Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
объясняю:
Я допускаю написание меня русскими буквами, но не надо меня обзывать аленем. ОК? В противном случае в предмете спора будут разбираться модераторы.
спасибо за фотку. Оказывается, 2 магнита достаточно? А я 4 бухнул…
объясняю:
Я допускаю написание меня русскими буквами, но не надо меня обзывать аленем. ОК? В противном случае в предмете спора будут разбираться модераторы.спасибо за фотку. Оказывается, 2 магнита достаточно? А я 4 бухнул…
Ну… Это канопи от логи 400. На лого 600 у меня стоит тоже два, проблем не испытываю 😃 Так что не переживайте 😃
но не надо меня обзывать аленем.
Игорь , Вы в себе ? Хорошо себя чувствуете ??
Где , ткните носом где я назвал Вас , этим красивым млекопитающим ??
з.ы. Не надоело оффтопить ?
…Может Вы всё таки перечитаете и поймёте смысл того сообщения , и мы с Вами перейдём к обсуждению замечательного вертолёта??😃
и мы с Вами перейдём к обсуждению замечательного вертолёта??
Дык я б с удовольствием, но он не летает, гад! Я положил на его облагораживание уже столько трудов, сколько ни в один вертолет, который у меня был. Но - увы, нету регуля. Если до 22 го я не получу регуль - буду в соответствии с нашими законами требовать возврата денег.
Я бы не торопился , и обождал … Тем более уже обсуждали , и я очень сомневаюсь , что виновник регулятор
Я согласен, что регуль может быть и не виноват, но
29го плата ушла в контроник. Пусть 3го они его получили. Ну, допустим, 4 го. Вчера их запросили о статусе заказа. Ответа нету до сих пор.
Я думаю, что люди, берущие за регуль такие деньги, так работать не должны. По законами ЕС я, если мне за месяц не смогли сделать гарантийный ремонт, имею право требовать деньги назад. А дальше куплю другой регуль и буду разбираться. Замечу, что я предлагал им отправить регуль с мотором, и они отказались, а насильно я этого делать не должен.
Думаю, что программисты - лентяи и скорее всего свич обрабатывается таким же манером, как потенциометр.
У Футабы, например, задержка переключателя в 2 раза больше. Так что я решил соблюдать чистоту эксперимента.
Облетал немного! Он таки полетел! 😃 Не развалился и сел одним куском, что есть хорошо.
Куском чего? Вот тут вопрос… С хвостом что-то не так. Не чудит, но немного помахивает на 1-2см в каждую сторону в горизонтальной плоскости. Частота прямо пропорциональна оборотам. Чуйкой это не лечится. С чуйкой я вообще не уверен где она регулируется. В VBC есть Tail gain на каждый банк, но я пробовал значения от 30 до 90. Это никак не влияет. Всё равно машет хвостом. Собрал хвост я правильно, но придётся разбирать и проверять.
VBC - прикольный! Руки еще не привыкли, правда. Все настройки под рукой, не нужен ни комп, ни contol panel, логи можно сразу посмотреть (там все спокойно, только raised vibration level несколько раз, но я садился часто, чтобы хвост подкрутить).
Короче головняк, буду разбираться, благо в отпуске до среды.
P.S. Страха и мандража, от Логовской 700ки, какой был в начале полетов на A700DFCPRO не было. Мозг, видимо, повёлся на похожую расцветку как у 600SX. 😃
Не прошло и полгода)))
В Авиаторе брал?
Руки еще не привыкли, правда.
Сильно от Спектрума отличается?
Не привык к отклику или хвату стиков?
В Авиаторе брал?
Нет. Я бы там взял, но мне еще кое чего нужно было, чего там нет.
Не прошло и полгода)))
поздры! Желаю удачной сборки и скорейшего облета!
Не чудит, но немного помахивает на 1-2см в каждую сторону в горизонтальной плоскости.
похоже на заедание ( тугохождение ) механики. Проверь как слайдер ходит, может при сборке локтайта набухал слишком много. Вряд ли, конечно, учитывая твой экспириенц.
Цифровой осциллограф
я бы просто к свичу идла подключился
Какие вы, электронщики затейники однако 😉
Я бы поступил проще, берём камеру (лучше рапидную, 100 и более FPS, но и бытовой 60P достаточно) и снимаем одновременно стик на TX и серву, подключенную к RX. Потом смотрим запись покадрово. И будет чёткая картинка задежки всего тракта, не?
И будет чёткая картинка задежки всего тракта, не?
включая серву 😃
Ну а почему бы не измерить, если есть осциллограф
Я бы поступил проще, берём камеру (лучше рапидную, 100 и более FPS, но и бытовой 60P достаточно) и снимаем одновременно стик на TX и серву, подключенную к RX. Потом смотрим запись покадрово. И будет чёткая картинка задежки всего тракта,
По моему так объективнее.
Игорь и Георгий, вы правда считаете, что способ с камерой будет объективнее? Точнее, может быть, ещё скажете?
Сразу могу сказать, Игорь, что вы очень далеки от практики измерений. Во-первых, найдите сначала камеру со скоростью 1000 кадров/сек. И то Вы получите точность всего лишь 15% для Футабы. Ну и проделайте измерение по вашей методике хотя бы 10 раз, хотя для получения распределения нужно много больше.
Ну а теперь про Mikado Logo 😃
Когда выходит новая 700XXTreme ?
Это интрига …
Они сволочи - это умеют.😈
З.ы. у нас её тоже ошень ждут.😃
новая - это которая с пластиковой рамой?
Что касается измерения по кадрам - 100fps- 1 кадр в 10 мс. Учитывая то, какая картинка там будет и как будет там выглядеть это движение, погрешность будет ±20 мс минимум.
Таким камерам для минимально качественной съемки нужно еще просто аццкое освещение. По - крайней мере раньше так было - не знаю, может, что - то изменилось…
пысы: Для Юры: сегодня гонял свою 450ку на предмет скоростных кругов хвостом вперед. Менял и чуйку хвоста ( с 30 до 20 ), и collective to tail mix ( с 33 до 10 )
мне не удалось воспроизвести выраженного болтания хвоста, но показалось, что при низких значениях чуйки хвоста пролететь круг хвостом вперед на ноже на одинаковой высоте - сложнее. Я, однако, не могу с 100% определенностью это утверждать, т.к. такие экстремальные полеты находятся у верхней границы моих навыков.
Во-первых, найдите сначала камеру со скоростью 1000 кадров/сек.
Вот такая камера классно снимает на 1000 кадрофф 😁 Стоит правда как 100 осциллографов 😉