Я сейчас далеко от дома… на отдыхе, вот и ломка… около месяца без полетов…
Нашел инфу. У Валкеровский платы РРМ сигнал 2кГц, у Блейда ШИМ 8кГц
Это у какой такой платы? У регуля?
У Платы приемника.
У Платы приемника.
Да а я слышал что было так, но они на 8 кГц поменяли прошивку приемников своих.
Да а я слышал что было так, но они на 8 кГц поменяли прошивку приемников своих.
Я Про СВ100, вроде ничего не должны были менять, для совместимости с комплектующими. Это скорей всего новые модели выпускают со стандартным 8кГц
Да, Саш. Я тоже читал, что хвост делали с прошивкой на 2 кГЦ.
Ковырял сегодня прошивку, прошил сомой новой. Сначала все по умолчанию оставил - хвост подрагивал. Потом в коде убрал задержку сигнала
ppm_loop
PPM_IMPULSE 1 ; 2 ms
PPM_IMPULSE 2 ; 2 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
goto ppm_loop
Подрагивание намного уменьшилось. Даже пару раз взлетал. Проолжаю ковырять. Жаль Рома пропал со связи, было бы быстрее
Еще переписал прошивку.
PPM_IMPULSE 1 ; 1 ms
PPM_IMPULSE 2 ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
goto ppm_loop
Поставил импульс 1мс. Не знаю правильно ли сделал, но после этого хвост трясти перестало совсем! 😃
Хвост на полу ведет себя стабильнее стокового! (В полете проверю в ближайшее время)
Стоковый мотор при резких подгазовках не удерживает верт, он проворачивается. (хотя может у меня хорошо мотор убился)
БК мотор сначала чуть запаздывает, но сразу же возвращает верт в исходное положение.
На видео я руддер не трогал совсем, только газ. Верт сам возвращал балку в исходное положение
Да, кстати, я тоже заметил что этот гироскоп в отличии от мессеровского возвращает верт в исходное положение. Если рукой балку повернуть немного, то она сама восстанавливается в исходное положение. А в мессере такого небыло.
Ждем облета воздушного. Да, видно что при перегазовкам моторчик не успевает. Виден инерционный момент. Попробуйте поставить меньший винт с большим шагом, думаю должно немного решить проблему
Да, кстати, я тоже заметил что этот гироскоп в отличии от мессеровского возвращает верт в исходное положение. Если рукой балку повернуть немного, то она сама восстанавливается в исходное положение. А в мессере такого небыло.
Ждем облета воздушного. Да, видно что при перегазовкам моторчик не успевает. Виден инерционный момент. Попробуйте поставить меньший винт с большим шагом, думаю должно немного решить проблему
Нужно попробовать немного уменьшить длинну лопастей. Пробовал стоковый пропеллер, хвост держит еще лечше, но нехватает оборотов для поворота по руддеру направо. У БК момент больше, но оборотов меньше, по этому и нужно ставить большой пропеллер.
Отлично в полете держит. На пируэтах не отстреливает при работе шагом. Супер. Тоже хочу БК
Набросал чертеж стабилизатора с креплением мотора. Крепится будет к держателю Валкеровского движка (как раз прикупил такой). Но можно и напрямую эпоксидкой к балке
Нашел дремель у знакомого, возьму на пару дней, поювелирничаю из текстолита
Крепление хвостового мотора:
Стабилизатор пока стоковый Валкеровский, по этому мотор нитками “пришит” 😃