Помогите разобраться с бешенством коптера при сборке.
Установил set debug_mode = GYRO_SCALED
dropmefiles.com/WkfUI
что по роллу, что по питчу - одни шумы на гироскопе. очень шумно. по всем осям.
Установил set debug_mode = GYRO_FILTERED
dropmefiles.com/B8MEE
после фильтрации - картинка улучшается но недостаточно. по ролл и яв - все плохо.
причины.
- полетник не виброразвязан. если вы используете стоковые резинки, полетник ни во что на раме не упирается, ничем не прижат сверху или снизу, провода силикон, то это отпадает.
- моторы/пропеллеры. если они, как вы говорите, идеальны, отпадает.
- настройка фильтров. ну не знаю. обычно даже шумные сетапы на таких стоковых настройках должны чувствовать себя хорошо. ну ок - попробуйте понизить LPF1 Gyro и LPF1 D-term до 70 и 80 соответственно. не поможет - ставьте на LPF1 тип BiQuAD.
- пиды среднестатистические, D не задран. влияние маловероятно.
- настройки регуляторов стоковые? почему oneshot 125? старые какие-то? может они не тянут гиро/пид луп?
причины.
- полетник не виброразвязан. если вы используете стоковые резинки, полетник ни во что на раме не упирается, ничем не прижат сверху или снизу, провода силикон, то это отпадает.
Полетник виброразвязан на столько, на сколько это возможно. Он стоит вторым этажом на нейлоновых стойках. У меня рядом лежит коптер, у которого контроллер стоит на латунных стойках, при этом моторы побиты, пропеллеры ваще кривые, и такого “угара” нет.
- моторы/пропеллеры. если они, как вы говорите, идеальны, отпадает.
Моторы новые. Оригинальные. Они когда работают через конфигуратор - просто “поют”. Пропеллеры я даже не ставил.
- настройка фильтров. ну не знаю. обычно даже шумные сетапы на таких стоковых настройках должны чувствовать себя хорошо. ну ок - попробуйте понизить LPF1 Gyro и LPF1 D-term до 70 и 80 соответственно. не поможет - ставьте на LPF1 тип BiQuAD.
Вот тут я ваще ничего не понял. ))))
- пиды среднестатистические, D не задран. влияние маловероятно.
Какие пиды??? )))) Я пропы даже не одевал. В ПИДах все еще по умолчанию стоит.
- настройки регуляторов стоковые? почему oneshot 125? старые какие-то? может они не тянут гиро/пид луп?
Настройки регуляторов я все прововал, ДШОТ600 тоже - в мануале эти регули работают на ДШОТ600. Результат тот же.
Скажите, а неисправность гироскопа возможна?
Проблема в том что пропы не одели и не полетели.
Полетник виброразвязан на столько, на сколько это возможно. Он стоит вторым этажом на нейлоновых стойках.
то есть виброразвязки нет.
подложите резиновые колечки 3*1,5 под полетник и гайки и попробуйте
Влад а прошивка 3.5.1 на этом пк?
Проблема в том что пропы не одели и не полетели.
Чтоб потолок и стены мне попортил? ))) Лучше дайте этот совет в разделе “Вопросы новичков”.
то есть виброразвязки нет.
подложите резиновые колечки 3*1,5 под полетник и гайки и попробуйте
Ну что Вы такое говорите. Что вы с этой виброразвязкой. Я не один коптер собрал. И такое вижу первый раз. И грешу на встроенную гиру. А Вы про развязки. У меня контроллер на коптере такого же размера вообще стоит на латунных стойках, а это считай жестчайшее крепление. Капроновые стойки хоть как то теоретически могут погасить вибрации.
Влад а прошивка 3.5.1 на этом пк?
Да. Но я и 3.5.0 ставил с сайта разработчика.
Поставь 3.4.0 и попробуй я так решил проблему с глюками. Д а и не забудь стереть флеш перед прошивкой.
Чтоб потолок и стены мне попортил? ))) Лучше дайте этот совет в разделе “Вопросы новичков”.
Я разве советовал это делать дома или в офисе?! Обычно тесты надо проводить на открытом пространстве подальше от людей.
Сделайте полную очистку и прошейте заново полетник и заново настройте. Только не копией дампа.
Поставь 3.4.0 и попробуй я так решил проблему с глюками. Д а и не забудь стереть флеш перед прошивкой.
Поставил с очистной и снова с настройкой. То же самое.
Полетнк с другого коптера поставь на пробу
А я думаю не зря демпферы там в комплекте, буду сейчас ставить их на место, прошью на 3.5.0 и проверю, может быть дело в виброразвязке, завтра будем поглядеть.
Ниже стоит регулятор 4в1. На расстоянии 5-6мм (две капроновые гайки). Это может как то влиять?
Капроновая гайка не гасит вибрации. Даже через толстые короткие провода от регулей могут быть проблемы.
ставлю на то что направление вращения моторов
ставлю на то что направление вращения моторов
Нет. С моторами все ОК.
Ну что Вы такое говорите. Что вы с этой виброразвязкой. Я не один коптер собрал. И такое вижу первый раз.
и снова здравствуйте.
а я такое уже видел раньше. И чуть не сжег моторы.
И у меня, заметьте, контроллер не матек.
а на вашем еще и гира 20602.
А вы там пластиковыми стойками виброразвязку делаете.
А так - да. F1 прикручивали болтами к карбону и норм.
неужели еще кто то опытается использовать 32к режим??
еще и pt1 поди на дтерме стоит с ним
и снова здравствуйте.
а я такое уже видел раньше. И чуть не сжег моторы.
И у меня, заметьте, контроллер не матек.
а на вашем еще и гира 20602.
А вы там пластиковыми стойками виброразвязку делаете.А так - да. F1 прикручивали болтами к карбону и норм.
Знаете, скорей всего Вы, и все кто говорил про виброразвязку правы.
там запутаться трудно - когда гира дуреет от шума, моторы цокают, вращаются рывками и рама дергается по яву. При этом моторы адово греются.
а когда вы запускаете из конфигуратора, пид контроллер не работает - поэтому все ровно.
Проблема в том что пропы не одели и не полетели.
практически 100 процентов!
надо с пропами и на улице подлетнуть
крутить моторы без пропеллеров бесполезно
гонять моторы с пропами на полную в статике-черевато спалить
одеть пропы и подлетнуть!