Activity
Вместо сдохшего Naze32 купил SP F3, хотел поставить в штатное место платы распределения, а контакты выводов на регули не совпадают. Возможно ли переназначить, чтобы вывод 4-го мотора работал как 1-ый, 5-го как 2-ой и т.д. ?
Так не хочется перебирать квадрик… 😌
Видео вам в помощь:
слетел usb драйвер стм-ки. попробуйте перепрошить.
А что, можно как то отдельно установить usb драйвер ?
Перепрошивал в режиме boot в cleanfly, basefly и в betafly разными прошивками. При подключении к клинфлаю он распознает прошивку и ее версию, но дальше говорит: No configuration received. Затем после продолжительного ожидания открылся CLI и даже отвечает на команды, правда там каракули какие-то.
Всем спасибо! Вылечилось чисткой платы спиртиком. Вчера выпаивал разъемы и видимо посадил соплю где-то.
Прошу помощи! Flip32 10DOF перестал видеться в клинфлае. Драйвер стоит, com-порт определяется. Светодиоды: синий горит, зеленый моргает.
Пробовал перепрошить - получилось только зажав перемычку boot, но результата нет. До этого работал без нареканий.
Да, пробовал заливать более старые версии прошивки - резельтата нет. Закачивал с двух разных компов.
Есть идеи?
Нумерация каналов идёт с 0. К тому же нужно вбить нули по осям на 2-м канале (канал №1 в cleanflight), но throttle оставить
Все получилось, спасибо!
Сделал вот так:
mixer custom
mmix reset
mmix 1 1.0, -1.0, 1.0, -1.0
mmix 5 1.0, -1.0, -1.0, 1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
mmix 4 1.0, 1.0, -1.0, -1.0
save
Вместо нерабочего 2-го канала включил 5-ый. Моторы из клинфлая не видятся 😦 Чего еще ему нужно ?
Я в клинфлае так решал эту проблему, возможно сейчас орфография команд изменилась
В последней версии это команда mmix. Пытаюсь разобраться с синтаксисом.
Flip32 10dof. Ай нид хелп.
Сгорел мотор на втором канале. Мотор починил, но BLHelisuite перестал видеть регуль на этом канале. Переставляю регуль на первый или третий - видит. Можно как-нибудь вылечить полетный контроллер? или может можно как-нибудь задействовать 5,6,7,8 канал вместо 2?
Регули EMAX 12A
Друзья, подскажите, кто-нибудь брал такой ПК у этого продавца
ru.aliexpress.com/…/727847_32512531876.html
Можно ли доверять?
Свой коптер и аппу брал у него. Отвечает и высылает быстро, доходит в среднем за 2-3 недели. Цены нормальный. Рекомендую.
Всем, кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО! После смены выходов контроллера и калибровки квадрик полетел! Сейчас займусь настройкой регулей.
А почему 3 - верхний левый, 4 - нижний левый? Наоборот ведь.
Точно!!! Вечером поменяю - отпишусь.
Было у меня что-то подобное когда настройка минимума газа в CF была меньше, чем настройка минимума газа в регулях.
Надо проделать вот что
- Откалибровать аксель. Квадрика на ровную строго горизонтальную поверхность и не дышать на него в процессе калибровки.
- Откалибруйте магнитометр. Нажать старт и в течение 30 сек. покрутить квадр на 360 по всем трём осям.
- Зайти в blheli и выставить всем моторам мин 1020 Макс 1980.
- Убедиться что моторы подключены правильно и вращаются в нужную сторону.
- Проверить что винты соответствуют вращению мотора.
- Проверить при каком значении стартуют моторы(устойчиво вращаются без рывков дребезги и тд)
- В аппаратуре проверить конечные точки канала газа должно быть 1000 - 2000.(Вообщето так должно быть на всех каналах)
- В настройках минимума газа CF поставить значение определенное опытным путём в П.6
ProfitУ меня при настройке в блхели 1020 моторы стартовали при 1030. Поставил в CF 1030 и все пошло.
Да и параметр минимум команд трогать не надо. Так и оставить 1000.
Да и ещё. ПИДы оставьте дефолтные ибо от версии к версии CF меняется методика расчёта стабилизации так что начинать лучше от дефолтный. У меня и с ними висит как прибитый
Ну и air mode должно быть выключено
Прошу прощения за грамматику. Пишу с телефона
Вопрос по п.3 - BlheliSuite в режиме CleanFlight почему-то не видит эти регули при подключении через контроллер. Точнее при нажатии кнопки Check говорит что найдено 4 ESC -------, но больше ничего делать не дает. Если подпаиваюсь напрямую к регулю - то видит. Можно это как-то исправить, а то неудобно каждый раз к регулятор паяльником мучать?
калибровка моторов важна, но из-за нее не будет происходить резкого кувыркания
вероятней всего проблема в
или в неправильном порядке подключения моторов
- Моторы включены в контроллер так: 1-нижний правый CW, 2-верхний правый CCW, 3- верхний левый CW, 4 -нижний левый CCW.
- Пропеллеры с буквой R стоят на 1 и 3.
В любом случае спасибо, перепроверю еще раз.
[QUOTE=e1mixa;6215924 4)Перед взлётом откалибруйте квадрик.[/QUOTE]
Можно подробнее что калибровать? (акселерометр и моторы?)
Помогите новичку.
Собрал квадрик на 250 раме (без FPV) и не могу ровно поднять - кувыркается при взлете, движки запускаются не равномерно.
Настраивал все по видео от Юлиана в CleanFly, PIDы как посоветовал гуру. Регули перешил последней прошивкой BLHeli. Магнитометр и барометр отключил.
Заводятся сначала передние винты, потом подключаются задние но вращаются заметно медленнее, потом если чуть увеличить газ моторы сами разгоняются и квадрик кувыркается назад. Вобщем полный неадекват (. Пробовал в режимах Angle и Horizon - одинаково.
Думаю дело в калибровке моторов - но как определить откалибровались они или нет - не знаю.
Комплектация квадрика: Рама QAV250, моторы EMAX MT1802, регули EMAX BLHeli 12A, мозг Flip32 10dof, аппаратура RAdiolink AT9.
Прошу помощи советом. Заранее спасибо