Тестовый полет с новым приемником

Тестирую приемник Rainbow RX v1.0 с контроллером Naze32.
FailSafe не настраивал ни там, ни там. Напрасно (7.15).
Реализацию FailSafe не решил еще как буду делать, варианта 2:

  1. Изменить в приемнике процедуру сброса значений стиков при отсутствии/потере связи. Сейчас throttle сбрасывается до 1000, а это отключение моторов, а вместе с ними и стабилизации. На земле норм, а вот когда на высоте такое случается, совсем не гуд. Можно попробовать подобрать значения throttle
    чтобы падал не очень жестко, но и не улетал если ветер сильный.
  2. Отключить в приемнике пульсацию PPM после длительной (1c) потери связи. Тогда полетник начнет выполнять
    свой FailSafe, c соответствующими настройками.
  • 466