ButterFlight от Kalyn Doerr - новая мета?
короче у меня с этим вбат компенсейшн какой то треш, что на бете что на бутере. слишком большой процент повышения накидывает, что уже на газу слышно как вибрировать начинает при малом заряде. отключил нахрен.
видимо это для разной мелочи на 1-2s.
в чем глобальный смысл?
если бы моторы были рассчитаны от 4S и коптер бы падал при просадке - то понятно, а так… ХЗ.
У меня от этого компенсейшена при резких рывках (тапок в пол) коптер начинало трясти
Заметил непонятный косяк. На ПК Dalrc F405, выход LED не работает, перепаял на 5-й мотор, диоды работают, но почему-то перестает работать выход на 2-й мотор. Просто не видит регуль. Как это связано не понимаю. Прошивка последняя стабильная, пробовал и рц2, тоже самое. Это происходит после ремапа в консоли.
сделй сброс настроек (перепрошей взад) и скинь дамп сюда.
таргет правильный?
Делал, после сброса все ок. Стоит только перемапить ресурс с пятого мотора на led, второй мотор перестает работать. Таргет правильный.
короче глянул, там один таймер висит на с2 и с5. вот и вырубает
Перепаять led на 6-й мотор?
Перепаять led на 6-й мотор?
я боюсь что и на 6 не получится (у 1, 6 и 7 он тоже один)
Мля, какого хрена не работает на всех ПК этот долбаный led выход… Это косяк именно этого контроллера?
я сам не вдупляю, что это за дичь у твоего полётника. на схеме подключения нету упоминания этих 5,6,7,8 моторов, а в сорсе они там есть.
может прошивку старую какую поробовать совсем?
на текущем бетафлайте у тебя тоже не сработает, таргет идентичен
ещё вариант - качнуть даташит и прощупать мультиметром лапы на проце и контакт led strip.
и есть ещё такое (встречалось на матек 405цтр)
If you have LEDs that are intermittent, flicker or show the wrong colors then drop the VIN to less than 4.7v, e.g. by using an inline diode on the VIN to the LED strip. The problem occurs because of the difference in voltage between the data signal and the power signal. The WS2811 LED’s require the data signal (Din) to be between 0.3 * Vin (Max) and 0.7 * VIN (Min) to register valid logic low/high signals. The LED pin on the CPU will always be between 0v to ~3.3v, so the Vin should be 4.7v (3.3v / 0.7 = 4.71v). Some LEDs are more tolerant of this than others.
Есть старый коптер на F3 с BF 3.1.7, летает хорошо, тока проп вош присутствует. Скажите, F3 баттер потянет?
И, может, есть у кого ссыль на хороший гайд как фильтра настроить?
Скажите, F3 баттер потянет?
На дефолтных частотах гирлупа и пидлупа - точно потянет.
И, может, есть у кого ссыль на хороший гайд как фильтра настроить?
Прям на мордофейсе конфигуратора BuF написано - что и как включить.
глюк в 3.5.1 rc2 - неправильно определяется питч у джиро.
замечен на hakrc f4 20x20 (obf4) и матек 405 аио.
в настройках конфигуратора не лечится, квад делает флип через крышу при попытке взлететь.
у первого квада полётник перевёрнут , у второго - повёрнут боком.
из-за компоновки
а если полетник по оси поставить?
а если полетник по оси поставить?
это как?
короче тикет я им туда закинул, похоже такая же проблема в ночнухах бетафлайта (но это не точно, эксперименьтировать лень, 835билд 3.4.0 у меня вообще полётник вешает при дизарме)
в смысле это при повороте в конфиге полетника начинается, (скажем, не все оси повернуты) или вообще в принципе косяк.
по оси - поставить полетник расово верно, по стрелочке.
в смысле это при повороте в конфиге полетника начинается, (скажем, не все оси повернуты) или вообще в принципе косяк.
по оси - поставить полетник расово верно, по стрелочке.
нельзя поставить иначе, ограничения компоновки. откатываешься на 3.4.2 - всё норм.
в 3.5.1 начинаешь в конфигураторе с минуса на плюс ставить пытаясь исправить - аксель или конфигуратор зависает, квад не двигается там. вобщем нахрен, поставил на эти два бетафлайт 3.3.0 .
глюк в 3.5.1 rc2 - неправильно определяется питч у джиро.
замечен на hakrc f4 20x20 (obf4) и матек 405 аио.
в настройках конфигуратора не лечится, квад делает флип через крышу при попытке взлететь.у первого квада полётник перевёрнут , у второго - повёрнут боком.
из-за компоновки
Я на СПРФ3 не смог подобрать значение поворота контроллера по Яв. Хотя до этого на всех прошивках было 90 градусов. С BUF 3.4.2 все нормально.
Ну и с калибровкой датчика тока я до сих пор подружиться не могу.
А 3.5.1 рс1 кирпичит контроллер…
на какуте v2 кто то пробовал собирать?
Конечно, я прощелкал, что гира не 6000 😦
решил попробовать 32/32 и не понравилось мне, что в конфигураторе пошли рывки в отображении модели.
конечно стало лучше после отрубания барометра и наверное будет еще лучше если вырубить аксель, но без тормозов только после вырубания динамического фильтра.
а его я боюсь отрубать
пока поставил 16/16
вот такое видео появилось
кто то пробовал на масле?