Activity
Сегодня упал…
Гексакоптер на DJI A2
Моторы Altigator A3536 (Продаваны с Altigator прислали один мотор юзаный, был уже собран, сильно потертый и не хватало шойбы, а моторы по 90 евро!!!)
Контроллеры Castel Creation 50A
Винты APC 13Х6.5
2 батареи по 5 амп
Вес около 4 кг.
Пустой летал прекрасно. Сегодня решил проверить сколько провисит с нагрузкой 2кг (вес камеры и подвеса)
Где-то через 1.5 минут один мотор отключился и коптер начал выравниватся но посадить прямо не получилось. Высота была не большае и он упал немного набок. Сломал один проп.
Сразу после посадки пощупал все моторы и контроллеры. Все холодное, кроме одного мотора. Как раз тот юзаный мотор был очень горячий.
И что странно после выключения мотора он еще пару раз дернулся.
Сижу думаю в чем причина. 99 процентов виноват тот мотор.
Кто что думает?
Сегодня пересмотрел все еще и регулятор за 100 евро сгорел!
А вроде Altigator должен быть серьезным магазином.
Так подставили с юзаным мотором…
Сегодня упал…
Гексакоптер на DJI A2
Моторы Altigator A3536 (Продаваны с Altigator прислали один мотор юзаный, был уже собран, сильно потертый и не хватало шойбы, а моторы по 90 евро!!!)
Контроллеры Castel Creation 50A
Винты APC 13Х6.5
2 батареи по 5 амп
Вес около 4 кг.
Пустой летал прекрасно. Сегодня решил проверить сколько провисит с нагрузкой 2кг (вес камеры и подвеса)
Где-то через 1.5 минут один мотор отключился и коптер начал выравниватся но посадить прямо не получилось. Высота была не большае и он упал немного набок. Сломал один проп.
Сразу после посадки пощупал все моторы и контроллеры. Все холодное, кроме одного мотора. Как раз тот юзаный мотор был очень горячий.
И что странно после выключения мотора он еще пару раз дернулся.
Сижу думаю в чем причина. 99 процентов виноват тот мотор.
Кто что думает?
Нет, он продолжает миссию, сегодня с этим столкнулся, модем отвалился а коптер летит себе дальше по точкам
Просто выше писали что при подвисании планшета коптер тоже зависает…
Так коптер вроде не должен зависать при срыве связи, а должен продолжать задание? Или это нужно как-то настраивать?
У меня гексакоптер. Моторы Altigator, ESC Castle Creation 50Amp.
Вчера нормально отлетал батареи.
Сегодня при старте моторов сразу подлетает в верх на 20-30см и заваливается набок.
В чем может быть причина?
Вчера батареи заряжал до 4.1 на ячейку. Сегодня были заряжены до 4.2. Батареи 4S, это может как-то влиять?
Я подключил в ГПС и все нормально 😃
Ну я же писал что у меня А2
На сайте DJI есть видео “2.4G Bluetooth DataLink Setup Tutorial” там подключают даталинк в CAN-порт GPS. я так и сделал и не работало. Переподключил в CAN-порт PMU и все заработало.
Разобрался сам. Подключил даталинк в CAN-порт PMU (по инструкции положено в GPS) и все заработало.
Здравствуйте!
При подключении A2 к 2,4 datalink вылетает ошибка: “Handshake failed!”
На обеих модулях даталинка линк горит зеленым.
Драйвера стоят.
СОМ порт правильный.
Расстояние менял.
Пробивал на двух ноутах (один с чистой виндой).
Что делать?
Помогите пожалуйста.