FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
Суть проблемы - 2 из 4 двигателей никак не хотят нормально запускаться, дергаются, греются очень неплохо (руку обжечь можно), с нескольких попыток (приходится дергать стиками, руками запустить раскручивая не удается) они все-таки запускаются и квадр вообщем-то может взлетать. 2 других двигателя стартуют нормально. Настройки ESC одинаковые для всех.
На данном коротком видео запечатлена сама проблема:
А тут как “летает” :
Сетап:
Naze32 (Flip32+ CleanFlight 1.8.1), ESC DYS20A (BLHeli 13.2), FPVMODEL 2204 2300KV, 3S питание.
Была проблемка с ESC - оказалось сечение проводов не давало им нормально ожить, как только шла нагрузка на двигатель, ESC перезапускался и входил в режим программирования - видимо слишком большой ток. Не смог найти причину, почему 3 более-менее запускались, а вот 1 никак не хотел по тестовой проводке работать.
Провода заменил, от ESC к двигателям укоротил и припаял прямо к плате, от ESC к аккумулятору родные, через распределитель питания (но пропаял я его хорошо). В BLHeli отключил настройку по TX - ибо при инициализации у меня как-то странно слетали данные параметры, что шкалило порой минимум больше максимума (
Настройки ESC: Damping Light, Min 1052, Max 1952, Mid 1500, TX off.
Не могу дальше ничего понять, крутил-вертел, cleanflight туда-сюда, идей нет…
Ктото с ними летает?
Я видел у вортекса тоже ритейнеры стоят
Лучше всего ставить на такие штуки:
Ничего не отлетит. Бывают разной жесткости:
dronematters.com/…/dm-male-female-silicone-bobbins…
dronematters.com/…/dm-male-female-silicone-bobbins…
dronematters.com/…/dm-male-female-silicone-bobbins…
На али/ебее можно найти похожее.
Если attitude - 90% что это вибрации, уж очень контроллер к ним привередлив (или они на миниках слишком велики). В rate и производных от него их почти не замечаешь, и если в полете зацепишь ветки, то потом при переключении в стабилизацию придется бороться с кренами из-за отколотых или гнутых пропеллеров.
Если это Openpilot, то ему глубого пофигу на вибрации. Прилетал однажды аж с двумя половинками пропов! При этом рулится абсолютно адекватно.
Если это Openpilot, то ему глубого пофигу на вибрации. Прилетал однажды аж с двумя половинками пропов! При этом рулится абсолютно адекватно.
Он самый
пиды походу дохлые
На али/ебее можно найти похожее.
Есть и на ХК Я набрал таких на всякий, но жестковатые они.
hobbyking.com/…/__40273__Anti_Vibration_Rubber_Mou…
hobbyking.com/…/__40605__M4_Shock_Absorbing_Screws… эти не самые эластичные
hobbyking.com/…/__40604__M3_Shock_Absorbing_Screws… эти тоже
hobbyking.com/…/__13214__Aniti_Vibration_Rubber_5p…
Лучше всего ставить на такие штуки:
Тоже заказал похожие на ебее на zmr. Только с обоих сторон под гайку. Если кому нужно (не реклама) www.ebay.com/itm/301583315083
Тоже заказал похожие на ебее на zmr. Только с обоих сторон под гайку. Если кому нужно (не реклама) www.ebay.com/itm/301583315083
по жёскости они будут жёстче демферов с ретейнерами
но если нет желе, то их фиг с ними
Мобиус задрал вылетать вместе с демферами Купил вот такие ретейнеры Собрал - демферы стали значительно жёстче из-за каркаса
Тоже мучался с ними - причем обычно демферы улетают при этом в неизвестном направлении. Два комплекта так потерял.
Потом сделал вот так и проблема пропала:
4 стяжки отлично держат всю конструкцию и даже при сильных крашах, при том что удар приходится по защите мобиуса - ничего не вылетает.
Снижение мягкости демфером влияет на качество записи с мобиуса только в лучшую сторону.
Главное стяжки не перетягивать, иначе сложно будет одевать верхнюю плату.
У меня мобиус прилеплен на широкую липучку прямо к верхней пластине рамы. Никакх демпферов нет, ничего не улетает и желе особо не видно (разве только когда половнка пропа остается)
Вконце особенно хорошо слышно
Поменял мотор проблема с кувырком не ушла,на холостом ходу видно и слышно,как тот мотор,который я поменял,сам набирает обороты чуть чуть,квадрик прям приподнемается на один луч.Попробывал все перекалибровать,эффекта ноль,тупит регуль?
Поменял регуль,эффекта снова 0.перепрошил все регули,мозги,все по 5 раз перекалибровал,ничего не помогает.попробовал запускать моторы по одному,все сами собой набирают обороты,тоесть связка регуль+мотор действительно не причем.Похоже проблема с сс3д,но во вкладке флайдат коптер никуда не крутится самостоятельно,а если покрутить его рукой,то адекватно реагирует…уже не знаю куда смотреть(
У меня мобиус прилеплен на широкую липучку прямо к верхней пластине рамы. ничего не улетает
Я тоже так думал, пока вчера в дерево не влетел. Потом ходил кругами камеру искал.
Сетап, PIDы и LoopTime в студию!
присоединяюсь)
Я тоже так думал, пока вчера в дерево не влетел. Потом ходил кругами камеру искал.
Коптер та выжил после этого? 😃 Когда мне надо снять мобиус я его с огромным трудом отдираю. Не представляю какой должен быть удар, чтобы его снесло.
Не представляю какой должен быть удар, чтобы его снесло.
Я привязываю мебиус колечком из провода, его конечно отрывает при мало-мальски серьезном краше, но хотя бы часть энергии этим гасится.
Да что там говорить, удары бывают такие, что вот эти ремни рвет:
А вы говорите липучка. 😃
четкая рама под гопро-форм-фактор
www.liftrc.com/Multirotors/…/LRC-Freestyle-V1
мне кажется zmr250 тоже можно переделать под нечто подобное, не?
Там изначально все настройки занижены, но вроде он самый правильный . Скрин настроенных пидов этого полета в редакторе если можно сюда… 😃
loopime 1300
ZMR250
RCTIMER 1806/2300KV
Gemfan 5040
Naze32
KISS 18a
Turnigy nano-tech 1800mah 4S 35~70C
Чем понравился? Я чет игрался с ним но не проникся, остался на первом(rewrite)
Остальные пиды хорошо летали только в штиль.
мне кажется zmr250 тоже можно переделать под нечто подобное, не?
Сайт хороший и попробовал высылает в нашу сторону. Кстати ZMR250 стоит там 50 баков. А рама эта пред заказ на конец июня кажется, но имеет в опциях заказа возможность выбрать длину и толщину лучей, это супер.
Суперовая рама.
loopime 1300
PID еще ниже чем в оригинале. Интересные настройки.
Если это Openpilot, то ему глубого пофигу на вибрации.
Эх, если бы так. При вибрациях плывет горизонт в attitude режиме. Причем не обязательно при сильных, видимо нужно чтобы частота совпала или была кратной частоте опроса гироскопа. Тут бы помог частотный джиттер опроса акселерометра, или другие меры. А так - устранять и крутить настройки фильтра, или летать в rate/acro+ режимах. Разумеется, речь идет о жестком креплении контроллера, с демпферами может и не будет заметно.
Мой шестой вылет. Пьяная корова. Акт 1
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
А винты, которыми прикреплены моторы, случайно не коротят обмотки? если попробовать мотор открутить от рамы?
Похоже, где-то КЗ.
Прошу помощи. Совсем запутался что делать. И так комплект из naze32 с регулями RCX 20A (Super Mini) Multirotor с myrcshop. моторы RCX H2206 2250KV. Провода отпаял от регулей, провода от моторов укоротил. Начал присоединять моторы к назе и проверять их в cleanflight. Тест меня обескуражил. Один регуль работает нормально с мотором. 2 связки работают так как будто рассинхрон. Т.е. мотор дергается рывками. А четвертый тупо загорелся. Пламя пошло из под ключа. Достал пятый регуль (запасной) -без укорачивания проводов включил мотор из пары которая дергалась -все хорошо с мотором, работает ровно. Два осальных дергающихся регуля не смог победить, дергаются настолько что при тесте в назе из одного мотора пошел дым (разобрал его потом -обмотка в одном месте чуть почернела -его можно использовать? или в помойку?) . Собственно вопросов несколько: кто-нибудь пользовался этими регулями? это у меня такие руки кривые или у них такой процент брака? Хотя не представляю что там можно было спаять не так -три силовых провода, проверил что ни капли олова и припоя не пересекалось. Если руки кривые то что я сделал не так? просто дозаказать еще 3 регуля? или взять какие-то другие? если брать другие (например те же myrcmart.com/rcx-20a-esc-brushless-motor-speed-con… ) то я так понимаю нужно еще раз 5 штук брать, а эти снимать?