Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Классно получилось. Но думаю что будет прокручиваться на валу двигателя. Может приклеить стопорные усики. Когда попробуешь полетать на полном Б/К? Я так понял что хвост все таки гуляет или нет?
Нее, проскальзывать не будет. Втулка с хорошим натягом надевается на вал, держится мертво.
По сравнению с тем что было, это мегастабильный хвост 😃 Я зашил конвертер старой прошивкой, нужно новую испытать. Рома добавил коментарии к прошивке, нужно изменить.
А родной от CB100 не подойдет или от другой Walkera?
Да они триндец какие ламучие. У меня было 2 лопасти но сломал в экспериментах.
Пока что лучший результат с пропеллером от СолоПро, он легкий. Нужно еще родной попробовать, он еще легче (0,16грамм- солопро, 0,11грамм - МСПИкс (Мессер) )
А с самопальным может будет еще лучше?=)
Господа! 😃 Мне удалось чуть взлететь на МСПИксе с БК мотором на хвосте! Сильнее стремно, а то все на проводках и нитках. Бала пока болтается немного, по этому дает помехи на гироскоп. Но хвост стал достаточно стабильным! Нужно попробовать прошивку 4мс. Но я не могу найти исходник, у Ромы ссылка поломалась на файл.
На этом видео не взлетал, очень мало места на кухне
www.youtube.com/watch?v=NTTQf0Q2FkY
Мотор 2,3грамма, пропеллер на хвосте от СолоПро
Без полета в воздухе ничего не понятно. Будем ждать нормального облета!
А не хотите попробовать сделать лопасти ОР из стекла?
А с самопальным может будет еще лучше?=)
Без полета в воздухе ничего не понятно. Будем ждать нормального облета!
Те кто имел дело с БК на хвосте, те заметили разницу 😉
А не хотите попробовать сделать лопасти ОР из стекла?
О_о Это как? Стекло хрупкое и тяжелое, смысл?
______________________________________________________________
Нашел инфу. У Валкеровский платы РРМ сигнал 2кГц, у Блейда ШИМ 8кГц
Тяжелее пластмассы?
Тяжелее пластмассы?
В разы тяжелее.
Сань, ты стебешься что ли? 😃
Нет, просто любопытствую😒😃
Я сейчас далеко от дома… на отдыхе, вот и ломка… около месяца без полетов…
Нашел инфу. У Валкеровский платы РРМ сигнал 2кГц, у Блейда ШИМ 8кГц
Это у какой такой платы? У регуля?
У Платы приемника.
У Платы приемника.
Да а я слышал что было так, но они на 8 кГц поменяли прошивку приемников своих.
Да а я слышал что было так, но они на 8 кГц поменяли прошивку приемников своих.
Я Про СВ100, вроде ничего не должны были менять, для совместимости с комплектующими. Это скорей всего новые модели выпускают со стандартным 8кГц
Да, Саш. Я тоже читал, что хвост делали с прошивкой на 2 кГЦ.
Ковырял сегодня прошивку, прошил сомой новой. Сначала все по умолчанию оставил - хвост подрагивал. Потом в коде убрал задержку сигнала
ppm_loop
PPM_IMPULSE 1 ; 2 ms
PPM_IMPULSE 2 ; 2 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
goto ppm_loop
Подрагивание намного уменьшилось. Даже пару раз взлетал. Проолжаю ковырять. Жаль Рома пропал со связи, было бы быстрее
Еще переписал прошивку.
PPM_IMPULSE 1 ; 1 ms
PPM_IMPULSE 2 ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
goto ppm_loop
Поставил импульс 1мс. Не знаю правильно ли сделал, но после этого хвост трясти перестало совсем! 😃
Хвост на полу ведет себя стабильнее стокового! (В полете проверю в ближайшее время)
Стоковый мотор при резких подгазовках не удерживает верт, он проворачивается. (хотя может у меня хорошо мотор убился)
БК мотор сначала чуть запаздывает, но сразу же возвращает верт в исходное положение.
На видео я руддер не трогал совсем, только газ. Верт сам возвращал балку в исходное положение
Да, кстати, я тоже заметил что этот гироскоп в отличии от мессеровского возвращает верт в исходное положение. Если рукой балку повернуть немного, то она сама восстанавливается в исходное положение. А в мессере такого небыло.
Ждем облета воздушного. Да, видно что при перегазовкам моторчик не успевает. Виден инерционный момент. Попробуйте поставить меньший винт с большим шагом, думаю должно немного решить проблему
Да, кстати, я тоже заметил что этот гироскоп в отличии от мессеровского возвращает верт в исходное положение. Если рукой балку повернуть немного, то она сама восстанавливается в исходное положение. А в мессере такого небыло.
Ждем облета воздушного. Да, видно что при перегазовкам моторчик не успевает. Виден инерционный момент. Попробуйте поставить меньший винт с большим шагом, думаю должно немного решить проблему
Нужно попробовать немного уменьшить длинну лопастей. Пробовал стоковый пропеллер, хвост держит еще лечше, но нехватает оборотов для поворота по руддеру направо. У БК момент больше, но оборотов меньше, по этому и нужно ставить большой пропеллер.
Кстати вот тут на видео, на земле хвост тоже дергает, а в полете держит лучше www.nanoheli.net/…/mcpx-full-brushless-06-06-11/
Отлично в полете держит. На пируэтах не отстреливает при работе шагом. Супер. Тоже хочу БК
Триндец! Смотрите как пуляет в небо! Как из пушки!
nanoheli.net/…/mcpx-full-brushless-16000-bl-25-07-…
Так обороты то какие!! Бешенные!!! А что там за мотор?
Парни может кто подскажет можно использовать этот конвертер для хвоста wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter.as… и будет ли нормально он работать с валкеровскими регуляторами?