Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Если при снижении в атти идет сильная раскачка, надо пробовать различные гейны.
Можно еще выкосы моторов сделать - помогает.
Когда я здесь спрашивал…ответили, что контроллер сам врубает го хоум при потере сигнала…
Сам, но после того, как настроите. 😃
А должно быть старт, настраивайте.
Алексей, ткните носом. Где настройки? В какой вкладке?
Алексей, ткните носом. Где настройки? В какой вкладке?
ИМХО нужно настроить ф/с на канале, который отвечает за включение го хоум…именно на то положение переключателя в котором функция го хоум стартует…
Сам сейчас заморочился…вечером испытаю.
А вот как здесь ответили
Когда первую аппу Devo F7 настраивал на назу, спрашивал, как FS настроить, сказали нефиг заморачиваться, контроллер сам подхватит. Попробовал в асистанте, все работает, в поле попробовал-все отлично. Так же и с АТ9 было, пробовал и назу и тарот, FS в асистанте и в поле работает на ура, не прибегая к настройкам аппы
Алексей, ткните носом. Где настройки? В какой вкладке?
Надо настроить файл сейв на канале который отвечает за возврат домой
Интересно? Есть где ни будь Мануал на русском? Если есть, ткните носиком? 😃 Хотя вроде и так всё понятно, но может есть такое? Я ну вот не нашёл.
Попробовал в асистанте, все работает
не сложно проверить
не сложно проверить
Вечером буду пробовать…
Надо настроить файл сейв на канале который отвечает за возврат домой
В асистенте или в аппе?
В асистенте или в аппе?
Ну сам и отвечу на свой вопрос 😃 Разобрался - В аппе настраивается. Теперь работает при выключении. Так что Алексей, благодаря Вашему видео и настроил.
нужно настроить ф/с на канале, который отвечает за включение го хоум…именно на то положение переключателя в котором функция го хоум стартует…
Действительно возврат домой работает, при выключении аппы, только с настроенным в аппе ф/с…
А как тогда настроить функцию возврата домой, при потере сигнала, если аппаратно ф/с не настраивается (его нет в аппе)???
если аппаратно ф/с не настраивается (его нет в аппе)???
Никак, для полетников тарот наза и т.п. файлс сейв просто необходим
А есть вариант, сторонний файл сейв только на нужный канал, есть такие штучки автономные, ставятся в разрыв канала.
Но надо проверять как они работают, я никогда не использовал.
Сегодня выбрался полетать, но, видимо не судьба. Коптер грохнулся и два луча в хлам. Отлетал минут 6, все отлично. Потом, что то произошло непонятное и краш. Есть подозрение что заклинило мотор, но, могу ошибаться. Вот вырезал кусок видео по крашу. Летал в GPS, был ветерок но не очень сильный. Может кто подскажет что это было? Я так понимаю что логи на ТАРОТЕ прочитать нельзя?
Вот вырезал кусок видео по крашу.
Что то звук у Вас!! Ну как то всё будто это на бензинке летаете, а не на электро! Столько шумов лишних, трудно понять.
Что то звук у Вас!! Ну как то всё будто это на бензинке летаете, а не на электро! Столько шумов лишних, трудно понять.
Я думаю что это движок подклинило вот и грохнулся. А движки действительно не очень. На этой неделе ГАРТ приедет. Вот тогда и попробую.
Я думаю что это движок подклинило
Ну как то уж очень звук! Если камера пишет нормальный звук, то тут что то не то!! У меня было, летал отлично, но камера писала такую хрень!! Что казалось что он постепенно разбирается по болтикам!! 😃 Вот и у Вас, если камера пишет нормально, то тут что то ни так!!!
Ну как то уж очень звук! Если камера пишет нормальный звук, то тут что то не то!! У меня было, летал отлично, но камера писала такую хрень!! Что казалось что он постепенно разбирается по болтикам!! 😃 Вот и у Вас, если камера пишет нормально, то тут что то ни так!!!
Камера пишет нормальный звук. У меня получается 2 мотора ТАРОТ 2212 920 и 2 мотора DJI 2212 920kv. Тарот еще куда ни шло, а DJI вообще отстой. На 2х движках магниты отклеились в полете и заклинило. Вот собрал из оставшихся, и лучше бы этого не делал.
Вот собрал из оставшихся, и лучше бы этого не делал.
Вот!! Вот!! На земле ещё куда не шло. В воздухе подобные ошибки не прощаются!! Тем более разные моторы. Видно как его болтало, я ещё не понял немного, ну не должно если всё нормально. Ну Вот Вы сами и нашли ошибку!! 😃
У меня Тарот летает нормально, я вчера целый день летал в Жуковском, ветрила был мама не горюй, котроллер отработал на все пять с плюсом.
У меня получается 2 мотора ТАРОТ 2212 920 и 2 мотора DJI 2212 920kv
Это как то не правильно, должно стоять все одинаковое, иначе проблему замучаешься икать.
На моем квадрика моторы стоят ТАРОТ 2212 920, пока проблем не было.
Стало подкручивать квадру вправо. Думал компас перекалибровал 0 реакции. Повысил немного гейны и пиды. МОжет у кого была подобная проблема. Самое странное что не всегда так бывает. Иногда норм летает иногда подкручивает и приходится удерживать стиком по яву.
Друзья! Какой контроллер брать? обычный или mini? По мини еще ничего не известно, а обычный вроде мало по малу облетали, но производитель его наверно забросит и переключится только на mini
Отлетался я. На днях, решил облетать коптер и поснимать окрестности. Взял с собой 2 батарейки 3S по 5 200 Mah. Одна батарея от WALKERA 350PRO. Доверия ей не было поэтому летал не высоко и не далеко. Общее время полета ровно 11 минут с подвесом и камерой. Поставил другую батарею, почти новую, на которой отлетал всего раз 6 и она мощнее ВАЛКЕРОВСКОЙ т.к время полета на ней больше в среднем на 4 минуты. После взлета, проверив что коптер хорошо держит точку, полетел через дорогу и на высоте метров 100. Долетев до места съемки, а это максимум метров 200 - 250 от меня было и коптер был в прямой видимости. Провисев в точке секунд 5 он тупо грохнулся. Упал на стройку на плиты. В городок гастарбайтеров 😃 Я даже не успел понять что произошло. Файл сейв был настроен на обрыв связи с передатчиком и на 5 канал где переключаются режимы. После взлета прошла ровно минута!!!
Вот что от него осталось. В камере даже флешка раскололась. Думал может хоть по звуку на видео удастся определить что произошло. Но видимо не судьба.