Activity
Мне с P2 не повезло. Заказал с бангуда. Версия с красным корпусом. При первом подключении все было нормально, в GCS настроил, контроллер заармился, движки запустились. После отключил контороллер от питания и USB. Через некотооре время включаю повторно и … тишина. Не армится. Светодиод LED модуля не горит. С компом не соединяется (GCS виснет при нажатии кнопки connect). На самом контроллере горит зеленый светодиод. Что с ним теперь делать - фиг знает (
Помогите ,пожалуйста, определить тип контроллера? Китайский 3-х осевой ручной подвес aliencopter
.
Пробовали с перерывами летать?
между полетами перерыв был минут по 5, должен был остыть
Смотрите в сторону общей кривизны сборки
после первого улета, полностью разобрал, проверив все что можно. Уже не знаю в какую сторону смотреть. Думаю квадрик теперь на веревочке запускать )
В одном и том же месте или в разных?
в разных
Второй раз наза улетает с одинаковыми симптомами. Отлетав несколько батарей квадрик резко набирает 2-3 метра высоты и улетает вправо-назад с ускорением, совершенно не реагируя на управление. Оба раза в режиме Att. Наза может дуреть от вибрации? Имеет ли смысл ставить контроллер на виброразвязку?
Спасибо. Буду менять приемник.
А для чего вообще было брать такой приёмник???
Приемник шел в комплекте с аппаратурой FlySky TH9X
В приемнике нет FS, в случае потери сигнала он выставляет все каналы по 0. Значение канала газа в этом случае 50%. Наза в этом случае висит на месте. Интересно почему тогда начался быстрый набор высоты?
Почитайте внимательно настройку Назы и как в ней включается Файлсеф
к сожалению у меня приемник не позволяет настроить FS
При потере сигнала на канале управления полетными режимами наза не должна в FS переходить?
FS настроен? На земле проверяли?
Приемник FlySky FS-R9B, в нем нет возможности настроить FS
Доброго дня,
первый полет на собраном квадрике на Naza-M закончился жестким крашем. Минус батарея, два движка,все пропы, рама и все лучи. Провисел-отлетал блинчиком 8-9 минут, после чего коптер резко дал газу и взлетев метров на 10-15 быстро улетел с сторону. На команды не регировал, вкл-выкл аппаратуры не помог. Не могу понять что произошло? Потеря сигнала приемником? Наза разве не должна была посадить коптер? Наза без GPS, полет был в режиме Att.
Собираю новый аппарат, но как то страшно будет взлетать не разобравшись в причинах такого поведения.
Рама 550мм, движки rctimer 2830 1000kv, пропы 10X4.7, Naza-M без GPS, батарея Dynogy 5A свежая.