Activity
Скорее всего автор сообщения их не перепрошил на нормальную прошивку. А ведь предупреждали.
Естественно, первое, что я сделал после вскрытия пакета с регулятором, это подключил его к ардуино и батарейке и прошил blheli 14.0 multi и настроил мин макс тротл.
В пути еще 5 таких же регулей, но уже с али, надеюсь будут из другой партии. А пока летаю на старом коптере 1806/5040/12a/4s и плююсь от убогих антенн за 7$
Инструкция в картинках по сборке ZMR PDB v2 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2472185
Это которая ru.aliexpress.com/item/…/32340997495.html или www.myrcmart.com/product_info.php?products_id=8919…

Кстати, собрал новый квадр из запчастей с myrcmart (без этой pdb), в процессе сборки сгорела micro minimosd и видео передатчик. После 3 минут тестового висения отказал 1 регулятор bl20a из “волшебной” партии 06/2015, заменил его на запасной, снова повисел - и еще один регулятор перестал работать.
Новая складная рама:
banggood.com/GE260Z-260mm-3K-Carbon-Fiber-FPV-Quad…

Расскажу свой опыт про черные пропы DAL с surveilzone, 5040 и 6040.
Поставил одни, потом другие - вибрации начинаются чуть ли не до взлёта. Отбалансировал сначала 6040, стало лучше, но… приземлился в траву, минус 1 проп. Влетел в дерево - минус еще 3, да так, что только центральная часть под гайкой осталась. Вот вам и неубиваемые… 5040 тоже отбалансировал, но нормально еще не летал, т.к. сломалась видео антенна. Перекос что одних, что других пропов на лопасть с цифрами.
После обновления прошивок регуляторов hk blue 12a до BLHeli 13.2 и naze32 до Cleanflight 1.9 появилась такая проблема: pid контроллеры 1 и 2 в режимах Angle и Horizon при минимальном газе раскручивают один мотор до предела.
С пропами тоже запускал, результат такой же - один мотор улетает, не обязательно это будет первый, зависит от того, как поставить коптер на земле.
Другие контроллеры работают нормально. Т.к. коптер стоит под углом, то на этом моторе газ минимально выше, чем на других, и он постоянный.
Откатывал прошивки назад, до 13.1 и 1.8.1, сбрасывал настройки - эффекта нет.
Летаю пока на pid_controller = 3