Activity
Просто ветка про коптеры. Поэтому думал нет сложностей перекинуть моторы и регули на соседних лучах делов на пол часа чтобы разобраться. делаю ставку на мертвый регуль. Думаю вариантов найти причину без паяльника - нет) можно перепаять регулятор на соседний вывод мотора, но думаю ситуация не изменится. Взять любой регулятор и мотор который есть подрукой и припаять к полетнику, мне кажется иак будет проще и быстрее.
Не могу заставить работать мотор по inav.
проблема именно в айнаве? пробовал заливать бетафлайт? прошивку регуля менял? пробовал перепаять мотор на другой регуль?
вариантов не много софт/регуль/мотор, можно методом исключения.
У всех пользователей разные задачи. Всегда с нетерпением жду новых версий inav, так как основная задача летать на легком 7 дюймовом дальнолете в режиме акро на растояниях в пределах 5-10 км в горах, но в отличии от бетафлайт требуется полноценный режим возврата домой и садиться в руки, так как часто местность не позволяет приземляться на землю. Т.е. надо чтоб летал в акро как на бетафлайт, но с фишками айнава.
Было так же на какой то из версий inav. хорошо хоть не как у вас при реальном фейлсэйве. на 10 раз попыток один раз не срабатывал rth, т.е. набирал заданую высоту, разворачивался носом к дому и висел на месте. Мне показалось что я нашел зависимость и если в полете менял режимы полета от акро к другим навигационным и обратно в акро, тогда после rth он висел и не летел домой… Потом при очередной перепрошивки на обнавленный inav проблема ушла и не возвращалась больше. хз
kennspark, купи бу, пригодится, я так и сделал и в тех же целях. опробовал на mcro rx. рабочий вариант. nano наверное тоже реально прошить.
kostya1973, это я думал что будет слать координаты, поэтому заказал такой. А оказалось что Diversity Nano RX от своей батарейки будет работать более суток (в зависимости от емкости припаяной батарейки) но только в режиме маячка. А у меня в простом Micro TX - нет режима поиска. Find-mode engaged (standard TX only).
Diversity Nano RX: The on-board LiPo battery in the receiver is automatically charged every time the receiver is used.The backup battery is used if the model gets lost. The receiver can stay alive even if the entire plane orcopter does not have power anymore.
На ютубе смотрел ролики демоснтрации режима TBS Finde-mode. Наподобии режима поиска в очках фатшарк направляя медленно патч антену в зависимости от силы принимаемого сигнала меняется звуковая тональность. в инструкции TBS там есть How does find mode work.
alex_nikiforov, привез на пробу Diversity Nano RX, уже после установки при настройке выяснил что от своей батарейки приемник работает только как “маяк”. А для этого нужен полноценный передатчик TBS TX с блютузом или хотя бы TBS TX Lite. Вот теперь ищу с кем поменяться c доплатой свой Micro TX без функции маяка.
Glinco, да, у нас тут часто вне зоны мобильной связи. На обычный дрон поставил трекер с симкартой, пока высоко - шлет координаты. Чуть в распадок опустился уже нет смс.
Glinco, Да спасибо за замечание! Значит всё намного хуже. 3 секунды - это время с момента как изображение пропало до столкновения с деревом (оказалось не 3 сек, а целых 9 сек). Сейчас сопоставил запись видео фатшарков с координатами телеметрии аппаратуры и GPS карты реального отключения радиосигнала TBS. Получилось : умопомрочительные 17 секунд не обнавлялись координаты телеметрии на таранисе. Вопрос закрыт. Найти квадрик по координатам телеметрии на аппратуре - невозможно. В лучшем случаи смотреть запись osd с фатшарков, там координаты более менее в реальном времени. И ставить тигромух для поиска уже на местности, видимо.
kostya1973, Сейчас выставлю в настройках фиксировано RFMD2 в 150Hz mode - в ожидании следующего поиска, который надеюсь случится не скоро… ) проверю будет ли задержка в этом режиме
alex_nikiforov, дело в том что краш был не из-за потери радиосвязи, были помехи видеосигнала и поэтому при 0 видимости влетел в дерево. А в момент удара аккумулятор сразу отлетел и поэтому на OSD остались те координаты которые передались в телеметрии за 300 метров до краша. Т.е. фэйлсейва не было. Настроен возврат домой в бетафлае, впринципе отрабатывает хорошо. Основная печаль - что задержка координат оказалась 3 сек.
Кто нибудь пробовал искать по координатам с телеметрии ? Получается находить ?
Осенью перешел на тбс в мечтах забыть о проблеме сложных поисков квадрика при крашах. И вот в выходные выдался случай воспользоваться поиском по gps координатам передаваемых через телеметрию на аппаратуру. Нараслабоне поехал по снятым координатам и к своему удивлению ничего там не нашел. Пересмотрел запись полета с очков и понял, что искать надо совсем в другом месте. Вобщем поиски в очередной раз выдались неизпростых. Оказалось что координаты на аппаратуре светились действительно по маршруту полета, но с зафиксированной точки квадрик летел еще 300 метров, а это около 3-4 секунд. Наивно предполагал что координаты будут как то более менее совпадать с местом где оборвалась связь с передатчиком. У кого какой опыт ? Это нормальная задержка ?
micro TX + micro RX + qx7
прошивка 3,53
в настройках в ручную RFMD1 на 50гц
вот может надо ставить RFMD2 чтобы задержки не было ?
или это не влияет ?
Если перепаять акк минуя всю электронику, хуже не будет?
Перед сезоном убрал электронику из всех прошлогодних аккумуляторов. Разницы в полете не ощутил, но решил перестраховаться. Заряжать батарейки после процедуры теперь только от автоматических зарядок типа аймаксов isdt и т.п.
как то так отпилил лишнее)
Уже прогрел паяльник для того чтобы поменять местами uart кросфаера и gps.
И чудом наткнулся rcgroups совсем в левой теме на две команды. И всё ожило!
Может у кого возникнет подобная проблема пригодится эта инфа :
For some of the OMNIBUSF4, UART1 RX does not work in 4.0 (up to 4.0.2).
This is due to a buggy hardware design as described here: #7523 (comment)
For the OMNIBUSF4, the workaround is to add the following configuration in CLI:
resource pinio 1 b14
set pinio_config = 1,1,1,1
Подскажите плиз голову уже сломал не понимаю что за черт. Есть emax hawk5 на контроллере F405 подпаял Micro Receiver V2 на TX1 и RX1. Стоит Betaflight 3.5.5 и все работает прекрасно! Но после того как ставлю BF 4.0.x. всё! Не видит аппу нивкакую. Пробовал все версии 4.0.х Как только делаю даунгред до версии 3.х.х. снова все работает прекрасно. Ничего не понимаю. Нарыл в документации TBS по поводу того что надо паяться UART 2или3. А у меня все занято GPS и SmartAudio. Так не хочется всё перепаивать. Как сделать чтобы Crossfire работал на Betaflight 4 и на UART1 ? Это возможно ?
при настройке мониторинга livegpstracks на тестовый порт 3347
система предложила 3 порта для подключения слежения свежекупленного RF-V16 : 3339 3359 3363
в результате трекинг заработал только при настройке на порт 3359
Чтобы сложить надо снимать с липучки. Был вариант сверху, но там компас и родная антенна gps. Еще видел варианты на батарейку сзади. Но во-первых, это все равно на липучку, а во-вторых, в комплекте 3 батарейки = в три раза чаще снимать и снова лепить. Мне пока нравится!
Подскажите плиз голову уже сломал не понимаю что за черт. Есть emax hawk5 на контроллере F405 подпаял Micro Receiver V2 на TX1 и RX1. Стоит Betaflight 3.5.5 и все работает прекрасно! Но после того как ставлю BF 4.0.x. всё! Не видит аппу нивкакую. Пробовал все версии 4.0.х Как только делаю даунгред до версии 3.х.х. снова все работает прекрасно. Ничего не понимаю. Нарыл в документации TBS по поводу того что надо паяться UART 2или3. А у меня все занято GPS и SmartAudio. Так не хочется всё перепаивать. Как сделать чтобы Crossfire работал на Betaflight 4 и на UART1 ? Это возможно ?
послучаю прикупил трекер RF-V16 на Ебее оказалось дешевле чем на Али. в итоге в упаковке ОЕМ вышло 1300 руб.
на форумах мавика писали что дает наводки на компас коптера, значит вскрываем, убираем магнитный динамик и вибромотор.
чтобы не терять функцию поиска по звуку звонка с мобильного - вместо вибромоторчика впаял мелкий бузер немагнитный от квадрика.
покрутил/прикинул и закрепил сбоку на ленту липучку. держится хорошо.
отлетал 10 полетов без происшествий. зина так и не просила калибровки компаса. всё прошло в штатном режиме. работает отлично.
У меня антенны две - проверил. покупал в конце марта на али в хабсансторе.
Прошивка с завода стояла 1.50
Кстати, красная отвертка которая идет в комплекте намагничена. А народ парится покупает спец устройства, чтобы периодически компас размагничивать) при том что производитель берет и кидает в комплект магнитную отвертку, которая в дальнейшем всегда лежит в сумке с коптером). Может проблема с периодическим размагничиванием коптера слегка раздута ? … но я отвертку выкинул на всяк пожарный)
Газоны косите?
бывает) еще и землю пашем!
С завода прошивка уже стояла 1.5. После первого краша на всякий случай установил с сайта последние прошивки, мало ли… и вроде бы всё наладилось. Месяц без проблем. НО…
После последнего случая прошил всё на последнюю майскую 1.51 еще не летал.
Перечитал все мануалы. всё делаю по феншую. и компас калибрую и горизонт по уровню и вообще… Считаю что руки у меня прямые, а Зина хороший коптер. Просто экземпляр может такой)
Че рукой его не словил, если были признаки возможной неудачной посадки? Схватил бы рукой и вниз давил стик (когда с дроном все ок - то можно в низ и не давить стик)
без унитазинга то в руку всегда с опаской сажусь. а тут такая траектория у коптера что пусть уж он лучше землю пропеллерами копает чем мои пальцы)
съездил купил универсальное аварийно-спасательное оборудование для экстренной посадки. поеду испытывать наднях.
Бесит отсутствие принудительного дизарминга в полете. После первого случая унитазинга в апреле отлетал нормально раз двадцать. И вот вчера зина принудительно попросила откалибровать компас. Не вопрос, готово. Взлет. И начинает раскручивать. Быстро реагирую и спускаюсь к земле более менее управляемо. И вот казалось бы находишься ты в полуметре от земли сделай дизарминг и мягко падай в траву. Но для зины видимо это скучно = посадка, потом переворот и давай пахать землю пропеллерами секунд 10, а ты смотришь и ничего не можешь сделать. Печаль.
а кто нибудь калибрует компас держа дрон в руках неподвижно и вращаясь с ним во круг своей оси ? попробовал несколько раз. унитаза не было. летает хорошо. и удобнее намного как мне показалось. и крутить получается ровнее ?
с разбега не могу найти, подскажите, можно как то скачивать карты заранее, чтобы потом летать на местности где нет мобильного интернета ? приложение hubsan на сколько я понял не подхватывает кешированные карты в приложении googl maps?
может правда не лучше место для калибровки компаса выбрал ?
4.5 км до аэропорта, 2.5 км до ГЭС.
но на обычном кваде с очками гонял в том месте без проблем.
в мануале вроде не написано что компас в чистом поле калибровать.
интересно были попытки возврата производителю по гарантии
после таких крашей ? вроде ж всё по инструкции настроено)
заменил пару пропеллеров.
на днях отъеду от города километров на 20 от города попробую.
Я вроде не совсем рукожоп пожизни. НО. получил зину. перечитал инструкцию, все факи, обзоры, видосы. посмотрел ролики про унитазинг. обновил все прошивки на последние и поехал запускать. Андроид Samsung Note 3. Подключение без проблем всё как написано попунктам, всё подключилось. Откалибровал. Взлетел. Пока он висел на 2 метрах минут 5 я изучал приложение и настройки. Ну что полетели, набрал метров 5, влево вправо, вперед назад - красота. И тут УНИТАЗИНГ. неожидал совсем такой подставы. откуда… вобщем : “дерево удар земля” Протер тряпочкой. Снова все подключил и откалибровал. Взлёт. Высота 2 метра. Снова унитазинг и падение. Не понимаю…
если родной аккумулятор с остатком 20% заряжать экстренно в полях током 2С сколько времени примерно требуется до полного заряда?
BG вроде быстро вернули деньги. как обещали 5 дней. платил через paypal.
Ali дал трек на 4 день. правда информация недоступна пока по этому номеру.
Статус заказа в BG изменился с “Обработка” на “Back order” и предложили возврат денег. Извинились и сказали что предварительно отправка в конце апреля. Так я и не понял по какой причине не грузят в РФ. Запросил возврат денег. Купил на али по распродаже подешевле в хабсан сторе. Я бы и BG подождал, но пугают истории как пол года могут кормить завтраками или это байки?
Нам скоро за наводку надо будет Андрею сброситься на водку))) Я так же взял, по акции - 100$ ))) Какую дату отправки пишут?
посмотрел “детали заказа”. вот это имеется ввиду ? Expected Shipping Date ? написано завтра 24 марта)
Спасибо большое за наводку! Тоже не удержался и заказал за 17 тыс по промо-коду.