mini cp от walkera
а у тебя миник ещё летает на этих 3,7? у меня как раз когда меньше 3,7 - уже просто не тянет.
когда не тянет, вынимаю аккумулятор и меряю тестером, 3.7v
когда не тянет, вынимаю аккумулятор и меряю тестером, 3.7v
ну, тоже самое, 3,65-3,7 у меня. Дак зачем тогда напряжение отсечки умеьшать? на время это не повлияет.
…а самое обидное, что на оставшихся 3.7 джиниус еще мухой жжужит.
Перебрал сегодня все провода. От батареи к регулю поставил AWG18. Толстовато конечно, но 20 не было. А между регулем и приемником воткнул 22. Летать стал значительно дольше, но эфект, что на 3.7В он уже не летит так и остался. При чем на этих 3.7 под нагрузкой показывает всего 3.3В.
ну, тоже самое, 3,65-3,7 у меня. Дак зачем тогда напряжение отсечки умеьшать? на время это не повлияет.
2-3 минуты добавиться если бы после 3.3 не тянул… ))
что на 3.7В он уже не летит так и остался
ну… у меня оба миника так летают.
У тебя же БК?
хочешь если летать до отчечки строго на БК - поставь параллельно выходу с платы контактов мотора кондёр мелкий на несколько нанофарад (я ставил со стокового мотора миника)
в результате летал пока отсечка не срабатывала - миник в конце камнем вниз падал. Но обороты будут как подашь газ - всегад на максимуме.
хочешь если летать до отчечки строго на БК - поставь параллельно выходу с платы контактов мотора кондёр мелкий на несколько нанофарад (я ставил со стокового мотора миника)
в результате летал пока отсечка не срабатывала - миник в конце камнем вниз падал. Но обороты будут как подашь газ - всегад на максимуме.
да пробовал, но хочется толково реализовать )
не думаю что выйдет.
Плата сама уменьшает мощность подаваемую на мотор при просадке питания. Т.е. на этих 3,7В уже даётся на мотор не 100% мощности, а скажем, 70%. (кстати, зачем плата это делает, я так и не понял)
И тут регулируй, не регулируй напряжение отсечки - не поможет.
Плата сама уменьшает мощность подаваемую на мотор
просто нужно выцепить как микропроцессор замеряет напряжение… и чуть доработать схему)
просто нужно выцепить как микропроцессор замеряет напряжение… и чуть доработать схему)
я думаю, тут тебе только вот этот человек с хелифрика помочь может 😃 если не поленится
www.helifreak.com/showthread.php?t=452257
просто нужно выцепить как микропроцессор замеряет напряжение
вообще, вот эта идея мне понравилась
если будут какие-нибуд результаты - скажи 😃
Мне тоже кажется, что для БК вот это автоматическое уменьшение мощности - только мешает.
хочешь если летать до отчечки строго на БК - поставь параллельно выходу с платы контактов мотора кондёр. Но обороты будут как подашь газ - всегад на максимуме
уже ничего не хочу, я смирился. Видимо такой он есть и другим не будет. Надо же было так улучшить конструкцию джиниуса, чтобы стало хуже, ну или как вариант, это обратная сторона телеметрии.
…а самое обидное, что на оставшихся 3.7 джиниус еще мухой жжужит.
А миник и гениус - оба БК?
И такой ещё вопрос: какое напряжение остаётся на гениусе, после посадки, если достать аккум и измерить?
мини на 05 моторе, гена на БК с апгрейда. Остается 3.73 и 3.57 соответственно. С драными проводами разница была на много хуже.
Остается 3.73 и 3.57 соответственно
извиняюсь, это до состояния когда верт не держит в воздухе? или до “не перевернуть в инверт” ?
До состояния “не держит в воздухе” у меня у миника проверил остаётся 3,63 В. До “не перевернуть в инверт” - 3,7.
(Придут весы померю точнее 😃 )
мини на 05 моторе, гена на БК с апгрейда. Остается 3.73 и 3.57 соответственно. С драными проводами разница была на много хуже.
вообще, конечно да, расстраивает это тогда…
это до состояния когда верт не держит в воздухе
это до состояния когда верт не держит в воздухе
вообще, тогда разница не слишком большая выходит. Я бы не парился. Я вообще считаю что если минуты 4-5 выходит поколбасить его, то это вполне нормально. Не думаю что другие мелкие вертолёты с СП и мотором в хвосте тянут больше.
Вон, новый лёгкий (29г) Nano CPX тоже 3,5-4 минуты 3Д или 5-6 минут блином летает. Т.е. по времени всё тоже.
Господа, а кому нибудь удалось сделать нормальный хвост на БК моторчике?
Захотелось на зиму купить вертолет для квартиры. На данный момент пытаюсь выбрать между Mini CP и Blade Nano CP X.
За Mini CP - телеметрия и возможность апгрейта на БК. За Nano CP - ощутимо меньший размер что для квартиры очень существенно но при этом гарантированные проблемы с переходом на БК в будущем, а нелюбовь к малому ресурсу коллекторных моторов у меня после Blade mSR переросла в фобию 😃 …
P.S. Только не надо пытаться сравнивать эти две модели и вообще сравнивать Валкеру с Е-Флайтом 😃.
IMHO если для квартиры, то БК не нужен
да пробовал, но хочется толково реализовать )
Толково и без бубна blheli, в governor arm режиме. Задаешь при байнде какие обороты держать, и оно пока не умрет пыжиться .
Толково и без бубна blheli, в governor arm режиме. Задаешь при байнде какие обороты держать, и оно пока не умрет пыжиться .
Объясните пожалуйста поподробнее
IMHO если для квартиры, то БК не нужен
Спасибо за подробный ответ на вопрос: Господа, а кому нибудь удалось сделать нормальный хвост на БК моторчике?😁
Объясните пожалуйста поподробнее
У прошивки blheli, есть функция Governor ARM, которая в отличии Governor TX, инициализирует газ при байнде, и дальше просто игнорирует что плата посылает на регуль, если только это не сигнал нуля газа ( тогда останавливает мотор) Сделано это для мцпх, у них миксы на хцост зашиты в приемник, и вроде чуть лучше хвост держит. С нашим вертом будет игнорировать понижение газа при просадке аккумулятора. Както так.
Спасибо за подробный ответ на вопрос: Господа, а кому нибудь удалось сделать нормальный хвост на БК моторчике?😁
В принципе народ в интернетах делал, на хп3а + blheli. Теже яйца что и на мцпх, только с боку. В этой ветке вроде никто не заморачивался еще.