Мистика с контроллерами и движками
Тут вот мне подсказывают,что в маче есть настройка каких-то уровней и дело может быть в них. Подсажите,это возможно ? И где смотреть эти уровни?
Ещё один вопрос. А можно мой контроллер на ТА8435 с космодрома подключить на прямую к лпт? И какие контакты куда? Дир и степ понятно, а остальные?
Подключил драйвер прямо к ЛПТ , без платы развязки. Все провода и настройки те же. Всё заработало. Получается глюк в плате развязки. Друг говорит,что пробит один оптрон и даёт помеху. Завтра будем проверять.
Всем привет. Докладываю. Оказалось дело совсем не в проводах,не в глюках мача, не в ЛПТ и не в компьютере. Всё дело в плате опторазвязки. Сначала думали,что пробит один оптрон и даёт помеху на всё остальное. Сегодня пришёл друг с осциллографом и начали проверять сигнал.На выходе с лпт всё нормально. Дальше посмотрели после каждого оптрона. Есть косяки в сигналах. Начали мерить перед оптронами,тоже косяки идут. Сигнал начинает портиться после вот этой микросхемы( она вроде за согласование уровней отвечает,но может я ошибаюсь)
После покупки платы на космодроме, с ней не проводилось никаких манипуляций,кроме подключения в стандартные разъёмы.И тогда такой же глюк с работой был,просто я не придал значения,т.к. вообще не имел понятия как должно быть.
Идём дальше. Теперь интересный момент получается. Игра,найдите 1 отличие!!! Это мы случайно увидели. На схеме этой детали нет! и на фото развязки с сайта производителя тоже нет! И на такой же плате у коллеги,тоже нет такой детали!
Терять уже нечего,откусили питание этого сопротивления
В итоге, НОРМАЛЬНО заработали координаты Х Y Z, а 4я координата глючит. Я её отключил программно в маче.
Вывод: На космодроме видно проверяют как-то платы на наличие сигала. Скорее всего попалась бракованная микросхема(о которой говорил выше), у неё 4я ось пробита. Люди решили поставить данное сопротивление (или что оно там не знаю) для ведомых только им целей. Скорее всего их проверка показала наличие сигнала на всех осях, а вот какого?
Короче,заведомо был продан брак.Было потрачено куча времени и нервов. В итоге получил плату не на 4,а на 3 оси. В будущем нужно поменять эту микросхему
Люди решили поставить данное сопротивление (или что оно там не знаю) для ведомых только им целей.
Сам сделал плату по подобию космодромовской и нормально она не работала, т.е. драйвер у меня не переходил в удержание при пропадании сигнала step т.к. после указанной вами микросхемы шла чихарда какая то, но когда поставил резисторную сборку что была добавлена у вас все заработало, т.е. эта резисторная сборка нужна для того чтобы выходы LPT порта подтянуть к плюсу и тогда будет стабильная работа. По идее там необходима эта резисторная сборка (или сопротивлениекак вы его называете) а вот почему на космодроме его с самого начала не поставили это не понятно. Кстати номинал этой резисторной сборки должен быть 4,7 кОм, а они поставили 1кОм, вот поэтому наверное и не работало
Кстати номинал этой резисторной сборки должен быть 4,7 кОм, а они поставили 1кОм, вот поэтому наверное и не работало
Там запаяно 10К - 103 на фото видно, это старая плата и сборка распаяна на выводы, теперь эти резики смд и их паяют под регистром.
А причина “фокусов” была в другом.
А причина “фокусов” была в другом.
А вот в чем была причина фокусов?
А вот в чем была причина фокусов?
Думаю это знает товарищ с осцилом, но нам не говорит.
Был и у меня геморой на 2 вечера с этой платой.
Затем просмотрел схему и плату и увидел что перепутаны надписи на выводах Dir и Step.
Поменял местами контакты зашагало. Пока дальше не тестировал.
Заметил одну особенность 2 движка работают с одним моментом а 2 где-то в 2 раза слабее (местами менял дело не в движках).
Может дело в настройках проги?
С платы выходы VREF там где момент больше 5 вольт а там где меньше 1.8.
Подскажите если сталкивались.
Затем просмотрел схему и плату и увидел что перепутаны надписи на выводах Dir и Step.
Это не надписи перепутаны, а настройки пинов в маче. 😛
Спасибо что просветили.
А-то я что-то не догоняю еще. Сейчас немного русифицировал стало немного понятней.
Я так понял что это они сами такие настройки рекомендуют почему-то.
Что лучше перенастроить в маче и вернуть провода или без разницы?
И насчет разного усилия на движках это что может быть?
И насчет разного усилия на движках это что может быть?
при правильной распиновке момент будет одинаковый