Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Нашел инфу. У Валкеровский платы РРМ сигнал 2кГц, у Блейда ШИМ 8кГц
Это у какой такой платы? У регуля?
У Платы приемника.
У Платы приемника.
Да а я слышал что было так, но они на 8 кГц поменяли прошивку приемников своих.
Да а я слышал что было так, но они на 8 кГц поменяли прошивку приемников своих.
Я Про СВ100, вроде ничего не должны были менять, для совместимости с комплектующими. Это скорей всего новые модели выпускают со стандартным 8кГц
Да, Саш. Я тоже читал, что хвост делали с прошивкой на 2 кГЦ.
Ковырял сегодня прошивку, прошил сомой новой. Сначала все по умолчанию оставил - хвост подрагивал. Потом в коде убрал задержку сигнала
ppm_loop
PPM_IMPULSE 1 ; 2 ms
PPM_IMPULSE 2 ; 2 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
goto ppm_loop
Подрагивание намного уменьшилось. Даже пару раз взлетал. Проолжаю ковырять. Жаль Рома пропал со связи, было бы быстрее
Еще переписал прошивку.
PPM_IMPULSE 1 ; 1 ms
PPM_IMPULSE 2 ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
;PPM_DELAY ; 1 ms
goto ppm_loop
Поставил импульс 1мс. Не знаю правильно ли сделал, но после этого хвост трясти перестало совсем! 😃
Хвост на полу ведет себя стабильнее стокового! (В полете проверю в ближайшее время)
Стоковый мотор при резких подгазовках не удерживает верт, он проворачивается. (хотя может у меня хорошо мотор убился)
БК мотор сначала чуть запаздывает, но сразу же возвращает верт в исходное положение.
На видео я руддер не трогал совсем, только газ. Верт сам возвращал балку в исходное положение
Да, кстати, я тоже заметил что этот гироскоп в отличии от мессеровского возвращает верт в исходное положение. Если рукой балку повернуть немного, то она сама восстанавливается в исходное положение. А в мессере такого небыло.
Ждем облета воздушного. Да, видно что при перегазовкам моторчик не успевает. Виден инерционный момент. Попробуйте поставить меньший винт с большим шагом, думаю должно немного решить проблему
Да, кстати, я тоже заметил что этот гироскоп в отличии от мессеровского возвращает верт в исходное положение. Если рукой балку повернуть немного, то она сама восстанавливается в исходное положение. А в мессере такого небыло.
Ждем облета воздушного. Да, видно что при перегазовкам моторчик не успевает. Виден инерционный момент. Попробуйте поставить меньший винт с большим шагом, думаю должно немного решить проблему
Нужно попробовать немного уменьшить длинну лопастей. Пробовал стоковый пропеллер, хвост держит еще лечше, но нехватает оборотов для поворота по руддеру направо. У БК момент больше, но оборотов меньше, по этому и нужно ставить большой пропеллер.
Кстати вот тут на видео, на земле хвост тоже дергает, а в полете держит лучше www.nanoheli.net/…/mcpx-full-brushless-06-06-11/
Отлично в полете держит. На пируэтах не отстреливает при работе шагом. Супер. Тоже хочу БК
Триндец! Смотрите как пуляет в небо! Как из пушки!
nanoheli.net/…/mcpx-full-brushless-16000-bl-25-07-…
Так обороты то какие!! Бешенные!!! А что там за мотор?
Парни может кто подскажет можно использовать этот конвертер для хвоста wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter.as… и будет ли нормально он работать с валкеровскими регуляторами?
Парни может кто подскажет можно использовать этот конвертер для хвоста wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter.as… и будет ли нормально он работать с валкеровскими регуляторами?
For the main only- он только для основного ротора
А что можно использовать из готовых конвертеров для tail?
Если хочется готовое, то можо связаться с этими ребятами, разузнать www.nanoheli.net/nanoheli/
ниже прокрути страницу.
УРА!!! ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ ПОЛЕТ УДАЛСЯ! 😃 Бесколлекторный ХВОСТ!
www.youtube.com/watch?v=PUKp_DxE69g
Правда это мой первый полет в квартире, по этому так недолго и аккуратно. Летал только на улице, стремно в помещении.
Хвост достаточно стабильный! Руддером не подруливал. Немного подрагивает из за того, что у меня балка 1.8мм - тонковатая и немного болтается в держателе. Мотор нитками примотан 😃 Все пока тестовое. Балку заменю и сделаю подкосы.
Заказал себе бормашинку сегодня. Буду стабилизатор с креплением мотора из стеклотектолита вытачивать. Еще появляется небольшой баг, иногда мотор хвостовой не останавливается при сбросе газа. Нужно режим конвертера еще настроить. Незная как работает этот тип регулятоов (хвостовой валкеровский) приходится делать наугад
Рома (RXL) тебе большой РЕСПЕКТИЩЕ за прошивку и за то, что еще не бросил поддерживать проект!
Супер 😃 очень рад что все получается, а что на счет бк на проху? Без вариантов?
А теперь полный БК давай! А то по одному неинтересно=)