Погрел феном микросхему и всё опять заработало, возможно и прошлый краш был из за секундного отвала гироскопа.
Выпаять микросхему и впаять обратно. Не исключено, что просто вывод микросхемы плохо припаян к контактной площадке.
На выходных с коптером произошли непонятки…
Взлетел, коптер закрутило, пришлось вырубить моторы…
Что могло случиться, что его так крутить начало?
Коптер с пропами 4 дюйма(трешки), очень легкий, батарейка пак из ионок.
Видео в шлеме:
примерно месяц назад подобное один раз было на другом подобном коптере(такие же пропы и аккум), в чем может быть проблема? Ветер, не верные PID, глючный гироскоп?
в чем может быть проблема?
Коптер упал механически целый? Все пропеллеры на месте?
антеннка видео при падении отлетела, всё остальное в норме, летает, но как в будущем защититься от этого? оба коптера сделал в конце прошлого года, налетал на них примерно по 30-40 вылетов, падали именно на ионках на липохах такого ни разу не было…
Состав коптеров почти одинаковый:
JHEMCU F7-XSD PRO,
ESC 25A,
1406 3600kv,
рамка Roma F4 VISTA 4(175мм),
В черном ящике ничего не сохранилось…
Вчера попробовал на нем полетать, а не получилось, на нулевом газе все моторы крутятся, а при увеличении газа правый задний мотор сразу же нагревается и останавливается. Получается краш был всё таки из за отказа мотора.
В копилку:
Обновил INAV, не проверил цифры в настройках mixer.
При взлëте коптер мгновенно завертелся юлой, задизармил, коптер брякнулся брюшком на грунтовую дорогу. Минус три самодельных посадочных лапок из четырёх, других повреждений нет. Повезло.