FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
Там изначально все настройки занижены, но вроде он самый правильный . Скрин настроенных пидов этого полета в редакторе если можно сюда… 😃
loopime 1300
ZMR250
RCTIMER 1806/2300KV
Gemfan 5040
Naze32
KISS 18a
Turnigy nano-tech 1800mah 4S 35~70C
Чем понравился? Я чет игрался с ним но не проникся, остался на первом(rewrite)
Остальные пиды хорошо летали только в штиль.
мне кажется zmr250 тоже можно переделать под нечто подобное, не?
Сайт хороший и попробовал высылает в нашу сторону. Кстати ZMR250 стоит там 50 баков. А рама эта пред заказ на конец июня кажется, но имеет в опциях заказа возможность выбрать длину и толщину лучей, это супер.
Суперовая рама.
loopime 1300
PID еще ниже чем в оригинале. Интересные настройки.
Если это Openpilot, то ему глубого пофигу на вибрации.
Эх, если бы так. При вибрациях плывет горизонт в attitude режиме. Причем не обязательно при сильных, видимо нужно чтобы частота совпала или была кратной частоте опроса гироскопа. Тут бы помог частотный джиттер опроса акселерометра, или другие меры. А так - устранять и крутить настройки фильтра, или летать в rate/acro+ режимах. Разумеется, речь идет о жестком креплении контроллера, с демпферами может и не будет заметно.
Мой шестой вылет. Пьяная корова. Акт 1
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
А винты, которыми прикреплены моторы, случайно не коротят обмотки? если попробовать мотор открутить от рамы?
Похоже, где-то КЗ.
Прошу помощи. Совсем запутался что делать. И так комплект из naze32 с регулями RCX 20A (Super Mini) Multirotor с myrcshop. моторы RCX H2206 2250KV. Провода отпаял от регулей, провода от моторов укоротил. Начал присоединять моторы к назе и проверять их в cleanflight. Тест меня обескуражил. Один регуль работает нормально с мотором. 2 связки работают так как будто рассинхрон. Т.е. мотор дергается рывками. А четвертый тупо загорелся. Пламя пошло из под ключа. Достал пятый регуль (запасной) -без укорачивания проводов включил мотор из пары которая дергалась -все хорошо с мотором, работает ровно. Два осальных дергающихся регуля не смог победить, дергаются настолько что при тесте в назе из одного мотора пошел дым (разобрал его потом -обмотка в одном месте чуть почернела -его можно использовать? или в помойку?) . Собственно вопросов несколько: кто-нибудь пользовался этими регулями? это у меня такие руки кривые или у них такой процент брака? Хотя не представляю что там можно было спаять не так -три силовых провода, проверил что ни капли олова и припоя не пересекалось. Если руки кривые то что я сделал не так? просто дозаказать еще 3 регуля? или взять какие-то другие? если брать другие (например те же myrcmart.com/rcx-20a-esc-brushless-motor-speed-con… ) то я так понимаю нужно еще раз 5 штук брать, а эти снимать?
А моторы с регулями ДО установки на раму проверяли? Постом выше очень правильный вопрос задан.
Что-то я совсем разочарован в прочности саннискаев 2204. хочу попробовать RCtimer 2204. кто что может сказать про эти моторы? rctimer.com/product-1284.html
Еще поглядывал в сторону Емаксов, но они как то слабо тянут по сравнению с саннискаями.
Моторы с регулями в связках на стенде. не на раме. Проверил задымивший мотор. Разобрал, почистил два черных пятнышка. Переподключил к рабочему регулю. Работает. Т.е. любой мотор из партии (5 шт.) рабочий. Что не так с регулями я не понимаю. Два работают. Два дергают моторы.
Что не так с регулями я не понимаю. Два работают. Два дергают моторы.
В теме по гексе Raiju видел похожие жалобы. Они даже остановили отправку заказов пока не найдут в чем проблема и не протестируют все регули.
Мотор крутится если его с толкача заводить? Т.е. сначала раскрутить, а потом дать газу пока он еще крутится?
Можно попробовать перепрошить в SimonK. Регули идут с BLHeli? Если загрузчик тоже BLHeli, перепрошить можно только через 6 ISP контактов и Arduino или USB ASP программатор.
Я на днях намучился с регуляторами, купленными на ибей. Ни как не хотели они работать по человечьи. Пара моторов дёргалась и грелась, на одном работал тормоз… Пока не вернул их всех к дефолтным настройкам, ни чего не летало.
Кстати ZMR250 стоит там 50 баков
канадские баксы, 40 рублей за штуку
Извеняюсь за свой офтоп. В теме про назе32 никто не смог дать внятного ответа. Итак, как мне замутить на назе32 с хоббикинга мониторинг бортового аккума(3s), что бы при падении напруги буззер пищал?
Подключить бузер, подключить плюс от аккума, поставить галочку в настройках. На ютубе есть детальные видео.
В теме про назе32 никто не смог дать внятного ответа.
По моему вам там нормально ответили - курите доки.
Коптер та выжил после этого? 😃 Когда мне надо снять мобиус я его с огромным трудом отдираю.
Коптер целый, только минус 1 проп. А липучка от камеры отклеилась.
В теме про назе32 никто не смог дать внятного ответа. Итак, как мне замутить на назе32 с хоббикинга мониторинг бортового аккума(3s)
Артем, дак, а вы внятно и не спросили.
Я же написал, там два контакта + и - .
Извеняюсь за свой офтоп. В теме про назе32 никто не смог дать внятного ответа. Итак, как мне замутить на назе32 с хоббикинга мониторинг бортового аккума(3s), что бы при падении напруги буззер пищал?
Уже ответили!
Почитать документацию 😉
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Battery.md
В Naze32 найти два пина (+ и -) с надписью Bat, с ходового аккумулятора подать напряжение на эти два контакта(соблюдая полярность!!!), в GUI включить мониторинг напряжения.
Настроить коэффецент делителя(110 по умолчанию работает нормально).
Настроить пороги - минимального и максимального напряжения.
Настроить порог напряжения при котором должна сработать пищалка.
Ничего не отлетит. Бывают разной жесткости:
www.dronematters.com/others/v...0-shore-a.html
www.dronematters.com/others/v...0-shore-a.html
www.dronematters.com/others/v...0-shore-a.html
А какие самые мягкие 20, 30 или 40 градусов?
“Краткий” списочек необходимого инструмента и запасных частей для сборки мультироторов. Есть еще к чему стремиться 😉.