Activity
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы.
Имеем Walkera f210, она летала, что-то правили через CleanFlight, всё было хорошо.
Потом без видимых причин (не роняли, конфиги не правили) коптер перестал управляться. При подключении к CleanFlight была ошибка про прошивку и в консоль CLI постоянно сыпались иероглифы.
С бубном получилось прошить betaflight_3.1.7_SPRACINGF3 CleanFlight всё увидела, но коптер не работает. Если прошить с сайта валкеры то снова иероглифы в консоль. С пультом соединяется, горит только правая сторона реагирует на некоторые повороты стиком правым поворотником и всё.
При этом в CleanFlight видно что все стики пульта отрабатываются, в консоли motor можно запустить двигатели - работают. Но с пульта только поворотник и всё. двигатели не дизармятся. Еще кое-что смущает на странице Setup при подключенном аккамуляторе показатель Current draw показывает 20А, а Capacity drawn начинает с примерно с 50 мА и постоянно ползет вверх догонял до 1800мА минуты за 3 наверное. это при том что коптер просто стоит включенный.
Также сильно грелись платы osd и fvp, вынул. Показания тока не упали, коптер так же ни на что не реагирует.Подскажите куда копать, какую диагностику сделать. Понять хоть что накрылось какую деталь заказывать.
Если кто может скиньте дамп рабочих настроек!
Заранее спасибо, извините за много букв
Думаю проблема может быть связана с платой питания…
Или если с программы моторы запускются, а с пульта неадекват- может в приёмнике лажа…
А где можно посмотреть дату выпуска?
Даже не знаю…
Ничего не перепрошивал и не менял . Как и писал 3-4 секунды после отключения аппы вырубает движки и пищит.
Почитав форумы пришел к выводу, что 1.1 может быть выпуска как до марта 2016 года так и после.У меня скорее всего до марта- другого обьяснения найти не могу…Ещё подумал, может профиль для 210 в аппаратуре должен быть свой, я даже создавал- но ничего не менялось…Схема работы на этом приемнике- совсем другая…Выключаешь аппу- через 4 сек движки снижают обороты на половину и только через 30 сек вырубаются…Потом проходит 1.5 минуты- и он начинает пищать…
Сегодня разбирал свой коптер, поскольку после неудачной встречей с планетой снова ухудшился видео сигнал, опять на антенну грохнулся и снова перебилась дорожка.Так заодно глянул какой у меня приёмник , RX-210 1.1
У Вас fail Save адекватно работает? Шили квад?
К сожалению ни чего рассказать про то как работает Failsafe не смогу , но у меня при отключении апы квад подымает плавно обороты секунды 3 , а потом выробается.
Спасибо.У меня на 250 так же, а вот с 210 - непонятка.Я думаю, что виноват старый приемник,хотелось бы подтверждения, а то обидно купить новый,и столкнуться с тем же эффектом.
Доброго времени суток.Нужна помощь в понимании принципа работы Failsafe.Есть в распоряжении Runner 250- с ним проблем нет, выключил аппу- он упал…А вот с F210 происходит следующее: через 4 секунды после выключения аппаратуры- квад снижает в половину обороты и глохнет через 30 секунд.Меня честно говоря такой вариант не устраивает…
Прошивку последнюю заливал
Версия RX 1.1
Дево 7 настроен- приемник видит потерю сигнала и реагирует- снижает обороты, но не выключает.
В CleanFlight фэйлсейв включаю, значение оборотов меняю, реакция квада- не меняется…
Порывшись на форумах, я так понял, что приёмник ранних версий так себя ведет, но у меня версия 1.1 или она тоже может быть старой…
В общем ломаю голову, помогите советами.