Схема

BALAL
radioham:

Нужна схема что - бы отделить импульсы от постоянного тока
т.е. - импульсы не проходят - а постоянка проходит
???

… через фильтр подать на базу NPN, на коллектор - напрямую, с эмиттера снимать искомое…
А последнее сообщение не совсем понятно… Энергетика ППМ малая, но Вы всё равно питание с сигнала желаете получать?

radioham

Отсутствием возможности программирования положения ручек!

К примеру взять схему регулятора с реверсом на 16F84- И С ЕГО ВЫХОДОВ конт 14-15 делать RC реле

dmitryu
radioham:

Отсутствием возможности программирования положения ручек!

Программированием с передатчика?

radioham:

К примеру взять схему регулятора с реверсом на 16F84- И С ЕГО ВЫХОДОВ конт 14-15 делать RC реле

Если можете написать программу - то в чём, собственно, вопрос?

Из объяснений пока понятно только то, что устройство должно подключаться к стандартному приёмнику, как-то анализировать канальный импульс и чем-то управлять.

BALAL
radioham:

Отсутствием возможности программирования положения ручек!

подстроечный резистор 100к именно положение переключения… относительно положения ручки и задаёт…

radioham

Не представляю ,как в полевых условиях начинать крутить подстроечники!? Все разобрать - и начинать пробы?
Если бы умел писать программы - не возникло бы проблем и не стал бы беспокоить Уважаемый форум.
Именно чем-то упровлять , но настройка может производиться в основном на местности- поэтому подстройка не годится, использование 12F629 тоже - как я понял там набо считывать что -то из МС и потом вводить с помощю компа ( что бы изменить константы)
Поэтому остановился на указанной схеме -естественно без элементов моста
Уже поднимался вопрос о RC switch - но пока вразумительного ничего нет
Оперативно менять точку срабатывания - ???

Ну вот к примеру
Регулятор собранный по приведенной схеме имеет сильный недостаток
При пропадании сигнала передатчика- мотор может произвольно либо остановиться
либо наоборот дать мах обороты ( проверено на практике - медель катера с полным аккумом
пошла прямо в море, спасло только то ,что попав на волну ее развернуло в сторону берега где она и причалила в 2 км от места запуска ) Просто не был заряжен TX как следует.

Причина обнаружилась в такой работе программы МС.

Так как проги писать не научился -решил все аппаратно
При пропадании сигнала -убирается " 1 " с 4 ноги МС ,на выходах все сбрасывается в “0”
Но так как с выхода пиемника амплитуда импулься 3 в то присобачил такую схему
Можно конечно и понизить питание МС до 3 в - но у мени от того-же стабилизатора питается и сервы
Может и не оригинально но проблему решил

Теперь очередь по поднятому вопросу.