FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
не, пиды не причем, он похоже помеху поймал
оффтоп: Нет, не помеха, это птенцы так тренятся летать. Он живой остался
Не любой 250-й такое выдержит! 😃
Нет, не помеха, это птенцы так тренятся летать. Он живой остался
Мне одному показалось, что после касания земли птичка полнеет раза в два и становится похожей на пингвина?
Видимо после касания с землей была запущена некая Хим. реакция, в следствии которой в птичку выделилось много вещества которое не успело выйти наружу, и птичка стала больше.
Мне одному показалось, что после касания земли птичка полнеет раза в два и становится похожей на пингвина?
Коптер сбоку тоже плоский, а когда катится боком на лучах, то очень даже широкий становится 😃 Если считаете, что это “фотошоп”, то стучитесь в личку, поищу для вас этот фильм от BBC. На самом деле у птички не все благополучно после приземления… ее съела гиена… такова природа.
Не покупайте дешевый карбон, тапа Maytech 5030. Сегодня товарищу пытался настроить коптер на этих пропах. Брыкался как паралитик, пока не проверил вибрации в руках. Поставил HQ проп - полетел как по маслу.
з.ы. Хотя можно купить, но только вместе с напильником и балансиром.
Не покупайте дешевый карбон, тапа Maytech 5030
согласен, они же с РЦтаймер, они же с бангуда нонейм.
Допустим стрелка будет смотреть вправо, т.к. и по яву надо крутануть на +90гр.
После смены настроек ориентации обязательно не забыть сделать калибровку уровня. И стрелка вправо - по яву получается -90 (углы ведь против часовой отсчитываются) .
на турнуге 9 со стандартной прошивкой летает кто ???
не можем поладить мозги с аппаратурой - настройку двигателей проходит , а калибровку аппы нет.
проблема такая:
- не получается настроить двух позиционник
- при прохождении визарда аппы , то проходит колибровка всех стиков , то остается один который не реагирует.
Есть ли принципиальность конкретная в подключении сигнальных проводов в приемник ? Распиновку делали согласно МОД2 , и по всяко разному.
я думал будет все просто , не получается и все тут.
согласен, они же с РЦтаймер, они же с бангуда нонейм.
А я не согласен. Именно с бангуда с этими пропами коптер полетел отлично.
А я не согласен. Именно с бангуда с этими пропами коптер полетел отлично.
Не в коей мере не сомневаюсь в сказанном, но опыт показывает, что у каждого свое видение отличного полета 😃 Но лучше пропы проверять на магнитном балансире.
А я не согласен. Именно с бангуда с этими пропами коптер полетел отлично.
Мне понравились только HQ Prop
на турнуге 9 со стандартной прошивкой летает кто ???
если вы про настройку CC3D то да, у меня тоже такой же сэтап
я настраивал трехпозиционник на переключение режимов
и у меня тоже было что не на все стики/переключатели визард реагировал, помогало подергать этот стик несколько раз
принципиальности подключения - нет
Народ подскажите. Как триммировать квадр с контроллером Cc3d? После взлета квадрик тянет влево.
Откалибровать уровень в программе и не двигать коптер после включения, когда происходит калибровка гироскопов.
Народ подскажите. Как триммировать квадр с контроллером Cc3d? После взлета квадрик тянет влево.
Еще раз откалибровать аксель. Если не поможет, калибрануть регули, если нет - возможно причины в моторе.
оффтоп: Нет, не помеха, это птенцы так тренятся летать. Он живой остался
Не любой 250-й такое выдержит!
Да у него рама титановая)))
Попробовал сегодня включить Oneshot на регулях. На отстроенном коптере получил резкую дрожь (лучи двоятся). Думал нужно подкрутить ПИДы, но это совсем не помогло. Присмотревшись и прислушавшись к коптеру, заметил, что ПИДы не влияют на частоту вибраций. Покрутил в руках, пощупал раму при вращающихся пропах, оказалось недостаточная жесткость лучей этой рамы. Увеличив скорость реакции регулей, я словил резонанс рамы. Моторы мощные, и пропы с большим шагом 5х4,5. Пока отключу Oneshot и буду заказывать новую раму, или попрошу пильнуть запчастей из карбона.
Попробовал сегодня включить Oneshot на регулях. На отстроенном коптере получил резкую дрожь.
У меня была такая ерунда, настраивал я на Naze32, поменял PID Controller c 0 на 1 и дрожь пропала.
У меня была такая ерунда, настраивал я на Naze32, поменял PID Controller c 0 на 1 и дрожь пропала.
Хм… Я помню, что раньше у Мультивия была проблема, если в стабе лететь вперед долго (секунд 5 и более) и потом бросить стик, то коптер не выравнивается в горизонт полностью, а долго летит под небольшим наклоном. Вот думал это победилось сменой ПИД контроллера. Хотя для ФПВ полетов это не особо критично, можно подрулить.
Добавлено:
Не помогла смена ПИД регулятора. Все равно резонирует. Хотя меня и без Oneshot вполне устраивает поведение коптера.
Мне понравились только HQ Prop
А кто где bullnose покупает?
Я чет заказал на Dronesvision, но подозреваю что есть места подешевле.