FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

Jade_Penetrate
mouserider:

вот дефолтные показатели приемника joxi.ru/DBA0OLqUqa6e2y

Возможно не армится из-за высокого уровня газа, если на скриншоте минимальный.

mouserider
Jade_Penetrate:

Возможно не армится из-за высокого уровня газа, если на скриншоте минимальный.

да минимальный, а какой должен быть, 1000? и где это поменять?

Aleksandr_L
mouserider:
  1. В конфигураторе радио отображается нормально, но коптер не армится никак, вообще

вот дефолтные показатели приемника
joxi.ru/DBA0OLqUqa6e2y

Передатчик у Вас не настроен.
Мин. Значения должны быть 1000 средние 1500 максимальные 2000. Настраивается крайними точками в аппе.

mouserider
Aleksandr_L:

Передатчик у Вас не настроен.
Мин. Значения должны быть 1000 средние 1500 максимальные 2000. Настраивается крайними точками в аппе.

странно, на сс3д все ок было

cnyx
mouserider:
  1. Если у меня в опенпилоте стояла поправка к направлению контроллера +90, то в клинфлайте тоже +90? или -?

Это элементарно проверить на закладке Setup, повращайте коптер по roll и pitch и сразу станет ясно. Вы же не сказали налево или направо коптер повернули =)

mouserider:
  1. Где показывается что стоит именно бетафлайт? я тут эксперементировал с прошивками, мало ли

В CLI набрать version и нажать Enter.
По армингу уже сказали, это наиболее вероятная причина.

Aleksandr_L
mouserider:

странно, на сс3д все ок было

В ОР вы определяли крайние точки при прохождении визарда, при калибровке радио.
В CleanFlight логика другая, крайние точки в прошивке определены жёстко, под них надо настраивать аппаратуру.

P.s. Вы ещё порядок моторов проверьте, в ОР и в CF он разный.

mouserider
Aleksandr_L:

В ОР вы определяли крайние точки при прохождении визарда, при калибровке радио.
В CleanFlight логика другая, крайние точки в прошивке определены жёстко, под них надо настраивать аппаратуру.

P.s. Вы ещё порядок моторов проверьте, в ОР и в CF он разный.

не силен в настройке аппы, через EPA 125% получилось 1060-1990 выставить, все равно не армится
порядок моторов поменял уже, спасибо

не армится и все( вот дефолт

joxi.ru/vDr81XzcD1BVm6

кстати aux2 двигается почему то вместе с тротлом параллельно

Aleksandr_L
mouserider:

не силен в настройке аппы, через EPA 125% получилось 1060-1990 выставить, все равно не армится
порядок моторов поменял уже, спасибо

не армится и все( вот дефолт

joxi.ru/vDr81XzcD1BVm6

кстати aux2 двигается почему то вместе с тротлом параллельно

Придётся разобраться в настройках аппаратуры, другого пути нет. У вас и середины уехали.
Надо чтобы было 1000 1500 2000.
И ещё у вас какой то микс настроен, раз аукс двигается вместе с газом.

Jade_Penetrate
Aleksandr_L:

Передатчик у Вас не настроен.

Если используется futaba, то там такие дефолтные настройки. Нужно или перенастроить аппаратуру, или выставить в клинфлайте командой среднюю точку (set mid_rc = 1520, не забыть save), иначе управление будет неадекватное и постоянно будет куда-то уводить.

mouserider:

да минимальный, а какой должен быть, 1000? и где это поменять?

В клине 1.9 минимальный уровень газа с передатчика оттримировал на 1068, с ним армится и при минимальном движении стика начинает раскручивать движки. Меняется в конечных точках или просто триммированием.

Magomed
PaulM:

Спорное в каком плане? Это же только на время первого подключения после сборки/перепрошивки, не летать же с лампочкой

Блин… я подумал, что кто-то летает с лампочкой ))

mouserider
Jade_Penetrate:

Если используется futaba, то там такие дефолтные настройки. Нужно или перенастроить аппаратуру, или выставить в клинфлайте командой среднюю точку (set mid_rc = 1520, не забыть save), иначе управление будет неадекватное и постоянно будет куда-то уводить.

В клине 1.9 минимальный уровень газа с передатчика оттримировал на 1068, с ним армится и при минимальном движении стика начинает раскручивать движки. Меняется в конечных точках или просто триммированием.

спасибо, все сделал по мануалу

joxi.ru/WL21lKgtDpPVmX допустимые погрешности?

заармился)

korvin8

Новый апдейт от Бориса.
Он говорит что больше изменений с поведением полета не будет.

Not much different in terms of flight behaviour from now so thats why I called it final.

Ok new binaries updated with better rxfail handling. Improved behaviour in terms in sensititivity. I would guess all rx glitching behaviour should be resolved now.

github.com/borisbstyle/cleanflight/tree/…/obj

lokanaft

А на каких камерах летаете? Взял 800TVL SONY 960 H Effio-V WDR - у неё задержка 250 против 100 на другой камере =(

Mr-Bean
lunohod:

Я в курсе, хотел сравнить с оригиналом.

Открыл колпачок. Вот что внутри.

Jade_Penetrate
mouserider:

joxi.ru/WL21lKgtDpPVmX допустимые погрешности?

Допустимые, по роллу бы еще уменьшить смещение, но даже такое будет малозаметно в полете.

Hopper
Mr-Bean:

Открыл колпачок. Вот что внутри.

Выглядит похоже на оригинал.

cnyx
korvin8:

Новый апдейт от Бориса. Он говорит что больше изменений с поведением полета не будет.

Прошивку не заливал, но что-то в исходниках название не Betaflight, а Cleanflight. Он в крайних версиях что-то мудрил с Fail safe. Многие замечали какие-то глюки при полетах, так вот он пофиксил это вроде как. У меня сейчас залита недельной давности прошивка, так вот при полетах в комнате модель пару раз вырубала двигатели, но ничего не пострадало. Модель при этом была минимум в 1.5 метрах от меня.

rlazarev

адское зло…😃

PaulM:

До чего дошел прогресс, PDB со встроенными (заменяемыми) регулями