Activity
Сервотестер схема которого была выложена здесь на форуме (на 555 таймере) - да, выдавала от 1 мс, поэтому и не запускался.
Снизил емкость конденсатора - получил 0,15 мс – заводится хорошо, только вот иногда начинает как-то ужасно подвывать. Если снизить обороты - двигатель возвращается в нормальный режим работы. Попробовал подержать его на этом сбое подольше - при этом у меня выгорела дорожка земли на плате с электронной частью (силовая часть с ключами у меня на отдельной плате).
Движок сам расчитан на 12 В напруги.
Спасибо за советы! Двигатель заработал)
Фирменный DualSky 350 Вт крутится без вопросов.
600 Вт временами дергается, но это уже вопросы наладки)
Может, газ не на минимуме?
Надо менее 0.8мс, если мне склероз не изменяет 😒
Да вроде в минимуме получается 0,7 мс… Но точно не помню - завтра уточню)
Спасибо за совет!
Еще такая вещь: смотрел осциллографом сигнал на выходах к обмоткам, так во время писков сигнал наблюдается только на обмотках AC и BC. На AB идет какая-то лажа.
Здравствуйте
Скажу сразу - в создании контроллеров для бесколлекторных двигателей я человек новый )
Есть бесколлекторный двигатель мощностью 600 Вт (100 об/В, 5 Нм момент). Цель - чтобы он вращался 😃
Собрал плату по образу и подобию вот этой: www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html. Полевики использовал IRFP2907
Для управления оборотами использовал тестер на 555 таймере.
В чем проблема: при включении движок три раза пискнет и на этом все останавливается.
Подскажите пожалуйста: 1. В чем может быть проблема )
2. Где можно глянуть алгоритм работы прошивки (на сайте, откуда брал схемы, естественно, только готовый hex файл
3. Может для этих полевиков драйвер IR2101 слабоват?
Заранее спасибо.