крутился на самом деле, вряд ли квадрик вообще летал?
При осмотре и прокрутке моторов никаких аномалий не видно было. Да и когда в руках держал и проверял управление, квадрик по всем направлениям реагировал одинаково. За идею спасибо, т.к. “непонятная болезнь требует непонятного лечения”😉
Если найду силы продолжить это скорбное дело, соберу тестовую раму из алюминиевых профилей и буду движки по кругу переставлять.

Zam888

Вияснились обстоятельства последнего краша. Колокол одного движка сполз на половину с вала. Т к на валу не оказалось проточки. Движки ноунэйм 2216 с берца. Какашки редкосные оказались. Вывод. Покупать норм двиги. Даже на тренеровочные леталки.