Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

agbagb

У меня он лежал уже, как пол года, после того, как хорошо разбился квад, то пришлось и полетник менять, под рукой был только Ф7 этот, решил его попробовать.
Что мне в нем нравится, то нет танцев с ЮАР портами, их более чем достаточно и все могут работать, как с инвертированными сигналами, так и обычными, для меня это удобство.
Попробую, потом уже будут выводы делать, на ф7 еще не летал, только вчера доделал это коптер.

DieHertz
agbagb:

Возможно так было до того момента, пока под Ф7 не сделали оптимизации, я таки настроил квадрик вчера на БФ 3.4.0, на 32\16 Дшот заработал, на 32\32 не хочет.
А сейчас 32\16, Дшот, динамические фильтры, акслель, все плюшки, что надо включены и нагрузка на проц 20%, так что, может таки и в два раза быстрее.

Как разработчик, оптимизировавший F7 в BF, ответственно заявляю - не в два раза, даже не близко 😃

vadimip:

А в чем его преимущество тогда? У меня F4 загрузка минимальная, для себя лично не вижу пока смысла обновлять.

Встроенные инвертеры UART, немного больший запас по вычислительной мощности.

vadimip
DieHertz:

Встроенные инвертеры UART, немного больший запас по вычислительной мощности.

А по цене - в два раза. Чет пока похоже рановато его брать.

ale_p
vadimip:

А по цене - в два раза. Чет пока похоже рановато его брать.

не 2 доллара а 4?

agbagb
DieHertz:

Как разработчик, оптимизировавший F7 в BF, ответственно заявляю - не в два раза, даже не близко

А во сколько приблизительно?

rins

чем отличается D Setpoint transition =0 от D Setpoint transition =1 ?
версия бф3.4

longr
rins:

чем отличается D Setpoint transition =0 от D Setpoint transition =1 ?
версия бф3.4

Мне показалось 1 плавнее остонавливается после рола/флипа. 1 немного пролетает нужное положение, а 0 пытается остановить любой ценой как только слегка уменьшишь отклонение стика. Это при весе 0,8.

ale_p

а что должно было поменятся в 3.4? 0 - вейт (д терм кик) эффект действует от центра стика в полной мере, при еденице - в полной мере только в крайнем положении стика.

rins

тогда продолжение вопроса. почему долгое время сетпоинты были 0 и 1 а стали 0.6 и 0?
по мне для гонок лучше 0 и 1. а для плавности 0.6 и 0.3
кто пробовал разные настройки сетпоинтов. поделитесь опытом

idk
rins:

кто пробовал разные настройки сетпоинтов. поделитесь опытом

Простым языком, если PID настроен, высокое Setpoint Weight будет и завышать и без того настроенное D, и квад будет дёрганый. Если PID низкий как по умолчанию то высокое Setpoint Weight летать будет лучше.
Setpoint Transition отвечает за плавность ответной реакции квада на движения стика, высокое значение будет сглаживать резкие движения стиком.
Из за попытки угодить большинству меняют эти параметры.
Вообще вот статья oscarliang.com/setpoint-weight-transition-derivati…

ale_p

там вообще то и пиды дефолтные теперь другие. а вообще

the upper limit of dterm_setpoint_weight has been increased to 2000 (corresponding to a value of 20 for ‘D Setpoint Weight’ in Betaflight configurator). This means that pilots wanting a more ‘locked in’ stick feeling can increase this value beyond the previous maximum of 254. At the same time, an undocumented scaling change was reverted, and the scale is now again how it is described in the Betaflight configurator. If you are using a custom setting for dterm_setpoint_weight, divide your value by 1.27 to get the new value that will give you the same feeling as between 3.1.6 and 3.4.0 (#5945, #6052);

MFer
ale_p:

At the same time, an undocumented scaling change was reverted, and the scale is now again how it is described in the Betaflight configurator. If you are using a custom setting for dterm_setpoint_weight, divide your value by 1.27 to get the new value that will give you the same feeling as between 3.1.6 and 3.4.0

Вот не понимаю, зачем такие вещи делать?
Названия переменных менять, скэйлинг… т.е. типа красоту наводить… толтко запутывать юзеров…

ale_p

если честно я не заметил трудностей. квад всёравно пришлось перенастраивать, тк теперь изза изменений в фильтрах можно было подобарть более оптимальные пиды.
ну и фильтр на рц комманд влияет. короче у меня ыбло 1.25, щас 1.4

а еще там смартфидфорвард можно включить, тогда еще замороченнее будет

MFer

не ну да, если подходить к настрйока квада с нуля с каждой новой прошивкой, то конечно да… а летать то когда? )))

ale_p

про настройку с нуля речи нет, просто есть возможность сделать лучше (тот же фильтр второй ступиени на дтерм даёт подавить пропвош добавив больше Д, когда шум еще не настолько высок чтобы использовать биквад)

никто не заставляет использовать новый функционал и темболее прошиваться на новую версию.

MFer
ale_p:

никто не заставляет использовать новый функционал и темболее прошиваться на новую версию.

новый функционал порой полезен, и тем более, чтоб его использовать придется прошиваться на новую версию…
я не говорю про новый функционал, я говорю про:

  • NOTCH (gyro data after scaling, before filtering) is now GYRO_SCALED, GYRO (gyro data after all filtering has been applied) is now GYRO_FILTERED
  • the setting moron_threshold for the acceptable noise limit during gyro calibration was renamed to gyro_calib_noise_limit
  • the OSD elements osd_crosshairs (crosshairs) and osd_ah_sbar (artificial horizon sidebar) have been renamed in CLI to osd_crosshairs_pos and osd_ah_sbar_pos
  • the scale is now again how it is described in the Betaflight configurator. If you are using a custom setting for dterm_setpoint_weight, divide your value by 1.27 to get the new value

это украшательства, усложняющие настройку (переход с предыдущих версий)… но ок - я придираюсь )))

DieHertz

Это не украшательства, старые названия были оторваны от реальности и не соответствовали реальному результату.

Vereshchaginag

Андрей, вопрос как к разработчику, я на гихабе читал, что в 3.5 хотят отойти от пид и перейти на пифф, это так? И какие плюшки нам это даст?

DieHertz

PID остается. Dterm setpoint weight, который по сути является feedforward компонентой, выделяется отдельно и получает отдельный gain для каждой из осей. Слово “отзывчивость” довольно точно описывает эффект от feedforward.
Feedforward способствует непосредственной передачи управляющего сигнала на моторы, в соответствии с матмоделью , не дожидаясь накопления ошибки. За счёт этого удается снизить время реакции коптера на единицы миллисекунд. Это намного больше, чем можно получить от перехода с 8 до 32КГц 😃

Vereshchaginag

Спасибо за развёрнутый ответ, не зря я пока верен 8кгц:)))

=KoStya#

Подскажите, кто в теме.
Есть полетник Raceflight Betaflight REVO F4 STM32F405 Flight Controller with Vbat/Buzzer for RC Drone, я так понимаю копия какой то копии )) изначально targer REVO F4, но там, что то не работал буззер и светодиоды. И потом сделали под него target AIRBOTF4. Он у меня уже давно, стоял на квадрике, где не использовался LED strip. Точнее я когда-то проверил, что LED strip работает (что и как делал уже подзабыл) и не пользовался этой функцией. Всегда шил его AIRBOTF4. Но сегодня решил поставить его на квадрик, где был F3, ну так сказать небольшой апдейт.
И мозг закипал, не мог настроить LED strip, а ведь он там точно работал. Убил пол дня, перепроверяя пайку и перепрошивая, на актуальную прошивку, с подозрением, что, что-то глюкануло.
Благо под вечер жара спала и хватило ума прошиться на 3.1.7 (ну почти наугад)и там LED strip заработал. Да к стати, подключал его на MOTOR5, по давним рекомендациям и картинкам из интернета.
Подумал, что за фигня, полез в CLI resource, а там LED strip вернули на В06. Я переназначил на А01 - все заработало. В общем то догадываюсь, что нужно было паяться на место указанное шелкографией на плате, а не по старинке вместо пятого мотора.
Но вопрос в другом в прошивке 3.4.0 (последняя на сегодня), появился UART4 которого в 3.1.7 не было… Откуда? И когда я ремапил LED strip с порта В06 на А01 конфигуратор предупредил, что этот самый уарт чего то там… не вчитывался.
Я понимаю, что полетник может и старый и еще что то, но он рабочий и ему нашлось место ))
Может кому то пригодится, если кто то как я по картинкам из инета припаяет LED strip на выход MOTOR5