Activity

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

привет всем! кто подскажет. после зимнего периода мой подвес решил загрузить мой мозг проблемой. при включении говорит motor is missing steps. заменил на питче драйвер,думал он. он пашет. странно что когда отключил все моторы надпись продолжает появляться сама. не понимаю…причем перед зимовкой было все норм. поменял моторы-ни фига.

долголеты!

квадр алиен, моторы sannysky 4112 400kv,реги хоббикинг 40а симонк, складные карбон винты 15*3,8, онлайн камера, aomway 1000 мвт 5.8ghz, антенны черные фатшарк, очки фатшарк бейсэдишн перелелал под модуль фатшарк с антенкой. акк 6200 мач 6s 35с. время полета 6 мин, расстояние 3 км, средняя скорость 35 км/ч, съединый ампераж акка 1400мач

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
V_I_P_E_R:

Аналогичная проблема, также пытался калибровать - 0 эмоций. Проявляется особенно при движении по яву. Постоянно планомерно плывет ролл. Иногда питч подплывает. Связываю с температурой - при плюсовой все работало как надо. Правда с морозами прошился последней прошивкой, так что теперь даже не знаю точной причины. Приходится постоянно поправлять…

пародокс, все на месте, ни намеков ни по одной оси, есть мысли в том что при 8 битной версии с 1 датчика было, а на 32 с 2-х, второй на корпусе подвеса, видимо ему больше дастается вибрации, вот и результат по роллу в воздухе…

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

все перепробывал, калибровал горо 2 раза на морозе, нифига, на земле идеально отрабатывает, в воздухе валит углы пол роллу именно, что вибрация, но в камере еее не видно. на графике высотой в 1 клетку.

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

вопрос? на подвесе своего пр-ва настроил на 32 битном контроллере углы что при самых сильных колебаниях дают погрешность максимум 0.13 градуса, при плавных 0.02-0.04. ну вот все так замечательно, только, на улицу при минус 3-5 - в полете по роллу валит при наклонах по ощущениям почти на 1.5-2 градуса. доверие гиро не врубал. перепробовал и пиды и усилие на мотор нифига. в чем дело кто поможет, это температура влияет на сенсор или…?

Полетный контроллер DJI Naza M v1

после последнего краша наза при расширенной калибровке сразу выбрасывает картинку что у mc высокая температура.выключите на 5 минут и сделайте снова. летать или менять контроллер? при переподключении тоже самое. что делать. наза 1

Полетный контроллер DJI Naza M v1

кто подскажет в горе. котпет 960 с подвесом на 1 назе( проработала почти 2 года без единого глюка) перевернула весь коптер и на полной скорости полетела к земле. моторы крутились уже с поломанными винтами пока не вырубил питание. съемка велась на 1 точке в режиме гпс. при падении не было реакций на отзывы аппаратуры. прошивка стояла предпоследняя уже давно и много летала…???

и режимы на контроль питания не использовал. давно выключены

Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam

опробовал полеты на нексе в мороз -16. то ли моторы толи гироскоп малость плавет ролл при ускорении. если медленно то ровно. платка гир Юры с ростова при 0 все ровно и в динамике.

Tarot T810

я бы склонился к второму варианту, вы же однажды все же приняли для себя решение, ну если денег водится, то можно поэкспериментировать. кстати на foxtechfpv/com выставили на продажу б\у 4014 330 kv за 400 у.е. 1 комплект. я так на случай новогодних желаний…

Tarot T810

с такими винтами моторы 4014 использовать, но не 3508. вот и жрет. моторки холодные наверняка от морозного воздуха. легко тепло сливает. вот при 20 тепла прожарятся

AlexU:

А зачем такая гекса под гоупрошку? Её колбасить не будет в ветер от не до груза?)))

еще как колбасит

у меня на 960 раме винты foxtech supreme 16" стоят, 2 акка 5800 6s, 3 осевой подвес под некс самоделка ( 1,5 кг - подвес, фотик, акк, приемник, датчики, hdmi). полетный вес в итоге был 6100 грамм. колбасило сильно от недогруза. навесил еще вес 0,5 кг. стал как надо летать, но можно еще грузить. при весе 6600 грамм летает 15 мин на б\у акках (15-20 циклов где-то) до 3.4 вольт. когда весил 6100 летал 17 мин. пустой без подвеса(чисто рама с моторами 4014 330 кв) летал 32 минуты. можно еще грузить смело.