MultiWii
выводы I2C (или атмеловский TWI) это открытый сток. уровень лог 1 определяется либо внутренними пулапами, либо внешними, если внутренние отключены.
в общем понятно что ничего не понятно =) если i2c сконфигурировано как i2c и питание 3.3в - нужен LLC или нет?
дошли руки до перепрограмирования регулей (HK/Mystery BlueSeries 30A), и пару вопросов:
- так ли программирую:
Brake: off
Battery type: LiPo
Low Voltage Cutoff Threshold: High3.2V/65%
Timing Setup: High (22-30° )
Soft Acceleration Start Ups: Start Acceleration
Governor Mode: Rpm off
Switching Frequency: 16kHz
Low Voltage Cutoff Type: Reduce power - есть ли какой то проект для ардуинки который эмулирует карточку программирования - замучился уже пики эти слушать =)
есть ли какой то проект для ардуинки который эмулирует карточку программирования - замучился уже пики эти слушать
Это идея. завтра сниму значения с карточки и попробую написать скетч для ардуины.
Вопрос к гуру.Разница в 1400об на вольт существенна? Речь идет про мотор рассчитаный на 3.6в аккумулятор 6100об/вольт и 7500об/вольт, теоретически это будет разница всего около 5000об/мин.Мне кажется это не существенным,но могу и ошибаться.
Заранее спасибо.
если i2c сконфигурировано как i2c и питание 3.3в - нужен LLC или нет
Если совсем по правильному, то нужен. Но не для того чтобы не сгорело, а для того чтобы минимальный уровень лог 1 на шине соответствовал даташиту меги(min 0.7 напряжения питания, для TWI ног 328 меги именно 0,7) Значения в даташите судя по всему с некоторым запасом и на практике все прекрасно работает и при несколько меньших уровнях “единицы”. В общем решайте сами - “правильнее” или “проще”. Себе я выбрал “проще”. На сгораемость не влияет - нет на шине никаких 4,2 или 5 или других ужасных вольт (см осцилограмму в пред сообщениях)
завтра сниму значения с карточки и попробую написать скетч для ардуины.
а что по поводу настроек? то делаю или не то?
Brake: off
Battery type: LiPo
Low Voltage Cutoff Threshold: High3.2V/65%
Timing Setup: High (22-30° )
Soft Acceleration Start Ups: Start Acceleration
Governor Mode: Rpm off
Switching Frequency: 16kHz
Low Voltage Cutoff Type: Reduce power
У меня Low Voltage Cutoff Type стоит в none, я просадку батареи вижу по светодиодам, и сажаю заранее. остальное вроде б также
как я понял после просадки до 3.2в за счет настройки Low Voltage Cutoff Type: Reduce power коптер просто будет терять обороты, пока совсем не сядет и не отключится?
тут с прошлых экспериментов остались 3 мотора 1800kv, 3 регуля, пропы 3 штуки 5х3 и 4 штуки 7х3 и 2 сервы… стоит на этом поэксперементировать со строительством небольшого трикоптера? или слишком шустрые моторы?
3 мотора 1800kv
Такие моторы логично использовать с липошкой 2S (7.4V), иначе ну очень шустрые.
dealextreme.com/…/mystery-a2208-12-1800kv-outrunne…
- Load current: 16A
- Input voltage: 7.4~11.1V
~ 50 грамм вес с пропеллером и креплением
пробовал их с 5х3 пропеллером - тянули (субъективно) не плохо с 3S
т.е. в итоге можно чего нибудь маленькое, шустрое и убийственное и с ними сделать… например мясорубку =)))
Battery type: LiPo
тут пишут что нужно NI-MH, чтобы предотвратить выключение моторов при низкой батарее… но это выбирать каждому что убить липольку или коптер уронить 😃
www.multiwii.com/?page_id=100#ESC_setting
я очень надеюсь на Low Voltage Cutoff Type: Reduce power при Low Voltage Cutoff Threshold: High3.2V/65% =) убивать аккум как то не хочется, да и пищалка вроде работает =)
но это выбирать каждому что убить липольку или коптер уронить
Скорее при выборе NI-MH не “или- или”, а “и”, потому как
Reduce power при Low Voltage Cutoff
работать не будет - отсечка наступит мгновенная.
Я на регуляторы не надеюсь, как уже писал, кат-офф отключил совсем. В ардуинке настроил Li-po Monitor при вольтаже 3.2 моргать светодиодами (их у меня ленты по лучам). Очень хорошо заметно.Также я знаю, что при начале моргания у меня есть минута на то чтобы посадить коптер. В крайних случаях коптер может провисеть минуты 3. После посадок всегда промеряю банки аккума - никогда ниже 3.1 вольта напряжения не было.
Я вот налетался сегодня на мелком квадрике, аккумов 8 отлетал.
Пришел к выводу, что для ФПВ или для видеосъемки, лучше использовать полет только на гириках, т.к. при порывистом ветерке в режиме “лелев” квадрик колбасит немного и уносит ветром, а в “акро” режиме он более стабильно висит и летает очень плавно. Правда для полета только на гириках нужен опыт полетов на верте, в режиме “левел” он прощает все ошибки.
Ну для ФПВ то точно левел удобнее, всетаки там с координацией не у всех нормалды, а для видеосьемки очень может быть 😃 на большом и тяжелом все проще, прет как танк 😃
Я на регуляторы не надеюсь, как уже писал, кат-офф отключил совсем. В ардуинке настроил Li-po Monitor при вольтаже 3.2 моргать светодиодами (их у меня ленты по лучам). Очень хорошо заметно.Также я знаю, что при начале моргания у меня есть минута на то чтобы посадить коптер. В крайних случаях коптер может провисеть минуты 3. После посадок всегда промеряю банки аккума - никогда ниже 3.1 вольта напряжения не было.
-
смотрел по коду: моргать начинает если вольтаж ниже 10.7в, затем если ниже 10.3в частота удваивается, и если уж ниже 9.9в то еще удваивается…
это визуально удобно или вы оставили только один уровень после которого начинает моргать? -
этот ключ использовали?
лучше использовать полет только на гириках
а садить коптер в акро режиме реально или не стоит? т.е может ну его этот аксель! 😃
- смотрел по коду: моргать начинает если вольтаж ниже 10.7в, затем если ниже 10.3в частота удваивается, и если уж ниже 9.9в то еще удваивается… это визуально удобно или вы оставили только один уровень после которого начинает моргать?
Сделал только один уровень - если моргает - пора садиться
- этот ключ использовали?
Да, транзистор с резистором. Только резистор что-то типа 2 кОм
аксель это как автокаробка передач в машине, одна рука всегда свободна, можно на соседнюю коленку положить, жизнь украшает нереально 😃
Обнаружилась интересная проблема - один из контролеров движков - mistery 20A странно себя ведет:
достаточно немного поиграть газом и он зависает - просто работает на средних оборотах - сбрасывание газа и дисарм движков его не останавливает
при подключении к приемнику проблем нет, seeduino mega, прошивка 1.7, пробовал ставить на другой луч - проблема остается именно на контролере.
Запасного нет 😦 в чем может быть проблема ?
в чем может быть проблема ?
попробовать скинуть настройки на дефолтные
народ, а rcHysteresis точно нужно? ощущение что стик в каком то состоянии замирает, т.е. например чуток на себя его, потом отпускаю, а коптер продолжает отклонятся назад, приходится чуток вперед, нормально становиться, отпускаю, так и остается нормально (собственно в GUI такая же картинка примерно и есть)… или это вообще из-за аппы может быть? (самая дешевая с HK)
ЗЫ: с новыми датчиками коптер не пытается сделать кувырок, но всеравно в стороны немного ползает тихонько, не стоит на месте - это так и должно быть?