Activity

Hubsan X4 FPV H501S / Pro
liv55:

при прошивке пульта левый стик в низ и в право, экран не включается, горит диод, коптер не надо включать.

Знаешь как знакомая бабка бы сказала - “Шпасибо тебе добрый человек - дай бог тебе здаровья”😃))

Все получилось, забиндился без проблем за доли секунды. Посмотрел версию прошивки квадрика - 1.1.11, сразу перепрошился на 1.1.17.
Попробовал откалибровать - без проблем.
Завтра уже буду разбираться с калибровкой магнитных датчиков.

1.1.17 адекватная прошивка по функции - “Follow me”? Ради нее то собственно и покупал жужжалку.)) Хотел зимние покатушки на сноуборде поснимать.))
После недавнего инцидента с машиной, что то побаиваться начал.)) Вот поэтому и заморочился, перепрошить или купить каску.?)) Выбрал первое.

Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка:

На 100% уверен, что перепутали RX с TX, другими словами для прошивки квадрика вам нужна прошивка с инициалами TX …, вы засунули прошивку радио модуля с инициалами RX.
Ничего страшного нет, не пугайтесь, сделай те как положено и будет Ок., по завершению всего конектимся.

Андрюх, привет.

Вроде все делал как в видео.

  1. законнектил коптер и залил в него прошивку H501S-FC-V1.1.17.hbs. (На этом этапе после 100% происходит разрыв соединения, но через 5 секунд связь с коптером восстанавливается, версию показывает 1.1.17.)
  2. законнектил пульт, выбрал TX-V4.2.8.hbs, включил коптер и залил прошивку - тут все ОК.

По видео дальше уже идет соединение с пультом и калибровка.

На пульте сейчас:
V 4.2.8
LCD V1.3.2

Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Eugene_Abramov:

Про машину смешно) Follow me толком не тестил, но успел заметить, что камеру на меня квадрик направляет довольно коряво. Висит в GPS mode очень стабильно, мне нравится, и кстати, желе со штатной камеры совсем не напряжное, снимал с высоты 250 м, вполне годится для развлекательного просмотра. GoPro приколхозил только ради ракурса.

Ну только если ради развлечения.)) А для нормальной съемки данный квадрик совершенно не подходит. Фото тоже не ахти, лучше в каждом месте по 5 штук лепить, а потом выбирать лучшее.))

А с follow me поаккуратнее, реально опасная функция для такого квадрика.)) Во всяком случае на экран пульта поглядывайте, не летит ли он вам в затылок.😃)

Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Eugene_Abramov:

Всем привет! И меня не миновал брак. Расскажу тем, кому лень смотреть видос. Из разъёма, который ведёт от основной платы к регулятору хода мотора, вывалился пин, он просто не был защёлкнут. Ну, я уверен, что это брак, у кого то может быть другое мнение.
Результат: расколот вдребезги “золотой” фонарь кабины, отломан кончик лопасти и лопнуло на одном луче место для вкручивания шурупа. Отремонтировал, заклеил, в остальном Ok! Будем летать дальше.

Приятного просмотра!

Hubsan X4 H501S GoPro Crash Manufacturing Defect

А зачем вы колхозили под Гоу Про? Там картинку мотыляет - будь здаров, к тому же на большой высоте появляется желе. Этот квадрик наверное больше для fpv racing подходит.)) Ну follow me еще можно поснимать. Только вот к сожалению в этом режиме тоже бывает неадекват.))
Мы с коллегой тестили follow me на его машине, слава богу в субботу на паркинге было мало машин.)) Поднял квадрик на высту 5 метров, навел на машину, сам вытащил пульт с окна - чтобы было устойчивое gps соединение. В итоге - квадрик догнал машину.))
Я честно больше испугался за машину (ауди q3). В итоге: минус винт, минус 3 резинки с ног.)) Легко отделался.
У машины к счастью ни царапины, видимо в заднее стекло влетел.))

Hubsan X4 FPV H501S / Pro
liv55:

перепрошейте радио модуль на 1,2,3 или 1.2.9. смотря какая прошивка была до вашего вмешательства

К сожалению не помню.)) В том то и проблема. Стоковая была, но какая именно, скорей всего 1.2.9
Есть ли вариант откатиться до базовой, а потом перепрошиться на 1.1.17?

Hubsan X4 FPV H501S / Pro

Добрый вечер.
Народ, помогите пожалуйста решить проблему.
После очередного не адекватного поведения квадрика, решил перепрошится на версию 1.1.17. Пульт на версию 4.2.8, LCD на 1.3.2
В итоге пульт перепрошился нормально. Коптер к сожалению нет, в процессе прошивки, по достижению 100% происходит дисконнект, через пару секунд появляется соединение. Версию показывает 1.1.17.
Прошивать пытался раз 10, результат тот же. Шить пытался через 2 ноутбука и стационарный компьютер, родным шнурком и шнурками от телефонов.

После перепрошивок коптер не могу забиндить с пультом. Коптер издает звуковой сигнал, лучи горят красным цветом. Сопряжения с пультом не происходит.
В чем может быть проблема?

PS: коптер не первый, летал на многих, помимо этого есть еще DJI Phantom 3 Adwance