Новый Spektrum DX9
Всем привет! люди подскажите пожалуйста. До этого летал на футабе 8ке, приобрел Spektrum DX9. Хочу летать с сателлитом. Подскажите процедуру подключения сателлита спектрум к мини в бар. Подключаю сателлит в разъем мини в бар…
Всем привет! люди подскажите пожалуйста. До этого летал на футабе 8ке, приобрел Spektrum DX9. Хочу летать с сателлитом. Подскажите процедуру подключения сателлита спектрум к мини в бар. Подключаю сателлит в разъем мини в бар…
в Vstabi на закладке с настройкой типа приемника/сателлита есть подробная инфа на русском языке о том как подключить саттелит и что нужно сделать для перевода vbar в режим биндинга (если кратко, то выбираем тип саттелита, нажимам кнопку бинд и передергиваем питание).
После перехода vbar в режим биндинга, саттелит быстро замигает. Далее биндим аппу с саттелитом. Сделать это можно двумя способами:
- нажать кнопку I на аппе (слева сверху на торце) и удерживая ее, включить аппу. После того как включится дислей, кнопку можно отпустить и начнется процедура биндинга.
- в системном меню воспользоваться пунктом bind
Опубликован апдейт. FW 1.08, Sound 1.08
Ничего особо интересного, ну разве что для мультироторников. И практичная новая фича - записать экран в картинку на SD карточке (Screen Print).
Таймера можно обзывать теперь 😉
кто-нибудь уже прошивался?
кто-нибудь уже прошивался?
Я сразу-же перешился. Ну… работает. Косяков софты не замечено.
А вот механический косяк сегодня вылез! Во втором полёте с утра сегодня, тик-тачу, и вдруг… как-то по-другому стало управляться! По-началу в запарке не сообразил, что с вертолем всё норм, а просто усилие на стике по элеватору стало… не стало, ощущения непривычные и прикольные конечно 😉 Приземлился, разобрал аппу. Оказалось банально, у пружинки правого блока по элеватору - отпало ушко. Или перекалили или загнули с надломом. В общем с помощью матюгов, пинцета и небольших утконосов - загнул новое ушко, вставил пружинку, собрал назад. Отлетал потом ещё 8 полётов, всё норм.
кто-нибудь уже прошивался?
В 1.08 были баги приводящие к перезагрузке аппаратуры в мультироторной части, а также баги в названиях звуковых файлов. Уже пофиксили - 1.09. Правда там еще осталось что-то непонятное с триммерами и еще чем-то. Но хоть не перегружается. На rcgroups подробности есть.
Уже пофиксили - 1.09
Спасибо! У меня FBL хелики и триммера выключены совсем. Траблов с 1.08 не замечал. Но, 1.09 сейчас перешью (береженого бог бережет, сказала монашка - одевая презерватив на свечку 😃)
В общем с 1.09 всё норм, но есть два момента:
- После апдейта FW 1.09 - звуковой файл 1.08 рекомендуется перезалить
- Телеметрия, могут не работать некоторые датчики. Нужно просто удалить и добавить заново. Я сегодня на это попал, починил не зная рекомендаций, именно методом удаления и добавления снова 😉
- ??? пока не понял файл телеметрии сейчас другой? нового формата? … пока не понял, завтра подлетну - будет понятнее.
Скажите, в общем стоит прошиваться с 1.07 на 1.09 если все работает нормально?
Скажите, в общем стоит прошиваться с 1.07 на 1.09 если все работает нормально?
Сам мучаюсь этим вопросом.
Но, пожалуй, прошиваться не буду - 1.07 ни разу не подводила, стабильна, что еще нужно?
Скажите, в общем стоит прошиваться с 1.07 на 1.09 если все работает нормально?
Глобально - нет. В 1.09 только новая программа для мультироторных, можно менять названия таймеров и еще какая-то мелочь. Звуковой файл 1.08 работает на 1.07 прошивке, можно залить, много новых звуков добавили.
Согласен. В основном из-за непоняток с новым форматом данных в Telemetry log file, но если Спектрумы будут продолжать проталкивать именно этот новый формат - то придётся.
Откатится с 1.09 на 1.07 кстати вполне можно, к счастью передатчики Спектрум не из тех где это (FW downgrade) нельзя.
В общем что-то реально они накосячили изменили в записи файлов телеметрии в FW 1.08-1.09
Ничем они сейчас толком не читаются, timestamps кривые у данных.
Несколько дней уже переписываюсь с “аффтарами” прошивки, и двух логридеров. Прикольно, все кивают друг на друга. Прям как у Райкина: “к пуговицам претензии есть?..” 😁 Авторы ридеров ждут подтверждения от авторов FW что “это не косяк, а новый метод кодирования”, автор(ы) FW - отмалчиваются, да кидают реплики типа “а мы чего? мы ничего”
…печально это всё…
Ничем они сейчас толком не читаются, timestamps кривые у данных.
А можно старый и новый файл (лог) кинуть мне? Интересно поковырять.
Вот тут арчивчик
Спасибо, сегодня поковыряю.
Поковырял. Распарсерить удалось, вроде как, но не понятно, там у них баг или так и задумано. Отсюда вопрос: 109_G570_1.TLM - там одна сессия или несколько? Вроде как несколько. Напряжение питания 50V?
Похоже сессии теперь делятся при timestamp = 0
там одна сессия или несколько? Вроде как несколько. Напряжение питания 50V?
Если не изменяет память - две или три по 6 с небольшим минут, да. Питание 50V - 12S, да. Могу добавить ещё файлик, где точно 4 сессии. Надо?
Надо
Было бы здорово.
Вот файлик сегодняшний.
Там 5 полётов (первый подлёт около минуты и потом 5 минут) и потом три полноценных полёта по 6:15-6:25 примерно. Реально из датчиков присутствует только датчик вольтажа силовой (12S, с 50 вольт в начале полёта до ~42-43 вольт в конце) напряжение RX тоже должно присутствовать, оно правда не соответствует всему борту, так-как взято не с BEC’a а с сервисного раз’ёма ESC’a - 5,3В гдет должно быть. RPM датчика нет и gear rate не настроено.
Спасибо большое. Думаю завтра что-нибудь будет рабочее, что можно будет потестировать.
Да, я смотрел. Там сдвиг данных на 4 байта получается. Не пойму, почему timestamp в новом формате всегда имеет одинаковый последний байт (в пределах сессии), но разберусь. И еще сессии стали делить криво, что тоже пока не совсем понятно, но это уже не проблема.