Rabbit Flight Controller
Один раз пробовали?
Несколько.
MiniGPS тож не с первого раза видит его и данные
ЗЫ
Прочитал что можно 13 и 14 ножку закоротить на модуле и будет 38400
Интересно поможет нет
У меня попискивает, думаю, реагирует на напряжение батарейки. Газуешь - попискивает, просто висишь - молчит. Для эксперименту можно поставить поменьше минимальное напряжение в ГУИ.
он попискивает каждые 40 процентов газа) на 40 и 80 процентах пищит…
Немного оффтопа - что за невезуха, сколько винтов не пробовал 11 47 все вибрируют, ханги голые с болтом не вибрируют, стоит надеть винт и блин начинается, хотя они отбалансированы, да и попробовал штук 20, одно и то же, кручение на закрученной цанге почти эффекта не дает… может кто сталкивался с подобные - как решили?
Несколько.
Уточнение.
У меня это так работает, подаем питание, кроль и гпс включается и переходит в дышащий…переподключаем питание и со второго раза все ок…и далее все ок какое-то время(видимо проблема завязана на батарейку на модуле ГПС)…потом опять такая же фигня…
может кто сталкивался с подобные - как решили?
Если такое на всех движках то мне думается проблема в цангах(люфтят под нагрузкой) либо посадочное место на них кривое и проп встает “под углом”…хотя…может и в движках люфт под нагрузкой опять жеж (подшипник)…я бы начал исключать попоробовав для начала иные цанги…
я бы начал исключать попоробовав для начала иные цанги…
цанги разные пробовал… на каких то чуть лучше на каких то плохо но в целом вибрации остаются, не могу я на этих винтах добиться того же что и на 10 45, на тех я добивался отсутствия вибраций
Как подружить ЖПС и кролика ? сменить скорость ? чем ?
Такой же модуль тестил, ничего не менял подключил поменяв в разьеме местами rx tx все работает так же как и родной жпс от кролика, в теме писал об этом
цанги разные пробовал… на каких то чуть лучше на каких то плохо
Вывод напрашивается такой, цанги не дают достаточной жесткости(люфтят под нагрузкой) чтоб полностью исключить вибрацию на винтах 10х4.7…ну либо пропы г.(все что пробовал)…для чистоты эксперемента я бы еще APC попробывал если есть с таким шагом 10-тки)…
Да и вообще, вродь аппарат то не маленький таки, 550 если правильно помню, туда можно например 11х4.5 или 12х3.8 попробовать…
Как подружить ЖПС и кролика ? сменить скорость ? чем ?
Такой же модуль тестил, ничего не менял подключил поменяв в разьеме местами rx tx все работает так же как и родной жпс от кролика, в теме писал об этом, кролик сам сменит скорость на нужную
Вывод напрашивается такой, цанги не дают достаточной жесткости(люфтят под нагрузкой) чтоб полностью исключить вибрацию на винтах 10х4.7…ну либо пропы г.(все что пробовал)…для чистоты эксперемента я бы еще APC попробывал если есть с таким шагом 10-тки)…
Да и вообще, вродь аппарат то не маленький таки, 550 если правильно помню, туда можно например 11х4.5 или 12х3.8 попробовать…
с 10 винтами то вибраций нет, но с 11 на 2 амера потребление при висении ниже да и в целом лучше висит, но вот вибрации мешают конечно… 12 38 не пробовал, пробовал 12 на 45 - вибраций тоже нет но токи даже выше чем на 10 45, так что их нафиг… Ну пропы у меня и гефановские, и дешевые, и хоббикинговские, все примерно одинакого себя ведут… цанги на винтах использую
Вывод напрашивается такой, цанги не дают достаточной жесткости
как могут цанги люфтить если они намертво прикручены?
для чистоты эксперемента я бы еще APC попробывал если есть с таким шагом 10-тки)…
Я летаю на 10х4.7 APC нормальные винты даже балансировать не надо
как могут цанги люфтить если они намертво прикручены?
Легко…трехлепестковые например лофтят только в путь, хоть намертво хоть не намертво бо зазоры то есть все равно + прокладка в виде пропеллера может не обеспечивать жесткости даже если “намертво”…те что со стопорным поперечным винтом тоже могут, тоже есть зазор(рисовать лень как это происходит таки, но я думаю понятно), и эффект будет как раз под нагрузкой…
Те что на колокол сажаются на винтах типа - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… то да, если прикручены намертво то именно люфта быть не может, может быть несоосность если китайцы криво напилят…
Такой же модуль тестил, ничего не менял подключил поменяв в разьеме местами rx tx все работает так же как и родной жпс от кролика, в теме писал об этом, кролик сам сменит скорость на нужную
Да
Всё работает
Со второго раза
Легко…трехлепестковые например лофтят только в путь,
у меня не лепестковые цанги, у меня адаптеры, вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
12 38 не пробовал
Я пробовал APC-ные, летал с ними квад хорошо, на прошлых движках…по сравнению с 10х4.5 время было минуты на 2-3 боболее кажись, взлетал квад на ~40% газа, с 10х4.5 почти на 50…движки даже меньше грелись кажись…
Ну пропы у меня и гефановские
Гемфан (наверно) не пробовал но вот такие с кинга - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… лютое г.(на них написано GF кстати, это не гемфан ли случайно? 😃 )
у меня не лепестковые цанги, у меня адаптеры, вот такие
Ну так и могут они люфтить в принципе, не говорю что люфтят но могут…
Ну так и могут они люфтить в принципе, не говорю что люфтят но могут…
Посоветовали тут стяжками на вал сразу закрепить - попробую…
Посоветовали тут стяжками на вал сразу закрепить - попробую…
Вариант кстати, многие так делают…за плюсом вес(любые адаптеры\цанги таки весят)…мне внутренний эстет не позволяет плюс боязно что в лобешник отлетит если стяжку срежет например или просто хреновые стяжки попадутся…К тому же адептеры что в комплекте с движками - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… с рстаймера пришли отличные, встали как влитые, никаких вибраций, кривизны и т.д.заказал еще отдельно 10 штук - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… про запас…
Вариант кстати, многие так делают…
попробовал, еще хуже стало)
а может ты на тумблере перепутал или при назначении положений тумблера автопосадку и go-home? в режиме go home он вроде как раз на 20 метров вверх сначала летит и потом уже по курсу домой?
Тумблеры точно не путал. Вот в конфигураторе у меня последняя строчка autolanding, а предпоследняя автопосада, что выбирал не помню. Gps у меня нет,так что запускаться алгоритм возврата домой поидее не должен был , да и газ он дал на всю ,с пропами 14х7 это просто что-то жуткое было.
Такой же модуль тестил, ничего не менял подключил поменяв в разьеме местами rx tx все работает так же как и родной жпс от кролика, в теме писал об этом, кролик сам сменит скорость на нужную
А как проверить жив родной GPS или нет, в начале тест быстро проходит спутники и не пытается ловить, RX и TX местами менял, если не правильно подключить несколько минут думает потом начинает дышать, если правильно, то сразу дышит. Питание по несколько раз дергал. Один раз видел в Rabbit FC Config 1.0.4 он определился и все.
Небольшой вопрос по поводу прошивки, какая сейчас актуальная версия?
Прошивки надо искать на rcgroups?