FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
А зачем, кстати, 9600 на VCP? Покажите вывод get serial из CLI, может , глюк какой в конфигураторе
# get serial
serial_update_rate_hz = 100
Allowed range: 100 - 2000
serialrx_provider = SBUS
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL
При подключении баззер не пищит, а начинает тикать. При перезагрузке \ сохранении параметров тоже. Потом через пару минут перестаёт типкать, пропипикав. Потом начинает пищать при перезагрузке. Это ж тоже косяк какой-то.
Не кажет, заказа. Нужна конфигурация портов, строки типа serial 0 1 115200 115200 115200 в таком духе
Полагаю мне достался или мозг или приёмник с косяком. Никаких там особых хитростей нет. Все подключают и работает. У меня - нет. Ппц.
Нет, такое шаманство я не делал, делал как обычно, но - full chip erase не проходит ни под каким соусом, почему не знаю.
А не проходит по какой причине? Висит на erasing?
Если да, глянь тут:
fpvdudes.ru/flip32-f4-proshivka-bez-ftdi/
Нет, стирает, шьёт и в конце прошивки так и висит.
Попробуй прошить с Другова компа возможно у драйвера есть какой-то конфликт, то, что стирает и шьет это значит что с компа ушла команда на стирание и протокол отправил данные на запись , а то, что висит значит от полетник нету контрольной суммы об удачно завершенной операции, тоесть отправленные данные не значит что полетник прошился
приветствую
на раме QAV250 при работающих моторах греются крепежные болты рамы, которые крепят лучи, с одной стороны, сильно и быстро
как это понимать?
приветствую
на раме QAV250 при работающих моторах греются крепежные болты рамы, которые крепят лучи, с одной стороны, сильно и быстро
как это понимать?
Раму прозвоните, возможно вкрутили болты в обмотки мотора на том луче
Ну так без full chip erase оно шьётся нормально.
Раму прозвоните, возможно вкрутили болты в обмотки мотора на том луче
спасибо, все просмотрел кроме моторов, займусь
раму звонил, напряжение на раме есть (1-2 вольта), все поднимал, кроме моторов, напряжение не пропало
Собрал коптер, подключил аккум, дал немного газу он начал раскручивать движки и вдруг все погасло, ПК при подключении к компу работает, Сгорел BEC? Использую hubosd
проверил плату на первый взгляд все цело, + с - не замкнут, её всё, на помойку или можно реанимировать попробовать?
Полагаю мне достался или мозг или приёмник с косяком. Никаких там особых хитростей нет. Все подключают и работает. У меня - нет. Ппц.
Коллега, перестаньте плакать.) У вас есть два пути: раздобыть другие мозг и приемник для тестов, хотя бы на время, или идти сложным путем, которым вы не пойдете один хрен. Но хотя бы можно проверить соответствие маппинга пинов процессора разводке платы, для этого достаточно мультиметра, вывода resource и resource list и даташита stm32f405
Кстати говоря, а вы уверены в target прошивки? Я бы перепроверил, если есть хоть тень сомнения, неправильный target молча шьется, но потом ресурс маппинг не совпадает с разводкой платы и что-то не работает.
Судя по всему, должно быть - OMNIBUSF4 версия 3.1.5 конфигуратор 1.9.3
(и рекомендую забыть слово “у всех”, у всех даже геометрия члена - разная, ггг)
все поднимал, кроме моторов
Ну Вам же написали “вкрутили болты в обмотку моторов”
Вам надо было не поднимать, а открутить моторы.
Ну Вам же написали “вкрутили болты в обмотку моторов”
Вам надо было не поднимать, а открутить моторы.
Я прочитал,выкручу ессно
Чем это грозит моторам, обмотку снизу стоит залить лаком?
Нет, я не плачу. Я не рыдаю… 😁
Да, поеду к другу с аппой и этой нелетающей кучей проводов. Буду пробовать с другим приемником ну и по всякому.
Чем это грозит моторам, обмотку снизу стоит залить лаком?
ох ничем хорошим… для начала надо выкрутить и оценить масштабы бедствия.
Развлекался накануне с banggood.com/STM32F4-F4-V3_0-Racing-Flight-Control….
В общем и целом, его содрали с Bluejay F4 , там ДВА инвертора на UART 1и 6 , а тут же злые китайцы добавили осд на UART3. Крутил его так и эдак, пробовал хак с диодом и много чего, в результате выпаял и выкинул один инвертор и пустил первый UART напрямую на ногу процессора. Работает. Картинка www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36977151&po…
С выходом BF 3.1.6 можно будет приживить smartaudio или IRC Tramp управление через softserial
а вот кстати. Runcam Swift 2 пользовал кто-то?
на днях пришла, но облетать ещё не успел. Думаю на выходных полетать.
А так - сэкономил чутка месте и в проводке порядок навёл (до этого был отдельный микрофон). Один только вопрос - как её герметить, чтобы звук не потреять)
Чего делать не знаю.
2 идеи:
* попробовать включить\выключить инверсию sbus в cli
* попробовать другой uart
Ладно, поеду к другу на днях, буду пробовать с его аппой, приёмником и всякоразно. У меня ничего не происходит.
Всем привет.
купил вот такую ru.aliexpress.com/…/1291582_32481404318.html стоечку для мини коптера.
регули настроил, контроллер настроил, в целом, летает не плохо.
но остались вопросы:
- не работает OSD. и не могу понять чего ей не хватает.
- как подключить к плате контроллера пищалку для поиска?
если кто-то уже опробовал этот аппарат, подскажите плииз, или ткните носом, если это уже обсуждалось.
спасибо!