Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сегодня вышла 30 сборка отдельной проги блекбокса которая работает. До этого просто нельзя было пользоваться, показывало лог кусками, реально работал блекбокс из Хрома нормально.
Можно скачать здесь
andwho.sytes.net:8080/job/…/30/
Ну и обновился конфигуратор до 174 билда если кому интересно
…sytes.net:8080/…/BorisB_BetaFlight_Configurator/
HelioRC SPRING на батере, вроде летит
Сергей, давайте по маслолету в тему:
rcopen.com/forum/f136/topic517862
Сергей, давайте по маслолету в тему: ButterFlight от Kalyn Doerr - новая мета?
Я даже не знал про эту ветку, ну конечно давайте ! 😃
Вопрос к тем, кто еще на SPR F3 летает. Предыдущая прошивка была БФ3.2.4, все работало нормально. Прошил 3.3.0 с полным стиранием, настроил по скриншотам предыдущие настройки, все завелось, заработало полетело, но датчик тока прибавляет 17А к тем показаниям, что были ранее. Т. Е. при подключении батареи незаармленный коптер раньше потреблял 0.55-0.6А - сейчас 17.55-17.6А.
Изменением значения офсета исправить не получается.
Прошил БФ 3.2.5 все работает нормально.
Прошел “Маслофлайт” 3.4.2 таже хрень, что и с БФ3.3.0. Тут понятно, т.к. исходники одни.
Интересно, этот только у меня чудеса такие.?
П. С.
В БФ 3.4.0(daily build) тоже +17А 😃
Такая же хрень, только полетник ф4, думаю свалить обратно на 3.17
у меня то же самое, но я просто пока не занимался плюшками - там же есть гейны и оффсеты - просто надо подобрать значения.
наверное, поменялись базовые коэффициенты
То же самое на Ф4. Калибровка не решает, - не хватает значений…
Да я собственно пошел на апгрейд прошивки из-за поддержки F.Port, чтоб уарт освободить от телеметрии. F.Port работает прекрасно, но с датчиком тока пока беда.
Калибровка действительно не решает проблему, тк. нету адекватной реакции на изменение значении офсета. Да и офсет раньше выставлялся не в “попугаях”, а в миливольтах, что соответствовало показаниям вольтметра на выходе датчика тока.
Брат вчера зашил в клон Omnibus F4 Pro BuF 3.4.2, говорит, что показания тока адекватные, но в поле еще не выезжал.
А своими последними изменениями в прошивки бета, разрабы могут выбить почву у маслофлая
Это какими?
Это какими?
наверное это имелось в виду…
в сборке бетафлая 2105 появилась строка в описании Dual-stage Gyro Filtering: PT1, Biquad, Butterworth, Denoise (FIR), FKF
наверное это имелось в виду…
когда это будет само настраиваться, тогда другое дело. а то понапихают не пойми что. а как у куда крутить…
в тоже время. на бутере в хелио. фильтра должны будут сами подстраиваться.
Друзья, может кому знакома такая ситуация? Квад очень нехотя стартует один из моторов - если не стартанулся на арминге - не стартанётся вообще, нужно ребутать. Дёргается и всё. Решил проблему через BL_HeliS - выкрутил старт-рывок до 1.50 (остальные три нормально с 0.50-0.60 запускаются). Но проблема ещё одна вылезла - движок этот греется в полтора раза больше чем его коллеги, летая на полном газу вообще до вони перегреться может. Где проблема? В двигателе, в регуляторе, в настройках?
Первое, что посмотреть - не вкручены ли болты крепления в обмотку. А так проблема может быть либо в самом моторе (например, межвитковое замыкание), либо в регуляторе (маловероятно при таких симптомах). Но уж не в настройках точно.
Если по предыдущему посту всё в порядке, то
- Проверить настройку минимальный газ.
- Попробовать поменять местами с любым другим движком, проверить как работает на новом месте.
- По результатам пп.1, 2…
Спасибо, буду смотреть-перепроверять
OSD не верно выводит числовое значение уровня сигнала RSSI на экран монитора (показывает постоянно 50%, мигает с частотой примерно раз в секунду).
На дисплее пульта управления уровень сигнала RSSI отображается адекватно.
Betaflight configurator 10.2.0
ПК - Airbot F4 прошивка Betaflight / AIRBOTF4 (AIR4) 3.3.0
Приемник - FrSky XSR прошивка XSRFCC170619.frk
Передатчик - FrSky Taranis X9D Pius прошивка 2.2.1
Micro minimOSD прошивка 1.7.4
S.Port приемника FrSky XSR подключен на Rx UART6 полетного контроллера
В пульте управления RSSI сидит на Ch9
Вкладка Ports конфигуратора - на UART6 включен Smart Port
Вкладка Reciver конфигуратора - параметр RSSI Channel - AUX 5
Рекации AUX5 (полоска) во вкладке Reciver нет. Т.е. похоже, что сигнал вообще на полетный контроллер с приемника не приходит…
CLI:
# set rssi
rssi_channel = 9
rssi_scale = 41
rssi_invert = OFF
osd_rssi_alarm = 20
osd_rssi_pos = 234
osd_stat_min_rssi = ON
Подскажите, что не так сделал…
Судя по всему на самом тарантасе не завернули рсси в приёмник, читать тут blog.rcdetails.info/pokazyvaem-rssi-na-apparature-…
Щас в бетафлае стоит ползунок -динамический фильтр ( рядом с эирмодом)
Эир мод включает большинство -т.к отмечают сразу более плавный полет…
А стОит ли сразу включать также и дин. фильтр? ( если для новичка…просто чтоб лучше летал)
И если по простому и не лезть в глубокие ручные настройки -на что влияет и будет ли заметное улучшение?( или таки стОит включить и понаблюдать за нагревом моторов? )
Подскажите, что не так сделал…
Имел тоже самое. И тоже с XSR.правда на омнибасе 4м /Сделал по видео.
Да динамический фильтр мастхэв.
Остальные нотч фильтры можно попробовать отключить. Если будет хреново моторам в висении (вы поймете по звуку), можно включить dterm bitch.
Спасибо, это не читал, самое оно…
С первых строк вкурил, в чем проблема…
И ведь два дня тупил с этим RSSI, а оказалось как три копейки…
Я же ведь приемник забиндил на Ch1-8, а RSSI повесил на Ch9…
Пришлось один тумблер удалить, перевесил RSSI на Ch8. Заработал.
может было такое у кого. Полетник Bardwell f4 AIO, Конфигуратор 10.2.0. Конектится раза с 10го, пока не конектится, определяется как неизвестное устройство, дрова STM поставились, из Задика дрова не ставятся и полетник там тоже не определятся ни в режиме DFU , ни в обычном. Когда подключился, удалось прошиться через dfu на BF 3/2/0. И когда конектится, после всех изменений нажимаешь save and reboot, конфигуратор зависает. Куда копать, какие мнения товарищи? У Anika такое было в видео где он собирал бомжелёт
и стоит добавить что в BLheli конфигураторе не видится 2ой рег, хотя моторы исправно, ровно крутятся из вкладки моторы