Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

Neo0
Neo0:

В общем действительно у меня оказалась 8-bit плата. Прошивка 2.40b7. Версия платы 1.0. (вариант с отдельной платкой для 3-ей оси)
Что то похожее на Tiny.
Каким макаром GUI для 32 bit её смог распознать и прошить не ясно. Но факт что через свой нужный GUI проблема пропала. (загрузил сохранённый конфиг)
Может ещё помогла починка перетёртого шлейфа гиро.
Единственно что осталось это непонятная работа после калибровки по 6-и точкам. Откалибровал, вернул на подвес, откалибровал гиро.
Но при этом либо залипают моторки (держат в одном положении, при сильном противодействии занимают новое положение без возврата в исходное), либо нормально работает подвес, но на каких то углах (не сильно больших >20 градусов) передёргивается или крутится по осям.
Наверное буду делать простую калибровку.
Так же иногда при включении не сразу работает мотор по YAW, минут через 5-10 начинает работать.

Самое главное пропало дёргание вправо которое было.

В общем проблемы на этом не закончились. По роллу при внешнем воздействии по часовой стрелке наблюдались дёргания.
Видя в каком состоянии разъёмы и сам шлейф было решено полностью заменить все кабели.
Сделал. Тонкие сервокабели от дохлых серв вполне подошли. Разъёмы убрал в принципе всё сделал на пайке.
Прошил 2.3b5 откалибровал по простому аксель и гиро. Эффект остался. Ошибок I2C ноль.
Затем прошил на 2.40b7, результат тот же.
Двигатель по оси ролл разбирал, всё цело, никаких повреждений мехнических на валу или магнитах нет. Обмотка целая. Мусора нет.
В сборе всё крутится без запинок. Даже приклеил 3-и монетки по 10р для баланса.
Вот фото настроек GUI, видео вращения осей без питания и видео где подвес включен где видно как дёргается ось ролл. Даже небольшой угол вызывает дёргание. При этом заметил что кажется вибрирует при этом мотор YAW что вообще непонятно.
Куда ещё копнуть? Уж даже не знаю. Идея есть пока только сменить IMU.

drive.google.com/open?id=0B1Zi7Ge0n1y2UU81enNDRUVK…
drive.google.com/open?id=0B1Zi7Ge0n1y2SEkzYTdReEtZ…

Gapey
Art_Nesterov:

И еще вопрос, а как прошить загрузчик? посмотрел в гуи 256б7, в ручном режиме есть рековери, это оно?

оно … если не получится из ГУИ (иногда такое бывает) , то есть старый добрый STшный ФлэшЛоадерДемонстратор , который делает это гарантированно …
сам загрузчик в папке firmware , Simplebgc_32bit_recovery хекс и бин версии …
проц полудохлый мог что угодно выдать … на моей практике пока еще не было ни одного битого крипточипа , хотя контроллеров заменил ни один десяток …

Neo0
Neo0:

Куда ещё копнуть? Уж даже не знаю. Идея есть пока только сменить IMU.

Дополнительно что ещё не указал это когда вынул мотор то прокручивая его пальцами чувствуется небольшое залипание магнитов, как бы цепляется.
Сравнивал с мотором по питчу, там более свободно крутится, хотя мотор такой же.
Может это и ерунда, а может и похерились какие то магниты из за перегрева (при краше пока дошёл до гексы, пока не выключил…)

alexmos
Art_Nesterov:

Это кто? Как он называется? Есть питание 5в, пропало 3,3в, еще видимо стаб накрылся на 3,3в… беда одним словом! (Не было на этом подвесе второго датчика - вот улучшил…)

Классическая проблема - замыкание линии 5В на землю… Эта деталь - L-фильтры 4 в ряд, ее можно просто выпаять и замкнуть проводами попарно площадки друг напротив друга, без особого ущерба. А вот стаб 5В придется заменить, если накрылся.

AntonFLY

Народ!!! Добрый День из СИБИРИ))
Подскажите в чем проблема. В калибровке или дальше крутить PID


Калибровку провел, но когда подвес висит ручкой на столе то немного заваливается PITCH (видно на рисунке)
ROLL - более менее ведет себя хорошо. (Бывает что сорвется, но думаю дальше PID нужно редактировать)
А вот PITCH держит уровень буквально несколько градусов, а потом дергает камеру вверх, если вверх раму введешь.
Или в низ. И так дальше. Будто ведет камеру вместе с рамой. правда рывками.
Вот не пойму - толи детально калибровать пока стрелки (белая и черная не будут 90 град) Толи ПИДы править, то ли настройки дивгателя - полюса (хотя полюса поставил по описанию на движок - (dys bgm5208-200t) Контр 32bit 2.56b9 прошивка

AntonFLY

[QUOTE=AntonFLY;6481757]Народ!!! Добрый День из СИБИРИ))
Подскажите в чем проблема. В калибровке или дальше крутить PID

И дополнительно. Говорят что возможно нужно датчики ставить ближе к осям моторов.
У меня датчик “камера” стоит левее от камеры. подальше от двигателя. И второй ,раммы, под двигателем YAW но в стороне

Neo0
AntonFLY:

Народ!!! Добрый День из СИБИРИ))
Подскажите в чем проблема. В калибровке или дальше крутить PID

По мне так сильно завышен PID и D, и сильно уменьшена мощность.
Уменьшите в два раза PID и D, и увеличьте в два раза мощность для PITCH
Если уже не пробовали конечно это делать:)

alexmos
AntonFLY:

А вот PITCH держит уровень буквально несколько градусов, а потом дергает камеру вверх, если вверх раму введешь. Или в низ.

Так точно не должно быть, и настройки PID тут не при чем. Проверьте, что нет трения и помех вращению. Любая нелинейность сильно портит качество стабилизации. Проверьте, что все три фазы подключены и нет обрыва. Иначе будут провалы - углы, когда мотор держит уверенно, и когда не держит. Также рывки могут вызывать ошибки I2C - но они не связаны с движением рамы, а проявляются случайно.

Ещё могут быть виноваты настройки режима Follow, а именно неудачные сочетания скорости, мертвая зона, фильтр LPF, ограничитель ускорений. Попробуйте разные значения там или отключить режим Follow и сравнить.

AntonFLY
alexmos:

Так точно не должно быть, и настройки PID тут не при чем.

AntonFLY:

Народ!!! Добрый День из СИБИРИ))

Фазы - это я так понимаю провода. Провода проверил - все хорошо.
Все дополнительные настройки отключены. - Follow, фильтры и т.д.
Движок рабочий. Крутиться мякго. (даже менял с YAW)
Камера по PITCH упорно следить за подвесом. Я его на вверх на 30град. и камера тудаже. и главное держит упорно это положение.
А по ROLL все отлично. Держит горизонт.
Рассуждаю логически - по идее движок должен был опустить камеру вниз., на тот же угол. Значит что то с датчиками. но они отколиброваны. Пусть да же мелкие ошибки но не настолько. Пробовал Инвертировать PITCH - но ситуация не меняется.
Второе - Возможны ошибки в контролерре? Некие настройки которые не сброшены. Тогда как сделать ему рессет к заводским, без потери прошивки.

alexmos
AntonFLY:

Фазы - это я так понимаю провода. Провода проверил - все хорошо.

Фазы - это не только провода. Как проверить обрыв фазы, я написал выше. По настройкам - да там их много, и все могут влиять. Сбросить все можно через меню, Erase EEPROM. Может просто не хватает мощности мотору? POWER=66 как то маловато

Art_Nesterov

Перепаял процессор, пытался залить бутлоадер через гуи, но чего то не выходит. Попробовал через demonstrator stm, что то залилось… Но Гуи его по прежнему не видит. Расскажите пожалуйста, как правильно действовать при замене процессора?

Gapey

после заливки загрузчика нужно еще сделать обновление проршивки …

AntonFLY
alexmos:

Фазы - это не только провода. Как проверить обрыв фазы, я написал выше. Erase EEPROM.

Народ, дайте ссылку как проверить фазы. Немогу найти через поиск в данной группе. все находит в стороне
И функция - Erase EEPROM… она стирает только настройки или удаляет все и потом только прошивать? На сколько она опасна. А то пишут что контроллеры потом не перепрошить и так далее

Art_Nesterov
Gapey:

после заливки загрузчика нужно еще сделать обновление проршивки …

это я понимаю… но плата не определяется из гуи. Пишет, что не может подключиться… Для прошивки бутлоадера, я вывод boot_0 через сопротивление 3,3к подключил к + (на плате контакты есть возле Aux), это хоть правильно?

Gapey

контакты BOOT замыкаются , подается питание , записывается загрузчик (демонстратор работает уже замечательно), снимается питание , контакты BOOT размыкаются , подается питание …
дальше заходим в гуи и не подключаясь к плате заходим в обновление и жмем ПРОЧИТАТЬ … должен появиться серийный номер (номер лицензии) …
дальше ПРОВЕРИТЬ … должен загрузиться список доступных прошивок с сервера … выбираем нужную вам и жмем ОБНОВИТЬ … только после этого обновления можно пробовать подключиться к плате …
загрузчик, что идет с гуи , умеет только отдавать серийник и прошивать код … все … больше никаких команд протокола он не знает …

AntonFLY:

И функция - Erase EEPROM… она стирает только настройки или удаляет все и потом только прошивать?

она стирает EEPROM … весь … что вам и нужно … загрузчик и прошивка записаны во FLASH … это совершенно другая память …
проблемы будут когда затрется чтонибудь во FLASH памяти … но и это сейчас можно решить без обращения к партнерам …

Art_Nesterov
Gapey:

жмем ПРОЧИТАТЬ … должен появиться серийный номер (номер лицензии)

Вот в этом месте в гуи пишет “failed to connect Timeout”

в демонстраторе я прошивал recowery hex из папки в гуи , правильно?

Gapey

да , правильно …
перемычку с BOOT сняли ??? питание после этого передернули ??? СОМпорт стоит правильный ??? ничем не занят ???

AntonFLY

а как сделать Erase EEPROM? 32bit/ в GUI немогу найти такую строку. Версия 3.1 GUI

Art_Nesterov

да, перемычку снял, компорт правильный, с демонстратором же работал…

Gapey

c

Art_Nesterov:

да, перемычку снял, компорт правильный, с демонстратором же работал…

странно … тоесть демонстратор проц видит , загрузчик заливает , а сам загрузчик не работает …

  1. проверить притянут ли вывод boot_0 к земле (иначе опять запустится STшный загрузчик) …
  2. проверить пайку кварца ну и ног проца идущих к кварцу (STшный загрузчик пользует внутренний RC) …
AntonFLY:

а как сделать Erase EEPROM? 32bit/ в GUI немогу найти такую строку. Версия 3.1 GUI

крайняя версия GUI 2.59b8 … 3.1 это версия платы по информации из самой платы …
верхнее меню / плата/ стереть EEPROM

Art_Nesterov
Gapey:
  1. проверить притянут ли вывод boot_0 к земле (иначе опять запустится STшный загрузчик) …
  2. проверить пайку кварца ну и ног проца идущих к кварцу (STшный загрузчик пользует внутренний RC) …

Все проверил. Кварц пропаян и дорожки целые, boot_0 притянут к земле…
Может еще чего то сгорело… ЕЕпром, например…