Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Летаю на гексе и квадре винты балансированны и на обеих коптерах одинаковая балтанка.
возможно еще настройки подвеса-летал снимал знакомым свадьбу все практически было идеально–только иногда на пару секунд появлялось желе-и тут же пропадало–за 40 минут полетов максимум-2раза по две секунды.приехал домой ну конечно полез в пиды подвеса (DYS3 оси) вчера решил испытать–такое же как у Вас желе а может и похуже.и еще только сейчас заметил-при порывах ветра коптер слишком быстро выравнивается вплоть до тряски–сегодня уменьшу Attitude Gain в назе -посмотрю что получится.(и вернул прежние настройки на подвес–кажется что прежние-точно не помню какие были) мне казалось что мощности мотора по яву не хватает-добавлял-и получилось что фиксируется слишком хорошо-вплоть до того что тряску по яву не отрабатывает-короче с трех осевого почти сделал двух осевой.Да еще думал что с пропами что то не так-но что 15 разборными пластик что 14 карбоном обычными–все было отлично пока не полез в настройки.
Попробую укрепить. Выложу фото после выходных.
Рекомендую для пробы стянуть жёстко стяжками пластины, исключив “демпферы”, думаю будет лучше.
Тем более это ни к чему не обязывает.
Сообщение от Wolf_the_Grey
Я сам сейчас воюю с уводом горизонта и восстановлением. Если верить мануалу, за вот эту скорость возвращения отвечают параметры Outer PI. Не пробовали?
Попробовал (в диапазоне от 40 до 200), никак не влияет.
Кроме того, попробовал подключить полетный контроллер (NAZA Lite). Не помогает.
Общее физическое отклонение системы (замеры с помощью лазерной указки) по ROLL составляет до 4 градусов (по 2 в каждую сторону от точки равновесия). На мой взгляд, это недопустимо.
Пробовал второй датчик ставить на раму, ставить на 3ю ось - не помогает.
Пробовал отключать третью ось - не помогает.
Пробовал калибровать второй датчик по всем осям - не помогает.
Пробовал задирать P до 100 - не помогает.
Пробовал задирать I до 0.5 - немного лучше, но на таких значениях моментально начинается расколбас.
Мануал. Раздел “Возможные проблемы”. Четвертая строка в таблице.
Мануал. Раздел “Возможные проблемы”. Четвертая строка в таблице.
Да, видел. Пробовал Gyro trust в диапазоне от 40 до 250, никакого эффекта.
Этот параметр, кстати, влияет на поведение подвеса только при боковом скольжении/ускорении коптера. Если коптер стоит на столе, менять параметр бесполезно.
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, это дерганье по оси roll или вибрации на подвес? убрал 4 резинки с подвеса dys 3 axis sony nex, но если это вибрации, то думаю стоит поставить их заново…
ах да, возможно будет полезно - забыл выключить стаб в камере.
Определил проблему но как устранить не знаю-на не большой высоте-подвес (дис 8 бит три оси гопро) до 20-35 метров все идеально только подымаюсь выше начинается конкретное желе. Т е это не ВМГ .Может быть повысить мощность моторов стоит 98 ролл 88 -питч и 100 яв. но последнее время ветра как такового нет-на высоте наверно есть вот и дует на подвес и от нагрузки его трясет-соответственно желе. Как я понимаю нужно уменьшать параметр D-и повышать мощность–или я не прав?
Так, вроде разобрался, что проблема с дергающимся yaw.
Итак, новые вопросы:
-
при включенном floow yaw, при повороте рамы , yaw возвращается, но в конце немного поддергивается, чуть чуть. куда смотреть? Заметил, что если поворачивать медленней, то в конце не происходит дерганья. Но дерганье возникает при пролете прямо.
-
при наклонении pitch камеры ниже уровня горизонта , появляются мелкие вибрации, как их лечить?
увеличь мощность на моторе
Так, разобрался с yaw, правда при повороте по yaw вправо, то вибраций нет, а если влево, то наблюдаются иногда. поксперементирую в общем.
А как убрать вибрации при наклоне, вибрации видны по графику и ощущаются если приложить руку. вибрации идут по оси pitch.
слева при наклоне камеры прямо на горизонт. а справа на угол 45 градусов.
Добрый день подскажите подойдет ли для управления SimpleBGC AlexMos Вот такой модуль HC-05 Wireless Bluetooth RF Transceiver Module serial RS232 TTL ?
Ребят, случайно изменил ШИМ и скорость порта, и теперь присоединиться к плате не могу, если ли какой-то механический сброс на плате?
p.s. уже не надо, зашел под вин и подключился без проблем.
Я в продолжении своей проблемы - 32 бита, 3 оси, ROLL мотает при наклонах коптера на ±2 градуса.
Хочется материться и кого-нибудь уже убить этим подвесом.
Проблема решилась сама собой - зашел посмотреть, как у меня откалиброван второй сенсор и обнаружил, что калибровка куда-то делась. Лениво ткнул в кнопку и откалибровал по одной оси. Больше ничего не менял - получил идеальное поведение по оси ROLL. Т.е. отклонение я даже измерить не могу, настолько точно себя ведет подвес.
Вот какого хрена???
Добрый день подскажите подойдет ли для управления SimpleBGC AlexMos Вот такой модуль HC-05 Wireless Bluetooth RF Transceiver Module serial RS232 TTL ?
Да подойдет.
Какой параметр нужно подкрутить, чтобы убрать инертность при стабилизации по оси Ролл?
Ребят, случайно изменил ШИМ и скорость порта, и теперь присоединиться к плате не могу, если ли какой-то механический сброс на плате?
На 32-битной плате (в последних прошивках) 12-кратное нажатие на кнопку должно сбрасывать скорость порта на умолчательную. Ну, или да, зайти через USB.
Товарищи, а вот есть ли на деле для работы третьей оси существенная разница, как устанавливать второй датчик, выше Yaw или ниже, в режиме “Below Yaw + PID source”? У меня проблема с настройкой третьей оси, не получается добиться визуально незаметной ошибки, как для roll и pitch. Стоит ли вообще добиваться высоких PID для этой оси, или, может быть, наоборот - настроить помягче? Подвес небольшой, порядка килограмма, мотор yaw — dualsky 5015. Мощности должно хватать с избытком. Сейчас есть проблема с повышением D, очень быстро начинаются ВЧ-вибрации, буквально после 8-9 пункта. Можно ли это компенсировать?
Плюс еще странность. Второй датчик закреплен “под” yaw. Когда начинаются вибрации мотора yaw, голубые стрелки в интерфейсе показывают отклонения IMU рамы по другим осям амплитудой в несколько градусов, хотя на деле она вибрирует в очень небольших пределах.
И, кстати, я тоже столкнулся с исчезновением калибровки акселерометра датчика рамы. Была калибровка по одной точке - и исчезла. Профили я перезаливал, но калибровку не сбрасывал. На кнопку или RC калибровка не выведена. Прошивка 2.55b4. Откалибровал, галочка калибровки стоит, но софт говорит “Accelerometer not calibrated”. Это немного странно.
Товарищи, а вот есть ли на деле для работы третьей оси существенная разница, как устанавливать второй датчик, выше Yaw или ниже, в режиме “Below Yaw + PID source”?
Документация говорит, что при установке под YAW датчик помогает только для стабилизации ROLL и PITCH. Так что в вашем случае ставить надо на раму.
Стоит ли вообще добиваться высоких PID для этой оси
По моему опыту YAW ось хорошо работает в достаточно широком диапазоне значений
Кстати, мотор мощный, а значения мощности точно достаточно?
И, кстати, я тоже столкнулся с исчезновением калибровки акселерометра датчика рамы
Напишите в поддержку
Документация говорит, что при установке под YAW датчик помогает только для стабилизации ROLL и PITCH. Так что в вашем случае ставить надо на раму.
Я читал мануал, спасибо 😃. Меня интересовало, насколько на деле заметна эта разница. Сейчас перепаял кабели, могу сам рассказать. В отношении точности “Below YAW” и “Below YAW + PID source” почти не отличаются. Но “Below YAW” почему-то стабильнее, позволяет поднять D повыше. А вот установка датчика в корень иерархии рамы меняет дело очень сильно: ошибка уменьшается почти на порядок. Но вот со стабильностью пока непонятно, получилось ли повысить.
По моим ощущениям, датчик на раме позволяет увеличить предельные углы- на которых происходит срыв подвеса. Датчик на третьей оси делает работу roll и pitch немного точнее.
Использую скрипт для создания 360 панорам. Плата 32 бита, 3.0, официальная.
Не могу понять на каком основании не срабатывает T 16(1) TIMEOUT(3), хотя физически провод воткнут в AUX1?
Таймаут сделал 3 секунды чтобы фотка успела сохраниться на медленную карту.
Физически к AUX1 провод подключен - параллельно идёт и в камерусвитчер из приёмника. С пульта операторского шаттер щёлкает ВСЕГДА. А вот от скрипта шаттер то щёлкает, то нет. Не могу понять зависимости.
Но самое непонятное, почему когда провод подключен на AUX1 (это Trigger pin ID=16) - не работает. А когда говорю T 18(1) TIMEOUT(3) - то работает, но не всегда. Не перепутаны ли в коде прошивки определения pinID?
Попробовал команду SERVO 4(2000) TIMEOUT(1) - ноль реакции. Переключил на AUX1 провод, но пробую T 18 - работает, но не всегда.
Были у кого-нибудь проблемы с триггерами у скриптов?