Activity
сегодня пришли мавики 2 про с пандао в количестве 2 штук, один с фэйри, другой с томтопа.
оба ЕМСом, но треки другие, не те которые были предоставлены в пандао.
инвойсовая стоимость 96$
Подтверждаю, вчера получил Mavic 2 Pro с пандао от продавца Fairy. Заказал 25 декабря, трек в приложении был также другой. Узнал настоящий трек, когда пришло sms от Почты России. По инвойсу также 96$, написано RC Quadrocopter. Спасибо товарищу pipiggi за наводку 😃
Тут теория
www.tks.ru/nat/0020000001
На практике не сталкивался, но слышал что вроде на Варшавку подъезжать приходится, на международный почтамт. Может ошибаюсь…В любом случае за свои кровные можно и нужно бороться. Брать выписку с банка, распечатку с PayPal. Разговор идёт всегда о фактически уплаченных суммах, а не о том что китаец в инвойсе укажет…
Вы платили с рублёвого счёта. Пересчёт по курсу ЦБ. 1119$ чуть больше 1000евро. Налог будет копеечный. Возьни с Вами таможне больше)))))
Всё правильно. Ехать на Варшавку со сканами и выпиской. Максимум, что мне нужно будет доплатить - 30 долларов. Так или иначе, я оптимист и отменять заказ не буду) По результату отпишусь.
gearbest занижают стоимость, и где это можно указать? что то в их чате молчат
чую тормознуть на таможне.
Китайцы, как правило, занижают инвойс. В комментариях к заказу я написал, чтобы в инвойсе сумму указали не более 1000 долларов. Поживём-увидим. В самом плохом сценарии посылку можно не получать и её вернут обратно. По сути максимум можно потерять 11 долларов за доставку и пару недель времени в ожидании.
Ч\з что 6,8% вернули?
Возвращал через EPN. Дело в том, что после применения промокода, gearbest пишет, что товар стоит 1619.14USD - 420.14USD (скидка по промокоду). EPN, в свою очередь, начислил стандартный кэшбэк 5% от 1619.14, т.е. 80.96 долларов.
tratata, спасибо за информацию! Взял. Снял кэшбэком ещё 81 доллар. Пожалуй, самое выгодное предложение на сегодня.
терминал - это командная строка в windows или я что-то не так понимаю?
Нет, но выглядит похоже. Это программа, позволяющая обмениваться с модулем командами и данными через виртуальный (в нашем случае) com-порт. В качестве примера - программа Termite.
кароч сегодня был эпик фэйл у меня по восстановлению возможности писать логи.
заказал по наводке в чип-дипе микросхему памяти.
когда пришла, я слегка приудивился - мелковата )) не паял я такие вещи никогда.
но это ж “колхозный” чирсон, где наша не пропадала…
купил тонкое жало, поддел микросхемку иголочкой, отпаял (как мне показалось) все ножки и потянул микросхемку пинцетиком - результат:
одна ножка не отпаялась и вырвала следом за собой дорожку (;№;*+ мать…) и погнула ногу соседней микросхемы, к которой эта дорожка цеплялась!!!в попытках подпаять к ноге соседней микросхемы проводок для восстановления дорожки, запаял у соседней микросхемы две ноги, в попытке разъединить их (убрать лишний припой) - злосчастная нога соседней микросхемы была благополучно отломана к едрене фене (((
думал все - похерил мозги. ан нет, в МП все работает нормально, ну кроме логов )))
два вопроса более знающим радиолюбителям:
- что за микросхема соседняя, где можно заказать?
- полетит ли чирик без дата-флеша вообще? и чем чревато?
если соседнюю микросхему реально купить, то закажу, получу и отдам уже профессиональным паятелям )))
Вообщем-то ничего страшного у вас не произошло 😃 У микросхемы рядом с чипом памяти итак нет ног, роль ножки там припой выполняет (похоже, что это преобразователь уровней, хотя могу ошибаться). Припаяйте микросхему памяти и к выводу, под которым нет дорожки, подпаяйте короткую перемычку с контакта напротив (а лучше выводной резистор на 10кОм или в районе того, хотя для теста это не обязательно), обозначено красным на фото:
В теории должно завестись, если нет, то придётся всё же восстановить дорожку.
Без флеша полетит, ибо микросхемы там распаяны дохлые. Для контроллера что с ней, что без неё.
Интересно сравнить с индикаторами в МП.
Проверил это первым делом после калибровки, т.к. AUX1 заведён на 8-й канал, в МП теперь всё изменяется ровно, без скачков.
Надо-же. Работает! Оказывается, это не глюк. Это просто неоткалиброванный пульт. Спасибо за находку решения неприятной проблемы!
Рад, что помогло 😃
Всем привет!
Копавшись на зарубежном форуме случайно наткнулся на следующее видео:
В нём описан процесс калибровки стоковой аппаратуры без использования Mission Planner. Я решил попробовать с помощью данного метода устранить глюк, который описан в статье про встраивание переключателей полётных режимов:
Оказалось, на каналах крутилок стоит непонятный мне алгоритм, по которому после первой подачи питания, при превышении крутилкой середины своего диапазона, реальное положение крутилки перестает иметь значение, а на выходе формируется максимальный сигнал. Снимается этот режим кратковременной установкой крутилки в верхнее положение, после чего сигнал становится адекватным ее положению.
Сама статья тут.
Я столкнулся с данной проблемой после установки подвеса (регулировка по pitch). Было очень неудобно каждый раз после включения аппаратуры крутить ручку AUX1 по всему диапазону, чтобы потом в полёте камера наклонялась адекватно положению крутилки.
Итак, решение проблемы с крутилками: дабы избавиться от глюков, описанных в статье, повторяем всё, что показано на видео выше плюс крутим ручки каналов AUX1 и AUX2 от минимума до максимума несколько раз (для надёжности) и ставим их в среднее положение. Только после этого переключаем SWB в верхнее положение. Всё, теперь после включения аппаратуры и переходе крутилок каналов через среднее положение (при вращении по часовой стрелке) на выходе резко не формируется максимум, сигнал возрастает постепенно, как и должно быть.
USB-UART переходник такой? - ru.aliexpress.com/item/…/1741669623.html
Лучше взять такого форм-фактора. Там есть вывод DTR, он пригодится при настройке MinimOSD (подключается к выводу GRN).
Владельцы валкеровского подвеса - рамка ровно стоит или чуть в сторону?
Тоже дорабатывал подвес для Xiaomi Yi. Была такая же история со смещением оси камеры от центра. Дополнительно подточил края на основной и прижимающей рамке, теперь камера смотрит ровно по центру.
расскажи пжл поподробнее процедуру. не могу подключить HC-06 через ноут. Комп его видит, сопряжение устанавливает, но в МП подключится не могу.
Для начала через комп необходимо сменить скорость модуля на 57600. Если модуль HC-06, то делается командой в терминале AT+BAUD7. При этом, модуль ответит OK57600. Далее уже можно подключать модуль к полётному контроллеру. В этой статье всё подробно описано. Обратите внимание на то, что если полётный контроллер не с заводской прошивкой, то телеметрия при подключении в штатное гнездо полётного контроллера работать не будет. Необходимо залить модифицированную прошивку, ссылки на на прошивки также есть в статье. Если все условия выполнены, а с компьютера не подключается, то рекомендую попробовать подключиться через смартфон (у меня на андроид). С программой Tower подключается без проблем, но для начала в настройках необходимо выставить Telemetry Connection Type на Bluetooth.
как думаете подойдет такой bluetooth ru.aliexpress.com/item/…/32342784842.html
цена привлекательная)
Подойдёт, только сначала нужно будет через терминал AT-командами сменить скорость обмена. Она по умолчанию 9600 бит/с, необходимо установить 57600 бит/с. Для этого понадобится также USB-UART переходник (пригодится и для настройки OSD). Затем можно будет подключать к полётному контроллеру.
Всем привет! Уже пару месяцев являюсь обладателем Cheerson CX-20. Заказывал его на банггуде. Оказалось, у пришедшего квадрокоптера не записываются полётные логи. После долгого общения с техподдержкой мне был выслан новый полётный контроллер, который также отказывался записывать логи. Прочитав данную тему понял, что данная проблема носила не единичный характер. Решил больше не терроризировать китайцев, а решить проблему самостоятельно.
Итак, симптомы были следующие: попытки изменить параметр LOG_BITMASK ни к чему не приводили, в терминале Mission Planner писалось “No dataflash inserted”. Как на скриншоте ниже:
Так как контроллер, по-видимому, не мог распознать флеш-память, которая распаяна на плате, решено было её заменить. В радиомагазине купил аналогичную установленной на полётном контроллере SPI-flash память AT45DB161D-SU. Микросхема памяти на плате полётного контроллера выделена красным:
Удаляем её с помощью паяльника:
И устанавливаем новую, ранее купленную. После данных манипуляций логи начали записываться, параметр LOG_BITMASK изменяется и сохраняет своё значение после перезагрузки. При запуске терминала ошибок не появляется.
В результате, сейчас имею два полностью исправных полётных контроллера 😃 Надеюсь, данный рецепт ещё кому-нибудь поможет 😉
P.S. Спаянные с платы микросхемы памяти в программаторе также отказались работать, видимо на завод поступила бракованная партия.