Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
короче нужно все равно выключить аксель и set gyro_lpf = OFF
Не гонитесь вы за лупом 500 на F1 !!!
В некоторых случаях при set gyro_lpf = OFF луп становится очень маленький, но загрузка проца 5- 6.
Ничего не полетит в таком раскладе.
С лупом 1000 всё летает вполне отлично.
Потратьте лучше время на тренировки.
Согласен полностью. Опыта управления нет, но луптайм нужно задрать. У меня есть пара F3, Наза и СС3Д. Так я не заметил что Ф3 лучше летает. Наоборот мне кажется СС3Д лучше всех летает с луптаймом по умолчанию.
вообще коптер стал летать заметно лучше
Эпично. Ничего не произошло, но тебе кажется что коптер стал летать лучше…
вспомнил! что вместе с лупом поменял пид контроллер на реврайт вместо люкса, значит заметно лучше стало от реврайта (люксфлоат никак не мог адекватно настроить)
ну , спасибо Всем за науку!!!
Товарищи, посоветуйте. Я ФПВ достаточно давно летаю, но с мелколетами свзался вот только сейчас. Посему возникают нубские вопросы. На 250-ке стоит Назе32. Прошил клинфлайтом. С настройками вроде более - менее разобрался. Все летает. Осваиваю потихоньку полет в Rate. Вот тут столкнулся с непоняткой - назначил гейн тюн на крутилку. Посмотрел что в ГУИ все в порядке режим "гейн тюн"переключается. Пришел на поле и все сделал как на форуме выше описывал коллега -
"Включать после взлета, выполнить маневры как на видео ( точнее просто летать выполняя разные маневры и чем больше “видов систем и калибров” тем лучше, повороты по Yow ), при резкой даче газа и подъеме меняется P итд Главное чтобы в мозг поступило как можно больше данных. После посадки
- выполнить Дизарм
- выключить GTune
- Снова включить GTune в этот момент происходит запись новых настроек
4 выключить GTune Готово !
Смотрим в CF новые значения PID "
Прихожу домой, подрубаю к компу - все ПИДы как были так и остались. Без изменений. Соответственно вопрос - куды копать ?
PS FS настроен так , что GTune всегда выключен. ТЧ сбиться по идее ничего не должно.
было так же…взял с собой ноут на поле, после полета не отключая батарею подключил к ноуту и нажал save. и забыл.
Привет ребят, в ПИДах еще нубоват и есть вопросик. Квадрик Vortex 285 вроде как уже с завода настроен. Но мешает нормально летать один момент. Когда я лечу на хорошей скорости и под углом хочу войти в поворот, квадрик начинает будто скользить по Yaw. И приходится его ловить, в чем проблема что подкрутить чтоб они по Yaw не болтался.
квадрик начинает будто скользить по Yaw.
попробуй добавлять Р по Yaw , до появления осциляций
Сохраниться то оно сохранилось, но что показывает соответствующая строчка в низу конфигуратора?
поясните еще момент! луптайм , который работает в данный момент на контроллере просматривается в статусе? цикл тайм=…
Выставляя луптай в конфиге 500 все ставилось и сохранялось и в дампе прописывалось 500 (не отключая аксель и фильтр)
а в статусе цикл тайм = 1000
интуитивно я конечно догадываюсь, но хотелось бы уточнить)) ради достоверных знаний!
Когда я лечу на хорошей скорости и под углом хочу войти в поворот
тут важно прояснить что ты имеешь в виду под “войти в поворот” 😃
существует разные техники прохождения поворотов, и еще это сильно зависит от угла камеры и твоего восприятия положения коптера по камере и его реального положения
в любом случае поворот выполняется при участии всех осей ,в первую очередь ролл, но добавляется и питч назад и йо в ту же сторону
тут важно прояснить что ты имеешь в виду под “войти в поворот”
Да я уже понял что не очень правильно вопрос задал, вот видео
Примерно с 38 секунды видно как он скользит в лево по Yaw и я компенсирую дожимая в права и происходит такая вот борьба с ним при таких вот поворотах.
Еще забыл дописать, что да даже на прямых когда максимум жмешь его бывает тоже также сносить начинает.
Очень похоже что мало Р по yaw. Какое значение сейчас стоит? У меня вообще 14, иначе в право заворачивало.
Ясно. Значит через cc3d не получится прошить регули. Нужно как минимум f3, а лучше f4 ?
Уже 3й или 4й раз пишу: шить только через FLEX порт, а следовательно через UART. Это написано в мануале 1wire. Только разве что саму команду в консоли набирать не надо.
И вроде ж на Naze32 есть USB-UART микросхема, так что через нее по идее можно шить и через USB.
Я на назе шью через юсб порт.
Ребят! Нужна помощь!
В общем, дело было так. Решил попробовать 3D настроить на CC3D. Прошивка бетафлай 2.1.3 (стояла). Попробовал полетать. Какой-то не адекват при переворотах. Плюнул, решил назад сделать, обычный режим. Потому как пропеллеры сломал, запасных на 3D нету.
Короче, отключил в клинфлае 3D, failsafe вернул на 1000 вместо 1500. Нихрена моторы не стартуют. Бился бился, думаю, мож прошивка слетела, или еще че. Потому как все регули от сервотестера стартуют и крутят моторы без вопросов. Регули DYS 20A, прошивка BLHeli крайняя. Откалибровать газ тоже не получается.
Реакция включения квадрика без пульта такая
Тоже самое в клине происходит. Если мастер на макс ставлю, потом после пиликанья вниз, реакции ноль.
Короче плюнул, через эту приблуду прошил клин 1.12. Теперь хотя бы питание можно не подавать на квадр. Плата работает по человечески от USB порта. Все заново настроил. Проблема та же. Моторы не стартуют.
Задрало уже! 4-ый день долблюсь, моск уже кипит. Ни кто не знает че за фигня? Куда копать? Помогите! Может плата сдохла?
Задрало уже! 4-ый день долблюсь, моск уже кипит. Ни кто не знает че за фигня? Куда копать? Помогите! Может плата сдохла?
у меня так всегда пока не откалибрую каналы через rxrange <channel_number> <min> <max>
чтобы рейндж каналов был четко от 1000-2000
у меня по дефолту при перепрошивке минимум 1070± и уже не стартуют
у меня так всегда пока не откалибрую каналы через rxrange <channel_number> <min> <max>
чтобы рейндж каналов был четко от 1000-2000
у меня по дефолту при перепрошивке минимум 1070± и уже не стартуют
Можно мне чайнику в этом месте чуток подробнее, квадриком занимаюсь недавно.
Это в CLI надо делать?
Может плата сдохла?
там же вроде для 3д, в регулях нужно было выставить галочку что мотор будет реверсивным. на место галочку вернули что б они были либо cw либо ccw?
там же вроде для 3д, в регулях нужно было выставить галочку что мотор будет реверсивным. на место галочку вернули что б они были либо cw либо ccw?
Да. Так и было. Сорри. Забыл просто про это написать. Сейчас все регули в нормал. Бидирикт убрал.
Опцию Programming by TX нужно вообще включать или надо выключать? А то не пойму. Одни я смотрю в видео включают, другие выключают. Хз.
Можно мне чайнику в этом месте чуток подробнее, квадриком занимаюсь недавно.
Это в CLI надо делать?
некоторые передатчики оптравляют не стандартныей рейндж каналов, как например спектрум 1070-1930. Клинфлайт же работает с рейнджем 1000-2000
что нужно сделать, зайти в клинфлайт, и посмотреть какие стоят минимальные значения у всех каналов, если там больше 1050, то коптер армится не будет
чтобы откалибровать это нужно записать минимальное и максимальное положение каждого канала
например у вас
roll 1050 1950
pitch 1055 1976
yaw 1060 1990
trhottle 1070 1980
затем в cli вводим
rxrange 0 1050 1950
rxrange 1 1055 1976
rxrange 2 1060 1990
rxrange 3 1070 1980
save
подробнее тут
github.com/cleanflight/cleanflight/blob/…/Rx.md
У меня на бетафлае так было.
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
Ща в сохраненном дампе глянул.
например у вас
roll 1050 1950
pitch 1055 1976
yaw 1060 1990
trhottle 1070 1980
Это диапазон на передатчике? как я понимаю.
Там где отображение идет когда стиками двигаю? Я там сделал конечными точками в пульте настроил, что у меня диапазон от 998-2001 (значения могут быть на каналах чуток отличаться. к примеру не 2001, а 2000, ну и не 998 а 1000 например)
В акро+эирмод коптер, крутится по питчу вперёд, постоянно приходится одёргивать, P у питча повышал до осциляций, трясётся, но всё равно так-же наклоняется, что ещё попробовать?
В CleanFlight в разделе аппаратура по питчу какое среднее значение? 1500? может там 1510 и он будет постоянно крутится.