Видимо, у вас был неплохой запас по мощности. У нас визуального осмотра точно недостаточно. Недостаточно даже покрутить отдельно собранный луч несколько минут, а бывало, что коптер даже проходил тестовый полёт и несколько рабочих, и лишь потом отказывал. Мне бы вот какой-то способ, который даёт некоторую гарантию работоспособности. У нас падения дорого могут обойтись, иногда коптер таскает оборудования на пару миллионов.
у вас был неплохой запас по мощности
Окта имеет хорошую живучесть, ранее я проверял в тестах полет без одного мотора. Рабочий ток одного мотора не превышает 5 ампер (полный газ вверх), регули 20А. К тому же, пыхнуло не в районе силовых ключей а около процессора - кондюки по питанию. Он даже в таком виде запускается. Это я к тому, что гарантий с комплектующими для хобби быть не может, во всяком случае в средней и низшей ценовой группе. Чтобы свести риск к минимуму меняйте регули на породистые и с большим запасом по току, раза в 3-4 от максимального реального.
у меня на окте то же улетал колокол мотора вместе с пропом, обнаружил только после посадки , в полете даже не почувствовал . В контейнере доп груз был 2,7 кг Улетел один мотор с пропеллером
Доброго времени суток!
Есть ли допустимый процент ошибок при работе ESC?
При тестировании ESC ZEEZ 45A 2020 V3 на малом газу с протоколом DSHot600 иногда возникают кратковременные ошибки, причём пока только на первом ESC.
Читал, если процент ошибок от 1 до 10, то нужно ставить протокол с меньшим значением (DShot 300, DShot150).
Мож провода слишком длинные
А полетник какой? Может он не тянет. Dshot600 и 8k pidloop наверное выбран. Есть такая cli команда «tasks». Можно посмотреть загрузку процессора полетника. oscarliang.com/betaflight-cli-explained/#Task-Comm…
Мож провода слишком длинные
5" квад. Провода не очень длинные.
А полетник какой? Может он не тянет. Dshot600 и 8k pidloop наверное выбран. Есть такая cli команда «tasks». Можно посмотреть загрузку процессора полетника. oscarliang.com/betaflight-cli-explained/#Task-Comm…
Полётник ZEEZ F7 2020 FLIGHT CONTROLLER V3.
PIDLoop 4.00 kHz и больше не надо, только CPU грузить. Возможно это опасение на пустом месте. Но всё равно интересно.