Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom
и опять добавлю… кому не игрушку, и для дела, или не дай бог для работы, СЮДА)) остальным В ИГРУШКИ
само слово и то бесит!)
моно конечно и фантик 4 купить)) и не думать ни о чем) кроме места захоронения))
Подвес Q-2D, камера Xiaomi, из коробки пару раз летал, работал отлично, потом сменил телеметрию блютуз на 3DR, началась такая ерунда, думал наводки какие, отключил 3DR, тоже самое, видимо совпадение. С настройками подвеса разобрался, крутил и так и сяк, ничего практически не меняется, потом поставил как было, чего его так колбасит. Может кто сталкивался, наведите на мысль, уже не знаю чего делать.
Для начала запустите его полностью “отдельно” от копа.
Для начала запустите его полностью “отдельно” от копа.
Это я тоже делал, тоже самое происходит. Причем может какое то время нормально себя вести, а потом ни с того ни с сего начинает беситься.
Я почему спросил, может у кого было подобное.
Проверь, плата гироскопа в отсеке на рамке нормально стоит, не болтается и провода от нее не отваливаются.
Проверь, плата гироскопа в отсеке на рамке нормально стоит, не болтается и провода от нее не отваливаются.
Уже вскрывал, плата плотно сидит, провода через лупу смотрел, первым делом на гироскоп подумал)
Надо наверное на Hobbyking писать, у них покупал.
Правильно-ли я понимаю, что:
Support Damped mode, Oneshot125, Oneshot42 andMultshot
Multishot означает то, что на CX-20 встанет как раз без проблем?
Антон, раз уж у тебя регули “крякнули” - сделай доброе дело - погоняй регуль по карте, проверь.
погоняй регуль по карте, проверь.
Гонял, проверял. Более того, я везде искал инструкцию, как с помощью этой карты оперировать/вносить изменения. Так и не нашёл - методом тыка и дедукции разобрался сам. Эти значения можно менять. Гонял я регули по карте, выставил у всех первые значения (ну типа стандартные) - не помогло.
Гонял я регули по карте, выставил у всех первые значения (ну типа стандартные) - не помогло.
в смысле на дефолт сбросил?
странно, что не помогло…
как гонял-то? по одному я надеюсь?
И все и по одному, пока разбирался. Вобщем в соответствии с картой выставил все первые значения “B”, кроме Start mode. Там выставил второе значение - soft. Нифига. И даже Reverse менял…
а управляющий сигнал с контроллера с рабочего мотора тоже стоило бы попробовать, если это не делалось
Получается один регуль вообще ноль эмоций, будто вообще не подключен (мертвый), а второй мотор пищит дёргается, будто проверку бесконечно проходит…
а второй мотор пищит дёргается, будто проверку бесконечно проходит…
если пищит постоянно - это нет управляющего PWM сигнала
управляющий сигнал с контроллера с рабочего мотора
Я пробовал втыкать мёртвые регули в места живых на контроллере - ничего не меняется. Естественно живые регули нормально работают в местах мёртвых. Отсюда вывод - контроллер is ok ))
Ну вот и у меня один регуль как будто вообще не подключён… Ноль эмоции… Мотор рабочий, проверял… Че в них горит то? Внешне все цело, ключи не греются… Интересно, можно его починить?
Добрый день!
ни разу не запускал режим автотюн. завтра планирую запустить его с помощью дроидпланнер2 со смартфона. подскажите, как понять что автотюн завершен и что после этого необходимо сделать? насколько я помню нужно будет посадить квадрик и сделать дизарм, в этом случае настройки сохранятся, так?
Добрый день!
ни разу не запускал режим автотюн. завтра планирую запустить его с помощью дроидпланнер2 со смартфона. подскажите, как понять что автотюн завершен и что после этого необходимо сделать? насколько я помню нужно будет посадить квадрик и сделать дизарм, в этом случае настройки сохранятся, так?
Он не работает с смартфона… Я пробовал. Ни с Tower ни с 2ого… Надо на канал вешать, на крутилки
Он не работает с смартфона…
а остальные режимы у вас работают?
Остальные да, работают… Кстати возможно от прошивки зависят… У меня 3.1.5… На более новых может и работает.
По поводу расколбаса своего подвеса Q-2D, сегодня в очередной раз зашел в режим программирования подвеса, вернул заводские настройки, добавил мощности обоим моторам примерно на четверть оборота (чуть меньше), тестирую, пока работает нормально без срывов, но не знаю на долго ли. Все таки этот подвес слабоват для Xiaomi, с учетом того что камера у меня не в рамке, а на ней (+ силиконовый чехол), и центр тяжести смещается вперед. Тяжело приходится tilt мотору, немного греется.