Activity

Вопросы по iNav
dvd-media:

думаю будет лучше, если автор вопроса не поленится и попробует всё же сам тумблером щёлкнуть и всем расскажет ))

А я и попробовал.
Сначала я выключил жпс вообще. Стабилизировалось по барадатчику нормально.
Включил жпс в конфигураторе, завёл дроволёт, поднял на метр, щёлкнул режим и дурмашина через 2-3 сек резко ударила в потолок. Как итог минус стойка жпс и отметка на потолке.

Надо будет повторить с логами, что же всё же произошло. Есть вероятность что жпс словил через окно не правильные показатели только одной полусферы небосвода и альфа-бета фильтр (а я думаю именно он реализован) решил сдурить.

Покупка с www.banggood.com?

3 раза заказывал на этом сайте и 3 раза были какие-то проблемы.

Первые два раза заказывал ПК и АКБ. Оба раза “Russia Direct Mail”. ПК до границы шёл китайской почтой наверно недели три, у нас же очень быстро. Более того, поковыряв китайскую почту, стало ясно что посылка была передана почтовой службе только через 8 дней после “отгрузки товара”. АКБ вообще завернули на границе и всё летело похоже через бельгию тоже недель 5-6.

В третий раз подумал что нервы дороже и выбрал “Expedited Shipping Service (7-15 дней)” за не малые деньги. И зря. Через три дня посылка так и не была отправлена. Зато пришло письмо, в котором указано что ВНЕЗАПНО этот метод доставки перестал быть доступным и согласен ли я на отправку обычной почтой. А причина стала ясна - один из товаров у них просто кончился и будет доступен через неделю, а при медленной почте я вроде как и не замечу. Я отлично помню что когда я покупал, данный товар был в стоке.

Переписка со службой поддержки дохлый номер - они не отвечают на больше чем один вопрос в письме, остальные просто игнорируют, а так же отвечают всегда только на следующий день.

Крайне неприятные ощущения от этого магазина.

MultiWii
AvxMx:

Это была бы проблема, если бы контроллер, не пытался стабилизировать коптер по датчикам. По идеи никаких дополнительных настроек не требуется, и если вес коптера не критичный, то сносит его не из-за разных моторов.

в том то и дело что самодельная рама отстроенная до миллиметра и грамма (спасибо ребятам с ЧПУ и лазерным уровнем). И вот ещё, много где читаю что multiwii не особо-то следит за сносом коптера по горизонтали.
Летал в полностью безветренном спортивном зале

MultiWii

Никому нельзя доверять.
Ещё весной купил 5 моторов t-motor mt2216, из 4х построил квадролёт в Х. Всё лето бился с рамой и виброй. Уже привык что он как вкопанный не стоит на месте, а совсем чуть чуть сносит. И вот только сейчас обратил внимание что из купленных моторов только 3 KV900, а другие 2 KV800, на раму установлено 3 по 900 и один 800. Моторы полностью на вид одинаковые, отличает мааааааленькая едва заметная надпись.
Пока идёт 900й, подскажите что лучше сделать, или поставить ещё один 800 напротив другого или где-то настроить тягу в multiwii или BLHeli (plush 25A)?

Прошивка BLHeli для ESC

Шил турниги 25 плюш задней левой ногой через цирус мультивии се2 не отключая регули с коптера, где они подключены друг к дружке. Более того, землю зацепил крокодилом на чёрный вывод балансного провода аккума (стоит ли говорить что питание было от штатного аккума и без отключения моторов). Ребят, вообще не понимаю как так у вас получается запороть такую тупую микруху?
У меня проблема совсем в другом, с новой прошивкой не могу найти экспоненту и мид газа (мультвий) =(

MultiWii
sergoll:

первая когда включен жипиэс все приборы в окне GUI бешено скачут а количество ошибок зашкаливает за тысячи. временно вылечил отключением Жипиэски.
вторая регули при запуске не перестают пищать типо они не подключены, пробовал менять настройку
третье в окне GUI при запуске системы аксель перепутал Х и У и при наклоне квадра вперед показывает наклон в бок и наоборот.
четвертое когда я пытался раскоментировать код колибровки ESC
получил в ответ ошибку при компиляции эту
Output.cpp: In function ‘void initOutput()’:
Output.cpp:557: error: ‘blinkLED’ was not declared in this scope
пока все
кто чем поможет?

  1. ошибок i2c нет?
  2. попробуйте подключить один из регулей к приёмнику в третий канал (газ) и попытаться запустить.
  3. в конфиге есть настройка положения акселя и гиры (под комментом /* enforce your individual sensor orientation - even overrides board specific defaults */)
  4. какая версия arduino ide? как вариант где-то что-то не по синтаксису раскомментировано/закомментировано
MultiWii
devv:

мыл в чем ? в ультразвуковой ванночке ?

нет, там баро с дыркой. просто изопропиловым и зубной щёткой.

вобщем сбросил еепром (в очередной раз), отстроил регули, прошил с нуля 2.2, установил MINCOMMAND=1000 и посадил мозги на губку для мытья посуды - летает как надо.
что было непонятно.
а вообще надо бы узнать причину, что бы больше не наступать на грабли, а то вижу не только у меня одного так было.

и почитав форум, рекомендую всем новичкам ПИДы не трогать пока коптер просто не взлетит, а то накрутят по инструкции и начинается тарабарщина. у меня на стандартных очень даже неплохо летает

MultiWii
gorbln:

Странная какая-то фигня. На калиброванных регах не должно быть такого. Единственное, что в вашем конфиге вызывает некоторое недоумение - это MINCOMMAND 900. Вы когда калибровали реги - у вас какой диапазон был задан? А то может регам крышу сносит от 900? И кстати - после АРМа пропеллеры крутились нормально? Не с повышенными оборотами?
Я бы как делал. Почистил бы EEPROM. Качнул официальную прошивку. Скомпилил бы её, ничего не перенося из старой (в том числе config.h). Если фигня не прекратится - тогда бы прыгал вокруг регов (попробовал бы калибровать с сервотестера) и вокруг контроллера (виброразвязка)

#define ESC_CALIB_LOW MINCOMMAND
#define ESC_CALIB_HIGH 1900

900 выставил потому что сделал MINTHROTTLE ниже чем рекомендовано в комментах конфига для плюшей (там 1300, а у меня при этом значении уже чуть не взлетает).
При арминге всё крутится одинаково.
Сейчас починю раму (благо две одинаковых заказывал) и поставлю чистую прошивку.

вот туту человека такая же проблема была, чем разрешилось неясно.
сегодня попробую на губку для мытья посуды в качестве борьбы с вибро и крутить экспоненту. хотя до этого же нормально летало.
Наверно стоит его привязать к земле =)))

MultiWii
Taatarenkoff:

А аппа нормально выдает? У меня когда отошел ползунок на потенциометре газа, то показания по каналу самопроизвольно скакали.

это первое что я посмотрел. с этим всё нормально

MultiWii

Всем привет.
Есть проблема, но прежде хочу сказать что я прочитал и эту ветку и ветку по cirus multiwii (за что поставлю себе памятник) и помню что кто-то с этим уже сталкивался, но на тот момент у меня такого не было - найти решение уже не могу.

Плата Cirus MultiWii SE v2;
прошивка 2.2;
регули turnigy plush 25a;
моторы t-motor mt2216-11 900kv;
аппа hk-6df
акб turnigy 5000
квадрокоптер Х

#define DEADBAND 20 //хк такой хк
#define MINTHROTTLE 1150
#define MAXTHROTTLE 1850
#define MINCOMMAND 900
#define MINCHECK 1180
#define MAXCHECK 1900

ПИДы не трогал и ничего не крутил и ничего не менял - полетело и так.
Уже почти смирился с тем что его сносит чуть-чуть влево.
Отлетав пару дней решил обновить крышку мозгов, поставил новые ноги, сдвинул мозги так что бы mpu6050 был ровно по центру квадрика (китайцы почему-то его напаивают чуть в стороне) и заменил вибропрокладки с углов на одну жирную по центру платы и спокойно пошёл спать.
Сегодня с утра, проверив правильность подключения, решил со всем этим взлететь в комнате. Плавно поднимаю газ - квадрик моментально рванул вверх, хорошо вовремя отреагировал и сбросил газ. Повторяю - тоже самое.
Лезу в ГУИ, всё на месте, датчики настроены, экспоненты на газ нету, мощща на движки судя по отображению подаётся плавно.
Чищу еепром, заливую туже прошивку, калибрую регули с прошивки. Повторяю - тоже самое, но тут показалось что уже не так динамично. Чешу репу и иду на улицу (вот тут мне бы стоило остановится).
Итог - квад за секунду взлетает до уровня 5го этажа, там я сбрасываю газ и эта сволочь активно падает о твердь земную именно в мелкий пятак где нет травы. Сломан луч, куда-то отлетела камера-брелок, вывернут мотормаунт и целые пропы.
Несу домой, подключаю просто мозг с передатчиком и вижу что на столе выровненном по уровню разная мощща на движки и на заднем левом ещё и падает сама постепенно.
Опять чищу еепром и перешиваю уже на +. В итоге моща теперь не падает, но всё равно на 10-15 отличается местами.
Пока стругаю новую раму, подскажите что могло пойти не так?

Заранее спасибо за оперативный и развёрнутый ответ!

з.ы. могу поставить и настроить викивский движок куда захотите