Квадрокоптер Syma X5
нет конденсатора
На красной плате есть кондер.
И не видно, целиковая верхняя половина корпуса или на моторы отдельные крышечки
Крышечки на моторах есть.
там все просто включаем на затвор ногу от ардуино, между сток и “+” от батареи ставим пищалку, исток к “-”. Можно для начала поставить кондер на 1мкф последовательнос пищалкой, вот как на видео
Чё-то я подумал, что неправильно кнопкой фото сначала включать пищалку, потом выключать. Например - улетела Сима за 300 метров, мы на пульте нажали фото (типа включили пищалку), а дальность велика и сигнал не прошел. Дальше мы уже не знаем пищит Сима или нет… И где включение, а где выключение… Или сигнал прошел, но из за шума (или далеко) не слышно пищалку, а она надрывается - сажает аккум. Я думаю правильней будет при нажатии на “фото” включать пищалку секунд на десять с автовыключением…
Крышечки на моторах есть.
Не X5*-1, первая версия
Мне едет зарядник 4 в 1. Разберу и отпишу что там. Думаю что там четыре зарядника на ltc4054 или на чем-то подобном.
Схема на TP4056 будет заряжать точно также как и B6 нашу одну банку. Там организован правильный алгоритм заряда ли-по аккумов. А именно - сначала добивает до 4,2В, потом держит 4,2В и индуцирует об окончании заряда светодиодом, когда ток на аккуме упадет до, примерно, 50мА.
При этом, при добивании до 4,2В держит заданный ток, который задается резистором на одной из ног. Затем держит его, а потом ток сам уже снижается. Т.о. это отличный зарядник для нашего аккума.
В6 просто заточен под кучу разных алгоритмов и все. А алгоритм заряда нашего аккума что в имаксе что на TP4056 или LTC4054 одинаков, просто железо разное. Ну и имакс тянет токи большие. А нашему акку макс 1С ток заряда нужен. Т.е. 680мАн
Просто я спаял сначала на ltc4056, а сейчас и на tp4056. Практически навесным монтажем на платке и в корпусе родного зарядника/шнурка USB.
Так как схема - 3 детали, то и фоткать и описывать ничего не стал. По запросу названия вышесказанных микросхем в Гугл - куча картинок и схем и описаний этой зарядки.
Привет всем обладателям самого покупаемого квадрика. Ребят, есть кто в МСК, кто дружит с паяльником… я с ним не особо дружу… уже 3 раза перепаивал антенны, но толку ноль… В квартире потеря связи через 3 метра. На улице метрах в 100 от домов - около 5… грешил на забитость WIFI каналов, но скатался на дачу (чистое поле/чистый эфир) - 10 метров в максимуме… + сигнал залипает, т.е. пустил его влево - пульт потерялся - он так и несется влево до земли или пока сигнал не поймает. не знаю правильно это или нет но у меня так (версия симы 2 с вертолетом на пульте). Вообщем кто может мне помочь с пайкой антенны немного попозже, когда приедут запчасти (ибо от этого неуправляемого полета разбил все мотормаунты и погнул валы пропов).
именно также вела себя и моя сима.
Проблема оказалась в поврежденном SMD-элементе. на фото 2 - слева от провода белый блок. Это он и есть. убрав его и запаяв перемычкой - получил стабильнейший сигнал даже через 70м. Загрязненность эфира WiFi точками - никак не влияет. Во дворе - ловится около 50 точек, и хоть бы хны.
Загрязненность эфира WiFi точками - никак не влияет. Во дворе - ловится около 50 точек, и хоть бы хны.
Но что-то точно извне точно влияет. У меня есть 2 площадки для полетушек, первая около домов, вторая чуть дальше от домов и рядом с оврагом. на первой всё ок, а на второй стабильно время от времени теряется связь, причем без всякой систематики.
Я думаю правильней будет при нажатии на “фото” включать пищалку секунд на десять с автовыключением…
Не проблема! Вот вам скетч
/*
SYMA X5C-1
*/byte BeeperPin = 10; //номер ножки куда подключена пищалка
byte CamPin = 7; //ножка для подключения камеры
unsigned long duration;void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(CamPin, INPUT);
pinMode(BeeperPin, OUTPUT);
}void loop()
{
duration = pulseIn(CamPin, HIGH); //замеряем длительность импульса за секундуif (duration < 210000) || (duration > 220000) {
} else{
digitalWrite(BeeperPin, HIGH); //включаем пищалку
delay(10000); //на 10 сек
digitalWrite(BeeperPin, LOW); //и выключаем
}delay(1);
}
сначала добивает до 4,2В
только что заряжал таким все 4 аккумулятора, по току не скажу, но каждый аккум сейчас заряжен до 4,22-4,23В, отключались поочередно во время зарядки (т.е. гасла одна из лампочек)
Потроха 4 in 1
drive.google.com/folderview?id=0B0uzetUpCrGgfmJ2RE… - на пятиножковых чипах маркировки нет.
именно также вела себя и моя сима.
Проблема оказалась в поврежденном SMD-элементе. на фото 2 - слева от провода белый блок.
кружочком обведи кто поврежден и как его прозвонить чтобы понять. я в этом вообще дуб
Потроха 4 in 1
на пятиножковых чипах маркировки нет.
на другой стороне платы самое интересное видимо
кружочком обведи кто поврежден и как его прозвонить чтобы понять. я в этом вообще дуб
Четвертое фото. В крайнем правом углу - припаян провод, сигнальный. Чуть левее -видно кусочек белого блока. Вот этот белый блок - у меня не звонился. По-идее - должен пропускать ток, попробуйте.
rcopen.com/forum/f135/topic369815/1916
Перейдите сюда, если фото маленькое.
Потроха 4 in 1
drive.google.com/folderview?id=0B0uzetUpCrGgfmJ2RE… - на пятиножковых чипах маркировки
Вот эти пятиножковые чипы и есть LTC4054
Вот этот белый блок - у меня не звонился. По-идее - должен пропускать ток, попробуйте.
по идее это SMD - конденсатор небольшой емкости, он не должен “звониться” обычным тестером. Но у вас он сколотым был, это верно )
Возвращаюсь к теме о звонке.
Купил в Ашане (не реклама) самый дешевый и маленький беспроводной звонок (дальность 150м). Пока коптер сохнет после покраски решил разобрать звонок и попробовать запитать его от аккума. Результат такой:
- Взвесив все части: плату, динамик и светодиод получил 18 грамм, что в общем для меня показалось в верхней границе нормы.
- Подключил к акуму. Все заработало как и от двух батареек.
- Тут началось самое интересное. Замерил напряжение на неподключенном акуме- 4,20 Вольта, при простом подключении проводков питания к акуму (не подавая сигнал, динамик молчал) напряжение почему-то упало до 4 Вольт, то есть в неактивном режиме, когда потребления энергии быть не должно- напряжение на батарейки падало. Это меня удивило.
- Через некоторое время, коснувшись платы, почувствовал что некоторые элементы горячие. Отключил питание. Далее система перестала работать вообще. При подключении питания блок не реагирует на нажатие клавиши звонка.
Итог: Тема была интересная, звук было слышно в пределах радиуса 50-60 метрах, этого достаточно для поиска в заданных рамках. Но эксперимент не удался, система не выдержала высокого напряжения штатного акума и сгорела.
Вопрос: Может кто знает, почему система в неактивном режиме могла потреблять энергию?
PS Если кого заинтересуют фотки могу скинуть.
Привет народ У меня вопрос про антенну
вскрыв симу понял что с моими дрожащими руками тут паять нечего я просто её убью но вот какой вопрос если зачистить провод антенны и припаять еще кусочек после чего отрезать 3,17 от общей длинны так моно???
вскрыв симу понял что с моими дрожащими руками тут паять нечего я просто её убью но вот какой вопрос если зачистить провод антенны и припаять еще кусочек после чего отрезать 3,17 от общей длинны так моно???
Так вы 100грамм для храбрости примите, не будут дрожать 😃
Можно напаять, но смысла - практически нету. У меня Сима летает на куске провода от флоппи-диска (питание). Разницы от стокового алюминиевого провода - так и не заметил.
По проводу антенны - можно напаять, а потом сделать общую длину 31мм.
Разница сток/не сток не видна, когда длина антенны стоковой и в приемнике и в передатчике правильная, что бывает не у всех… Там не материал провода важен, а его длина.
По звонку - конечно он потребляет без сигнала, это же приемник и он всегда работает, но потребление там минимальное…
По поводу сгорел и много потреблял (аж грелся) - либо перепутал что-то при пайке, либо 4,2В ему реально много оказалось… 😃
Скажите пожалуйста, кто нибудь менял шестеренки на моторах или главную шестерню? Как их менять? У кого заказывать? Или можно поискать в своем городе в каких-либо специализированных магазинах? (чтобы долго не ждать)
При полетах на поле приземлились в песок, вот видимо песочек попал на шестерни. Сразу не заметили, продолжили полеты, квадрокоптер стал хуже взлетать, потом просто его тянуло немного вперед у земли даже на полном газу. Вообщем больше не взлетает. Только дома увидел что немного стерлась шестерня на моторе, была в крупицах песка.
Вопрос: Может кто знает, почему система в неактивном режиме могла потреблять энергию?
скорее всего там никакой стабилизации по напряжению не было (а работал ваш звонок от 2х баратеек (3вольта), когда вы дали ему напряжение от аккума симы более 4v, то микросхему звонка просто пробило, отсюда и нагревание элементов которые пробило. Надо было стабилитрон какой нибудь на 3в воткунуть и токограничивающий резистор на 10 ом все было бы нормально) Но 18грамм все таки перебор имхо, вот BOV собирает на ардуине пищалку) ждем результатов, ну и фото\измерения по весу готового устройства… + на ардуине легко пищалку задействовать еще для измерения напряжения на симе и сделать чтоб пищала при некотором низком заряде, получится многофункциональное устройство
если зачистить провод антенны и припаять еще кусочек после чего отрезать 3,17 от общей длинны так моно???
так можно) только учтите что и в пульте тож самое проделать надо, чтобы длинны антенн были бы одинаковы… да и толку особо от этого не будет - если у вас конечно явных провалов по управлению в зоне видимости не возникает - лучше вообще ничего не делать
вот BOV собирает на ардуине пищалку) ждем результатов, ну и фото\измерения по весу готового устройства.
Жду Ардуино про мини, через неделю-две придёт. А сейчас нет смысла на ардуино нано делать она тяжелее, хотя перепрогаммировать удобнее, но питаниее 5-12 В.