Activity
Сумел выяснить назначение 3 разъёмов из 4:
Причём разъём ADC интересен тем, что на него надо подавать не провод от детчика, а непосредственно +12В с батареи, поскольку делитель напряжения на три уже сделан на смежной плате!
То есть уважаемый OTR1UM оказался несколько не прав, китайцы всё сделали корректно, дорожка после делителя не рвётся - просто плата не 2-слойная, а 4-слойная, вход детектора напряжения АКБ уходит на соседнюю плату на разъём.
Константин, а вы можете расписать назначение и распиновку разъёмов на второй плате этой версии контроллера?
Воткнут компас, а остальные 3 разъёма? Полагаю, что один из них UART, но какой и с какой распиновкой?
P.S. У меня в “комплекте потрошков” именно такая версия контроллера попалась - с более новой вопросов нет.
Исправил: ApmLog2srt v1.1
Спасибо! Теперь отлично работает и при “русских” региональных настройках.
Отписал в личку
Не конвертит! 😦 Постоянно выдает ошибку
Система Win7 x64
Net Framework 4.5 установлен
Скажите, а ёмкость в mah для чего там? Я имею ввиду, если у меня батареи разной емкости, то каждый раз менять нужно?
Для рассчёта процента заряда батареи. Но работает только при наличии датчика тока.
А где в MP можно посмотреть скока “меряет” эта схема?
Перечитайте статью внимательнее, обращая внимание на скриншоты 😉
Плюс изучите картинку на “авиагоризонте” главного экрана.
Я правильно понял, что вместо резисторов 1ком и 10ком лучше использовать 1ком и 3ком - точность выше?
Выше. Только не 1К+3К = делит на 4, а 10К+20К или 5К+10К = делит на 3, как раз эквивалент 1 LiPo-банки, максимум 4,2 В.
Хотя китайцы в одной из предыдущих версий контроллера распаивали на плате 1К+2К - что характерно, тоже делитель на 3, а не на 4.
Обычно wifi глушит в первую очередь аппу, т.к. работает на той же частоте.
Про глюки GPS’а от wifi я пока не слышал)
У меня такое было - именно от GoPro 3+
Потом по логам разобрал, что коптер всё время сваливался в Landing - и садился куда получится.
Но самое странное - не могу припомнить, чтобы “зелёный глаз” GPS-а тогда начал мигать в полёте. Впрочем, было не до того - ловил коптер.
У меня уже сделано 1К и 10К. Есть смысл переделать?
Мне не понравились “брожения” индикатора напряжения в пределах 0,06 В “в состоянии покоя” - потому и затеялся с переделкой.
На сколько увеличится точность показаний?
11/3 = 3,666… - то есть чуть меньше, чем в 4 раза. Более точно можно сказать, замерив реальные сопротивления использумых резисторов и, соответственно, сравнив реальные коэффициенты деления. У меня по схеме 1:11 коэффициент был 11,244, а по схеме 1:3 получился 2,877 - итого в 3,9 раза.