чутка уменьшил level I… теперь взлетает практически как по рельсам в акро моде…
внутренние НЧ фильтры акселей выставлены в соответствии с [/COLOR]интегратором который в ALT HOLD (40hz update rate - 20hz LPF on acc):
ADXL345 => 25hz
BMA180 => 20hz
BMA020 => 25hz
Если барометра нет и стаб. мод всеж пидалит, то можно поиграться с НЧ фильтром на понижение (только для ADXL345 и BMA180, т.к. для BMA020 25гц это мин.). Смотрите Sensors.pde, там закомментированы строчки для различных частот:
для ADXL345
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x06); // rate=6.25hz, bw=3.13hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x07); // rate=12.5hz, bw=6.25hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x08); // rate=25hz, bw=12.5hz (see table 7 of the spec)
i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x09); // rate=50hz, bw=25hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x0A); // rate=100hz, bw=50hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x0B); // rate=200hz, bw=100hz (see table 7 of the spec)
для BMA180
//control = control | (0x00<<4); // set low pass filter to 10Hz (bits value = 0000xxxx)
control = control | (0x01<<4); // set low pass filter (or bw) to 20Hz (bits value = 0000xxxx)
добавлен драйвер пират-сонара DYP_ME007, а таке попытки ПИД регуля к нему… статус: не летает пока 😃
все изменения в архиве ниже… есть идеи? велкам!!!
з.ы. для удобства и статистики отзывы пишите сюда плз.
единственное на чем смог полетать в квартире на гире с виброплатформой)) это ваша А2,
платка с датчиками приклеена нагло прямо к раме без всяких резинок, пропы не балансированые, так же как и их крепления, жду из китаев нормальных, не хватило терпения дособрать раму, просто захотелось подлетнуть 😃
аксель не подключал т.к он от вибрации рисует пики 30-35 попугаев.
ну а конфиг nanov3, adxl345\itg3205\5883L
моторки такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропы gws 5x3x3
рама s009.radikal.ru/i310/1201/c3/c5e08dc2efbc.jpg
регули мистери 12А шитые
подправил только thr expo и rate
esli sovsem vibro copter to mozhno poprobovat’ filtr dlya itg3200/3205 vistavit’ v 20hz
#define ITG3200_LPF_20HZ
dumayu i aksel budet pahat’… tam seychas filtr nastroen ~0.5…1hz
Esli ne letit to mozhno esche v IMU podnyat’ acc lpf factor do 150 i gyro factor do 600
#define ACC_LPF_FACTOR 150
#define GYR_CMPF_FACTOR 600.0f
Нет, все ок, все полетело) спасибо)
при калибровке стиков по этой инструкции airm.ru/articles/2#7-Запуск выяснилось что у меня не реагирует столбик yaw на отклонение стика у аппаратуры, аппаратура работает с приёмником подключал серву,проверял а именно на плате не хочет, может из за этого и серва дёргалась?
мож вход сгорел или непропаян?
Квадрик X, моторы DT750 + винты XC 1047, плата CriusSE. Первый полет отвисел 2-а акка, на квадрате 4-4м. Горизонт держит железно, плывет немного назад и вправо, аксель надо тримернуть. При включение баро наблюдается какие то подгазовки самопроизвольные и при резких наклонах наблюдается как бы приостановка двигателей. Если только на акселях такого нет.
Плата CriusSE, залил данную прошивку 1.9а2, полетел сразу. В режиме LEVEL висит неплохо, но не пойму как должен работать режим BARO и MAG. В GUI вижу что включаются датчики при вращении AUX1, но в полете не вижу изменений. И не совсем понятно, BARO и MAG должны быть одновременно задействованный или можно например только компас включить, как это должно отразиться на квадрике?
Добрые люди! Подскажите пожалуйста в чем причина? всегда выдает “Ошибка при компиляции” менял и платы и проги!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4d4864cd3df955007775695a":{"_id":"4d4864cd3df955007775695a","hid":79943,"name":"eria","nick":"eria","avatar_id":null,"css":""},"4d7c0e353df9550077754e65":{"_id":"4d7c0e353df9550077754e65","hid":83206,"name":"mahowik","nick":"mahowik","avatar_id":null,"css":""},"4e8d36e03df955007774d915":{"_id":"4e8d36e03df955007774d915","hid":101552,"name":"alex_f73","nick":"alex_f73","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f2249139970730077105cb8","hid":13482,"title":"MultiWii_1_9_a2: Обновление.","html":"<p>Всем привет!</p>\n<p>Так как тема судя по всему набрала достаточный интерес, попробую продолжить…</p>\n<!--cut-->\n<p>Изменения в сравнении с <a href=\"https://rcopen.com/blogs/83206/13328\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/83206/13328\">MultiWii_1_9_a1</a> незначительные но полезные:</p>\n<ul>\n<li>еще уменьшил частоту среза НЧ фильтра для акселя и поднял гиро фактор до 400. Субъективно вроде еще лучша стало…<br>\nразмышлизмы тут:<br>\n<a href=\"http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&start=80\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&start=80\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&sta…</a><br>\n<a href=\"http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&start=90\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&start=90\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&sta…</a></li>\n<li>чутка уменьшил level I… теперь взлетает практически как по рельсам в акро моде…</li>\n<li>внутренние НЧ фильтры акселей выставлены в соответствии с [/COLOR]интегратором который в ALT HOLD (40hz update rate - 20hz LPF on acc):<br>\nADXL345 => 25hz<br>\nBMA180 => 20hz<br>\nBMA020 => 25hz<br>\nЕсли барометра нет и стаб. мод всеж пидалит, то можно поиграться с НЧ фильтром на понижение (только для ADXL345 и BMA180, т.к. для BMA020 25гц это мин.). Смотрите Sensors.pde, там закомментированы строчки для различных частот:<br>\nдля ADXL345</li>\n</ul>\n<pre class=\"hljs\"><code>\n//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x06); // rate=6.25hz, bw=3.13hz (see table 7 of the spec)\n //i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x07); // rate=12.5hz, bw=6.25hz (see table 7 of the spec)\n //i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x08); // rate=25hz, bw=12.5hz (see table 7 of the spec)\n i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x09); // rate=50hz, bw=25hz (see table 7 of the spec)\n //i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x0A); // rate=100hz, bw=50hz (see table 7 of the spec)\n //i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x0B); // rate=200hz, bw=100hz (see table 7 of the spec)\n</code></pre>\n<p>для BMA180</p>\n<pre class=\"hljs\"><code>\n //control = control | (0x00<<4); // set low pass filter to 10Hz (bits value = 0000xxxx)\n control = control | (0x01<<4); // set low pass filter (or bw) to 20Hz (bits value = 0000xxxx)\n \n</code></pre>\n<ul>\n<li>добавлен драйвер пират-сонара DYP_ME007, а таке попытки ПИД регуля к нему… статус: не летает пока <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nвсе изменения в архиве ниже… есть идеи? велкам!!!</li>\n</ul>\n<p>з.ы. для удобства и статистики отзывы пишите сюда плз.</p>\n","user":"4d7c0e353df9550077754e65","ts":"2012-01-27T06:49:55.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"50bddc6d9970730077159acb","last_comment_hid":8,"last_ts":"2012-12-04T11:20:13.000Z","last_user":"000000000000000000000000"},"views":5129,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}