Activity
Покупал квадрик у Андрея Моренко (он же MFer), покупкой очень доволен, аппарат просто супер! Упаковка очень надёжная и подход к отправке серьезный, общались по ватсапу. В общем рекомендую!
Сегодня получил FuriBee F36 переставил на него камеру TX-02 на металлический кронштейн, по ощущениям летает намного лучше чем Е010, на родном аккуме 3 минуты точно, управляемость лучше и запас тяги больше, это все на стоковых мозгах и с детским пультом. Вес без аккума 20г по кухонным весам, наконец-то с удовольствием можно погонять по квартире!😁
Решил добыть себе диполь на камеру из “сосиски” на 5,8ГГц, снял защитные колпачки с 4х антенн и удивился, длины излучающей части от 9 до 13 мм
Точно не уверен, но может П.О. самого модуля обновить до последнего.
с удовольствием бы обновил, но где взять подходящее ПО именно для модуля с банга, читая вопросы в описании товара на сайте, я понял, что у них нет никакой документации на него!
Здравствуйте коллеги, прошу помощи! Не могу забиндить Flysky 9x с установленным мультипротокольным модулем (с банга) с еachine010! Прошивка пульта er9x последняя, специально прошил, думал дело в ней, со стоковой тоже не коннектился. Все делаю по инструкции, все настройки и комбинации. С симой х5 и мелким 777 биндится без проблем, уже незнаю что еще попробовать, может кто сталкивался?
он то подходит , только прошивка с ним в память не влезет и затрет загрузчик … нужно что нибудь мелкое , совместимое с ардуино , например optiboot … так что перед тем как сдувать с ардуино поменяйте загрузчик …
на всякий случай проверьте земли … земля должна быть толстой , чтобы под нагрузкой не было помех по земле …
физическую работоспособность входов можно попробовать проверить в аналоговом режиме … для наглядности можно использовать CMD канал…
Пробовал и с отдельной землей! В аналоговом режиме появляется условный сигнал и держится в районе 1500 (во вкладке диагностика), подключал реальный джойстик, так же нет реакции! Если прикоснуться пальцем к контактам сигнал хаотично прыгает, похоже как будто вход АЦП “висит в воздухе”! Насчет памяти в ардуино не совсем понял, сегодня прошил UNO через GUI неоригинальной прошивкой и ардуино подключилась как подвес, без проблем, потом обратно прошил ардуиновский скетч и тоже работает, так же и в подвес заливал всякие скетчи, смотрел данные с гироскопа, потом вернул прошивку. Может последние версии занимают меньше памяти!? Просто у меня программатора нет, чтоб загрузчик менять 😃
Я тоже предполагаю, что порт убитый, т.к. ни один вход не работает, думаю сдуть атмегу с ардуино нано, загрузчик подходит! Очень удивлен, что плата не оригинальная, подвес вроде фирменный, да и контроллер цивильный! Возможно кто-то до меня убил родной загрузчик! 😃
После прошивки 2.40b8 для неоригинальных плат, подвес заработал, но по прежнему не видит PWM с приемника! Подключаю 1 проводом, питание общее, выход приемника проверял сервой! В чем может быть причина?
Здравствуйте! Прошу помощи!
Купил с рук подвес DYS smart3? Сначала он работал нормально, но никак не хотел “видеть” PWM-сигнал с пульта, хотел управлять PITCH! Перепробовал все входы, но так и не получилось, решил попробовать обновить прошивку. Там уже была версия 2.40b7 поэтому я просто прошил ее еще раз через GUI, все прошло штатно! После этого GUI не подключается к плате хотя функция прошивки работает, пробовал прошивать все версии, начиная с 2.3, они заливаются в контроллер, но результатов нет! При подключении к USB следует серия вспышек зеленого светодиода и все, от батареи вообще не подает признаков жизни, светится только красный диод.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста что можно сделать?
Владимир, а к racer 250 эту камеру трудно будет прикрутить? встанет ли вместо штатной и как подключить? просто рейсер еще в руках не держал.
Большое спасибо! Думаю не только мне пригодится!
Здравствуйте! Если вас не затруднит, напишите размеры этой пластины и высоту стоек пожалуйста! Мне к сожалению нечем открыть файлы STL да и печатать негде) Наверное сам вырежу из текстолита! Коптер еще в пути, пока хоть подготовлюсь!
Банггуд мне вежливо отказал на просьбу выслать данную деталь!
Здравствуйте, владел “Тарантулой” 1 день) летает хорошо, мощный, управление адекватное, но мне он показался совсем хрупким (особенно ноги) и в корпусе совсем мало места! На X8 полетать не довелось, но он точно мощнее и места в корпусе больше под доп. оборудование если взять без камеры и пульт отдельно то даже не сильно дороже чем Х6 получатся. У меня первый квадр syma Х5 так он почти неубиваемый, до сих пор летает)
Здравствуйте! Тоже заказал рейсера, надеюсь дойдет не поврежденным!) Подскажите, кто-то все же летает постоянно на 4S? Коптер нормально это переносит? А то заказал 2 акума 4S теперь сомневаюсь!
По поводу смазки; я использую motul 300V мотоциклетная синтетика, мазал моторы 2212 и коллекторные на игрушках, это масло точно рассчитано на высокие обороты и температуру, разве что меньше литра не продается, но можно “стрельнуть” у друзей мотоциклистов)
Доброго времени суток уважаемые коптеростроители! Прошу совета опытных товарищей!
Летаю на S500: NAZA M lite, движки 2212 920kv, реги нонейм, пропы 1045. Давно понял, что рама так себе по весу и удобству, хочу собирать свою простую и ремонтопригодную (в условиях сельпо))!
Хотел строить складную гексу под 3х осевой DYS и Xiaomi, купил регуляторы DYS 30A, 6 новых моторов 2212, и у меня есть 4 аккума на 5 а/ч, но читая форум очень уж понравилась складная рама квадрокоптера (типа сушки)!
Собственно вопрос, на таких комплектующих как у меня, лучше будет летать гекса или квадрик? 😃 Так поснимать для себя…
И так ли плохи моторы 2212 920kV?
P.S. калькулятором все считал многократно, при некоторых условиях у гексы даже больше полетное время, мне 15 минут было бы более чем 😵!
Очень странно, они поменяли товар! По ссылке были немного другие очки с разрешением 640х480 и цена была немного больше потому я и дал ссылку! Извиняюсь за дезинформацию) надо мне было делать скрин.
Здравствуйте! Тоже задумался о покупке первого шлема для FPV, этот вроде не плохой за свою цену! Но есть же похожий с большим разрешением и тоже “все включено” banggood.com/32CH-FPV-Glasses-Goggle-4_3-Inch-Fiel…
(не реклама!) Может это уже обсуждали, что-то не смог найти даже не знаю как их в поиске описать), дайте пожалуйста ссылочку на обсуждение если есть!
Большое спасибо Павлу rcopen.com/member76937
Покупал у него моторы и пропеллеры все пришло в лучшем виде! Пропеллеры я купил не те, сам виноват, но Павел любезно согласился принять их обратно!
Спасибо, буду пробовать, PWM задирал до 180, вибрации не исчезают!
Да, возвращается. Вибрация на 2х осях, но больше по pitch! Думаете это “маятниковый момент” виноват? Стоит попробовать отбалансировать как пропеллер, чтобы не было вообще никаких моментов!? Придется сверху камеры монетки лепить 😃
Да конечно, забыл написать, по обеим осям сбалансировал, довольно точно встает в горизонт без питания, при резких перемещениях вдоль каждой оси (как в инструкции) расколбаса нет!
Здравствуйте, прошу совета у опытных товарищей! В общем, достался мне вместе с коптером, обсуждаемый здесь подвес. Больше недели пытаюсь его настроить, все инструкции прочитал и рекомендации выполнил, но никак не могу победить вибрацию, т.е. я добился того что он успокаивается когда коптер стоит на столе, а как только берешь его в руки он начинает “дрожать” по обеим осям, а иногда подергивается при возвращении в горизонт, при это вроде и стабилизирует нормально! Я пробовал менять моторы местами, смазал подшипники, люфтов нет, все провода пропустил через ферритовые колечки, сенсор жестко прикрутил к раме (стало чуть лучше, чем на скотче!), камера xiaomi тоже жестко прикручена к площадке, PID параметры крутил в широком диапазоне остановился на : roll P=13; I=0.12; D=9; PWM=90, pitch P=11; I=0,14; D=8; PWM=70. Питание через DC 9.6В провода толстые! прошивка 2.3b4. Пробовал калибровать всеми способами, по I2C ошибок нет и сенсор переставлял, не знаю, что с ним еще сделать, при зеркальном тесте с квадром в руках видно желе!😦
Может кто-то сталкивался с подобным!?