Что-то я ничего не понял. У меня в комплекте пришли длинные переходники на M5. Примерно такие, как на картинке. На них прекрасно зажимаются APC и подобные пропы.
А вам что пришло? Короткие адаптеры на TBS самоконтры что-ли?
А вам что пришло?
Уж пришло так пришло! )))
У меня пришли вот с такенной резьбой:
У меня пришли вот с такенной резьбой:
хммм, блин повезло, а они под самозатяги идут?
У меня пришли вот с такенной резьбой:
Они че всем по-разному?! Интересно че мне придет,
мне пришли с 5мм резьбой как на фото An_private на них не пойдут самозатяги
Так на фото вроде 10 мм резьба
я имею ввиду диаметр
а они под самозатяги идут
Нет.
Похоже в распродажу совали просто что попало под руку. Так как по странице лота должен был идти комплект 2CW+2CCW, мне пришли все с прямой резьбой, кому-то пришли под TBS самоконтры и т.д.
Впрочем, учитывая цену - грех жаловаться.
У меня пришли вот с такенной резьбой:
У меня пришли с резьбой М6.
Только длина всей оси с резьбой около сантиметра.
Как раз как толщина винта в ступице. Гайка туда не накрутится уже.
Геометрия оси как у родных чирсоновских моторов, но длина оси сильно короче.
Есть самозатяги из компклекта T-Motor Air Gear 350, но они не подходят.
Взял вот такие адаптеры, пока они по 6 баксов с копейками сегодня были. ru.aliexpress.com/item/…/32811870942.html
Надеюсь у них оси длинней будут.
У меня пришли с резьбой М6.
Только длина всей оси с резьбой около сантиметра.
Такая же батва, сейчас терку веду с тбс поддержкой, хочу чтоб они дали совет че кого куда смотреть, че купить 😃
подскажите у кого-нибудь показания датчика напряжения зависали на дисплее? как с этим бороться?
в MP все отображается верно, на дисплее во время полета все показания выводятся нормально, но через несколько минут полета показания напруги зависают и не изменяются. что делать? может прошивку поменять на minimOSD. у меня последняя стоит
Сегодня хотел полетать во дворе, но странная штука:даю пару процентов газа, один двиг рвет что есть мощи…
Это в режиме стабилизации. При активации loiter, уже не на всю мощность, но гараздо быстрее остальных…
Взлететь не вышло. Его перекрашивает и он заваливается.
Сделал колибровку регулей. Все крутились как надо. Проблема программная. Куда рыть?
поменять на minimOSD. у меня последняя стоит
наверно у тебя питание раздельное OSD и то что с 12v при просадке батарейки начинает висеть
Куда рыть?
Включить в логах RCOUT, попробовать подлететь, выложить лог.
Если поставлю значение параметра WPNAV_LOIT_SPEED 1000, это может быть критично для коптера, т.к. обычно везде рекомендуют 700? Просто хотелось бы в лоитере чтобы летал пошустрее. Или все же не рисковать?
Да никаких проблем не будет. Будет лететь 10м/с.
Гляньте пожалуйста лог, после установки MarsPower 2312 960kv и регулей RacerStar RS20A. Настройки использовал, как на скрине, спасибо Alex.063 за помощь. arduplotter.com/view/596c4d2211999e7a22217881#imu
low rpm power protect надо включать или нет? кто-то почувствовал разницу с включенной и отключенной этой опцией?