Activity

KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board

Участники форума, я в тупике, проблема которая имеется была описана мной в этом посте , руки никак не доходили все разобрать перепроверить, регуляторы оборотов рабочие (прошитые, переключал между моторами все ок), плата тоже рабочая(пробовал подключать другую, результат один), мотора еще одного нет, чтобы проверить рабочий ли этот, но когда отключаю все моторы и оставляю только этот, он в диапазоне газа по ощущениям работает также как остальные, вибрации снизил до максимума с приложением для телефона, отбалансировал винты и двигатели… ПИД настраивал по этому видео, танцевал с бубном, крутил показатели, результат один, мое корытцо нежелает взлетать, как-будто залипает один двигатель в какойто момент и все, в интернете нашел что возможно что-то с YAW, но так толком объяснения не обнаружил…Прошу знатоков подсказать в чем еще может быть дело…
Вот так обстоят дела сейчас : ВИДЕО

KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Dacor:

Подкиньте другой регуль к этому мотору. Регули калибровали?

да, калибровал, все четыре через плату…
ок, попробую, а как неисправность регулей выявить, за исключением показаний мультиметра?

KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board

здравствуйте, я новичек, собрал квадрик сам, плата KK 2.0 прошивка 1.6, отбалансировал пропы и моторы, но все равно проблема не уходит, один двигатель тупо останавливается и перестает крутиться, погуглил что это вроде как проблема с YAW, пробовал инвертировать - нифига, может кто подскажет в чем может быть проблема? заранее спасибо.😃
Видео:

video.yandex.ru/users/g00dm00d/view/1/