Activity

STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Anatoll:

“прозвоните” моторы (может где-то обрыв)

с моторами все отлично

подскажите где можно найти информацию по настройке этого подвеса под зеркальные камеры?

STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Art_Nesterov:

Подвес балансируется под конкретную камеру и балансируется идеально, иначе никакие настройки не помогут. Равновесие должно быть “безразличным”.

так я же уже сказал, с равновесием вообще проблем нет, все идеально настроено. Такое чувство что на моторы подается слабый ток

STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Art_Nesterov:

Значит подвес не сбалансирован. Сбалансирован, это когда камера не просто в равновесии, а когда она (камера) при совершенно любом положении не пытается вернуться к равновесию, а остается в новом положении (без питания на подвесе). И все оси - ЯВ включительно. Переворачиваете подвес с камерой, и на моторе ЯВ точно так же подвес не должен проворачиваться, пытаясь найти равновесие.

я говорю он в равновесии. Если тяжелую камеру перекрутить понятно что равновесие уйдет, а он почему то вовсе моторами не держит. Может есть какие то настройки моторов , все таки он как я понял изначально настроен под очень малый вес.

STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Gapey:

подвес сбалансирован ??? тоесть при выключенном питании он спокойно стоит в любом положении ???
моторы должны стабилизировать а не держать разбаланс …

да, подвес сбалансирован, камера спокойно висит без питания. Зато когда подаешь питание контроллер пытается настроиться и камера падает из за того что контроллер двигает ее мотором и не держит

8FGA 2.4GHz Futaba
Ирбиус:

Что случилось то? Какие симптомы, что за приёмники? 😃 Подробности плз. И чем писать в каждой ветке где обсуждают аппаратуры ФАССТ имеет смысл создать новую тему, где подробно описать что случилось, и уже сюда и в другие похожие ветки поместить ссыль.

да я только здесь решил это написать) В общем приемник самопроизвольно теряет связь , восстанавливает после перезагрузки коптера. Возможно конечно брак, но на будущее что то нет желания экспериментировать.