А давайте обсудим Arducopter - APM
Поищите такой он с термо компенсацией.
а с чего вы взяли что там термокомпенсация?вроде такой же как и с моей первой ссылки������
а с чего вы взяли что там термокомпенсация?вроде такой же как и с моей первой ссылки��
Нет, DWG кинул про сенсор 5983, и он действительно с копменсацией, другой вопрос, нужна ли она. Если софт расчитан на погрешность и скорость 5883, и его с головой хватает. Тоже самое, что поставить на колесную пару паравоза, мотор с энкодэром. Компас то нужен всего для офсета.
Да я бы с радостью, только результата ноль - ничего не заливает.
Там еще несколько строчек с ошибками вылезает
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1e000
0xff != 0x0d
avrdude: verification error; content mismatch
Посмотрите у меня на сайте. Было такое.
apmcopter.ru/…/proshivaem-kontroller-apm-zagruzchi…
Глюк дешевых программаторов.
В общем такая проблема…общаюсь с товарищем по скайпу,у него 5-6-7-8 канал не калибруется в МП.Прошили на всяк случай PPM-encoder не помогло.Встречался кто с такой проблемой?
Я ему тоже 5 советов дал. Ждем завтра ответ.
А под 9x с ВЧ модулем FrSky (в перспективе Expert Tyny в режиме ретранслятора через тот же FrSky) надо будет перепрошивать енкодер?
А под 9x с ВЧ модулем FrSky (в перспективе Expert Tyny в режиме ретранслятора через тот же FrSky) надо будет перепрошивать енкодер?
Энкодер всегда прошивать обязательно! Аксиома.
Только не надо начинать в духе “я не прошивал, но у меня все работает”. Вы должны знать, что залили, а не верить тому, что у китайцев. И об одной проблеме можно забыть.
У меня платка с HK вообще не видела сигнала с приемника ни по одному каналу, пришлось запускать сигнал по одному проводу PPMsum, так работает нормально.
Hobby King уже пару лет выдавливает из рынка мелких производителей (по сути они становятся его субподрядчиками) , соответственно цене и кач-во.
Посмотрите у меня на сайте. Было такое.
apmcopter.ru/…/proshivaem-kontroller-apm-zagruzchi…
Глюк дешевых программаторов.
Да, я делал в точности как написано у вас. Делал через Arduino ide и avrdude, после завершения выдает указанные выше ошибки.
Сделал программатор на LPT порт, плату увидел, при попытке залить прошивку выдал ошибку на ячейку памяти, похоже в чипе теперь пусто и на плате горит один зеленый индикатор.
Вы говорите про глюк дешевых программаторов, порекомендуйте какой и где лучше взять.
порекомендуйте какой и где лучше взять.
Что порекомендовать, не знаю. Думаю STK500 должен работать на ура.
У меня только дешевые USBasp и все получилось. Тут сначала важно прошить загрузчик.
после серьёзного краша APM пишет bad gyro helth сама плата никак не пострадала механических повреждений нет, к MP подключается стаб 3.3 вольта жив выдаёт 3.27, Можно выкидывать умер гиро ? или почему может возникать такая ошибка?
Сам гиро вроде как работает калибруется на движения реагирует адекватно, но вроде как начал плыть потихоньку
Умер камешек,не любят они удары…
может пропаять для начала)))
феном погреть пойдёт больно уж у него маленькие контакты?
Конечно феном,только флюс не забудь добавить.
Хотя мне кажется если б в пайке дело было,то он бы не калибровался нормально.
У меня на AIOP 2.0 тоже самое было после краша.
ошибка bad gyro helth на каком основании срабатывает ? по какому признаку он определяет ? кто в курсе?
и как убедится что Gyro всё таки сдохло, т.е с виду всё хорошо калибруется и показывает уровень плыть перестал, но ошибка всё же появляется но не сразу спустя минут 5 минимум как после прогрева
Кстати смотрел стаб 3.3в жив?
да 3.27 выдаёт, перестал ошибку выдавать странно
У меня на AIOP 2.0 тоже самое было после краша.
так и что в итоге ? выкинул контроллер ?
так и что в итоге ? выкинул контроллер ?
нет конечно 😃 купил на барахолке переплюсованный контроллер,и с него перепаял гиро.
До сих пор летает,сейчас хочу его на Скайвокера поставить,Игл надоел…
Вчера наконец выбрался на поле.
Напоминаю в последний раз,у меня не работал лойтер.
rcopen.com/forum/f123/topic233564/11164.
Короче катастрофа .Квад по прежнему продолжался разгоняться в сторону без управления.
В логах появилась такая картинка,
на окне с включенным квадом,миша арала про жпсовские ошибки,при 9 спутниках.
Вернул 7 ногу флехи на место.Ситуация не изменилась.
Да,заметил странную аномалию.Светодиод 3дфикс,перестал подавать признаков жизни.
Решил разобраться с файлами конфига. Все время конфиг брал с сайта Ардупайлота
ardupilot.com/downloads/?did=53
Решил искать альтернативные.
В своих старых загрузках обнаружил неизвестные конфиги.
Почти все были одинаковы ,но один отличался,решил залить его,и вдруг светодиод 3дфикса ожил и миша тоже замолчала.
Уже был произведен 7 минутный тестовый полет ,замечаний не обнаружено.😆Квад висит как прибитый.Даже всего при 6-7 спутниках.
Рабочий файл ниже.
Походу,я его накопал у Алексея Козина.,но не уверен.
П.с.У меня lea-6h с обновленной прошивкой вер.1.
…
В своих старых загрузках обнаружил неизвестные конфиги.
Почти все были одинаковы ,но один отличался,решил залить его,и вдруг светодиод 3дфикса ожил и миша тоже замолчала.
Уже был произведен 7 минутный тестовый полет ,замечаний не обнаружено.😆Квад висит как прибитый.Даже всего при 6-7 спутниках.
…
Рабочий файл ниже.
Походу,я его накопал у Алексея Козина.,но не уверен.
П.с.У меня lea-6h с обновленной прошивкой вер.1.
Скачал и сравнил kdiff’ом с тем конфигом, который я заливал в свой Neo-6m … иии не поверите 😃 1 в 1. Кажется я брал этот конфиг из вики ArduPlane года полтора назад. Пока ни разу не было вопросов к Loiter.
Кто нибудь собирал на арде декакоптер,коаксальный.Ну то есть 12 моторов по два на луче. Есть ли такая прошивка и летает ли она?