Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

штурман32

Теперь пытаюсь прошить регули через клинфлай. Но выходит ошибка при нажатии на check. Как её убрать?

korvin8

нет, процессор здесь ни при чем, Сергей же написал:

CrazyCoder:

Должно работать на мозгах, где USB реализовано отдельным чипом

более того, кто-то в теме писал что если подключить CC3D не через USB а через FTDI адаптер - то можно прошивать

Pasta
korvin8:

вопрос же не в том какие настройки по умолчанию а в том нужно ли выключать аксель на F3
ответ однозначный: не нужно
а что бы луптайм получился 500 (режим 2khz) нужно set gyro_lpf = OFF

на F1 нужно еще и отключать остальную периферию: аксель, баро и компасс

товарищи разрешите поинтересоваться!
имею квадро с мозгои флип 32 , прошился последним клинфлаем 1.12 , поставил в конфигураторе луп тайм 500 и сейв(до того было по-умолчанию 2000), все сохранилось , в cli ничего не отключал (аксель и фильтры остались по-моему включены)
квадрик летает стал отлично! вопрос !
нужно в cli выключать аксель и фильтры, или в этой прошивке все работает автоматически , выставляя в луптайм в конфиге

goodwinbw

У меня вопрос по работе airmode, предположим коптер летит вверх и вперёд под углом 45%, в процессе начинаю крутить несколько флипов подряд, куда в это время направляется аппарат? продолжает лететь в том же направлении? висит на месте? летит по инерции постепенно замедляясь?

Limonchik
goodwinbw:

летит по инерции постепенно замедляясь?

угу. только его замедление напрямую зависит от вашего управления. и айрмод думаю тут мало на что влияет

Pasta
Владимир_Балабардин:

Сохраниться то оно сохранилось, но что показывает соответствующая строчка в низу конфигуратора?

показывает 2000! т.е. не факт , что у меня работает луп тайм 500!? короче нужно все равно выключить аксель и set gyro_lpf = OFF ?

вообще коптер стал летать заметно лучше!
и скажите пожалуйста, что есть загрузка прооцессора, какая должна быть и о чем она говорит

Кариёзный_монстр
Pasta:

вообще коптер стал летать заметно лучше

Эпично. Ничего не произошло, но тебе кажется что коптер стал летать лучше…

Pasta:

скажите пожалуйста, что есть загрузка прооцессора, какая должна быть и о чем она говорит

status в консоли набираешь и видишь загрузку мк. Должно быть меньше единицы, если у тебя клинфлай.

Владимир_Балабардин
Pasta:

короче нужно все равно выключить аксель и set gyro_lpf = OFF

Не гонитесь вы за лупом 500 на F1 !!!
В некоторых случаях при set gyro_lpf = OFF луп становится очень маленький, но загрузка проца 5- 6.
Ничего не полетит в таком раскладе.
С лупом 1000 всё летает вполне отлично.

Потратьте лучше время на тренировки.

Serёga

Согласен полностью. Опыта управления нет, но луптайм нужно задрать. У меня есть пара F3, Наза и СС3Д. Так я не заметил что Ф3 лучше летает. Наоборот мне кажется СС3Д лучше всех летает с луптаймом по умолчанию.

Pasta
Кариёзный_монстр:

вообще коптер стал летать заметно лучше

Эпично. Ничего не произошло, но тебе кажется что коптер стал летать лучше…

вспомнил! что вместе с лупом поменял пид контроллер на реврайт вместо люкса, значит заметно лучше стало от реврайта (люксфлоат никак не мог адекватно настроить)
ну , спасибо Всем за науку!!!

flygreen

Товарищи, посоветуйте. Я ФПВ достаточно давно летаю, но с мелколетами свзался вот только сейчас. Посему возникают нубские вопросы. На 250-ке стоит Назе32. Прошил клинфлайтом. С настройками вроде более - менее разобрался. Все летает. Осваиваю потихоньку полет в Rate. Вот тут столкнулся с непоняткой - назначил гейн тюн на крутилку. Посмотрел что в ГУИ все в порядке режим "гейн тюн"переключается. Пришел на поле и все сделал как на форуме выше описывал коллега -

"Включать после взлета, выполнить маневры как на видео ( точнее просто летать выполняя разные маневры и чем больше “видов систем и калибров” тем лучше, повороты по Yow ), при резкой даче газа и подъеме меняется P итд Главное чтобы в мозг поступило как можно больше данных. После посадки

  1. выполнить Дизарм
  2. выключить GTune
  3. Снова включить GTune в этот момент происходит запись новых настроек
    4 выключить GTune Готово !
    Смотрим в CF новые значения PID "

Прихожу домой, подрубаю к компу - все ПИДы как были так и остались. Без изменений. Соответственно вопрос - куды копать ?

PS FS настроен так , что GTune всегда выключен. ТЧ сбиться по идее ничего не должно.

Bogdanov

было так же…взял с собой ноут на поле, после полета не отключая батарею подключил к ноуту и нажал save. и забыл.

Slavikusya

Привет ребят, в ПИДах еще нубоват и есть вопросик. Квадрик Vortex 285 вроде как уже с завода настроен. Но мешает нормально летать один момент. Когда я лечу на хорошей скорости и под углом хочу войти в поворот, квадрик начинает будто скользить по Yaw. И приходится его ловить, в чем проблема что подкрутить чтоб они по Yaw не болтался.

Pasta
Slavikusya:

квадрик начинает будто скользить по Yaw.

попробуй добавлять Р по Yaw , до появления осциляций

Владимир_Балабардин:

Сохраниться то оно сохранилось, но что показывает соответствующая строчка в низу конфигуратора?

поясните еще момент! луптайм , который работает в данный момент на контроллере просматривается в статусе? цикл тайм=…
Выставляя луптай в конфиге 500 все ставилось и сохранялось и в дампе прописывалось 500 (не отключая аксель и фильтр)
а в статусе цикл тайм = 1000
интуитивно я конечно догадываюсь, но хотелось бы уточнить)) ради достоверных знаний!

korvin8
Slavikusya:

Когда я лечу на хорошей скорости и под углом хочу войти в поворот

тут важно прояснить что ты имеешь в виду под “войти в поворот” 😃
существует разные техники прохождения поворотов, и еще это сильно зависит от угла камеры и твоего восприятия положения коптера по камере и его реального положения
в любом случае поворот выполняется при участии всех осей ,в первую очередь ролл, но добавляется и питч назад и йо в ту же сторону

Slavikusya
korvin8:

тут важно прояснить что ты имеешь в виду под “войти в поворот”

Да я уже понял что не очень правильно вопрос задал, вот видео

Примерно с 38 секунды видно как он скользит в лево по Yaw и я компенсирую дожимая в права и происходит такая вот борьба с ним при таких вот поворотах.

Еще забыл дописать, что да даже на прямых когда максимум жмешь его бывает тоже также сносить начинает.

Дмитрий_Кутилкин

Очень похоже что мало Р по yaw. Какое значение сейчас стоит? У меня вообще 14, иначе в право заворачивало.

cnyx
штурман32:

Ясно. Значит через cc3d не получится прошить регули. Нужно как минимум f3, а лучше f4 ?

Уже 3й или 4й раз пишу: шить только через FLEX порт, а следовательно через UART. Это написано в мануале 1wire. Только разве что саму команду в консоли набирать не надо.
И вроде ж на Naze32 есть USB-UART микросхема, так что через нее по идее можно шить и через USB.