А давайте обсудим Arducopter - APM

RTemka

Аксель битый или непропай. Но напряжение не мешало бы 3.3 проверить.

ostroumov4

Напряжение 5:(
На выходе 12с крайние контакты

lion13ch

Уважаемые, помогите таки советом плиз!
Если коптер резко прыгает то вверх то вних, а баро показывает вменяемые данные, то это Однозначно вибрации ??? Или еще что может быть ?

usup

по логу вибрации в каких пределах?может быть и изза вибраций,а может и на баро потоки от винтов попадают.

RTemka
Freepooh:

Там только момент, что не все девайсы коннектяться со вторым планнером.
Не то версия андроид не то сами модули.

alexeykozin
lion13ch:

Уважаемые, помогите таки советом плиз!
Если коптер резко прыгает то вверх то вних, а баро показывает вменяемые данные, то это Однозначно вибрации ??? Или еще что может быть ?

совет:
включите логирование вибраций, совершите краткий полет,
скачайте лог,
посмотрите график
особо обратите внимание на показатель акселерометра по оси Z

DJGelo

Всем привет!
вчера столкнулся с такой проблемой на АПМ 2.6. летаю на последней прошивке, MP обновлен, стоит 3DR power module, настроен failsafe по заряду батареи. выставил емкость согласно емкости используемой батареи - 5000mah, и действие при срабатывании failsafe - RTL. а проблема (и вопрос соответственно) собственно в том, что

  1. емкость батареи считается не верно, т.е. в реальности, при остатке заряда по планнеру - 20%, а аккум в реале заряжен на 50% (проверял внешним прибором), и напряжение остается 14,4В (4S), хотя порог срабатывания 13,6. Есть ли где-нить калибровка емкости аккума?
  2. действие при наступлении события failsafe по питанию стоит - RTL, а коптер переходит в Land. находился более, чем в 2-х метрах от домашней точки. куда копать?
lion13ch

Полеты совершил, логи собрал. По z с вибрациями все плохо. В разы хуже того, что без ветра. Артем подсказал попробовать сменить способ монтажа контроллера ( сейчас на паролоновых подушках от ХК) - может резонаснс какой дают. Повторюсь в спокойную погоду альт-холд работает отлично.
Если не подушки, то рама или пропы apc sf могут так колбасить контроллер ?

  • пропы сбалансированы, бабочки нет. Вибрации рамы в руке ощущаются небольшие даже на ветру.
usup:

по логу вибрации в каких пределах?может быть и изза вибраций,а может и на баро потоки от винтов попадают.

Контроллер в боксе с поролонкой и закрыт отдельной пластикойвой крышкой от ветра.

RTemka
DJGelo:

куда копать?

Калибровку сенсора делали ?
Параметры емкость батареи полная
емкость при которой фс срабатывает
и так далее смотрели ?

Battery Failsafe Enable (ArduCopter:FS_BATT_ENABLE)
Controls whether failsafe will be invoked when battery voltage or current runs low

VALUE MEANING
0 Disabled
1 Land
2 RTL

Battery capacity (BATT_CAPACITY)
Capacity of the battery in mAh when full

Increment: 50
Units: mAh

Failsafe battery milliAmpHours (ArduCopter:FS_BATT_MAH)
Battery capacity remaining to trigger failsafe. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery remaining drops below this level then the copter will RTL

Increment: 50
Units: mAh

Razek
lion13ch:

Полеты совершил, логи собрал. По z с вибрациями все плохо

Получается что без ветра вибраций нет а с ветром дикие вибрации?
Тут два варианта, или ветер шатает контроллер, или пропы на ветру начинают колбасить.
А какой у вес аппарата и какой размер пропов?

DJGelo
RTemka:

Калибровку сенсора делали ?
Параметры емкость батареи полная
емкость при которой фс срабатывает
и так далее смотрели ?

нет, калибровку не делал. как его калибровать? можете дать ссыль на процесс? думаю, что это решит вопрос №1.
я в переменные не лез, выставлял все в планнере. сегодня вечером проверю, что стоит в переменных.
емкость батареи выставил в настройке optional hardware -> battery monitor -> battery capacity, верно??
выставлял в окне mandatory hardware -> failsafe -> failsafe options -> RTL, выбором из ниспадающего меню. сейчас стоит дефолтное - на 20% емкости срабатывание для fs.

тигромух
commy_s:

Вчера упал на PIXHAWKе с 50 метров на сосну. Было ветрено, около 6 - 8 м.с , уже возвращался на базу и в зоне видимости квад выключил моторы и начал падать, через секунду - две завелся на полном газу, но было поздно.

В логе нет падения. Следовательно, у вас либо выключилось питание, либо мозги перегрузились.
“Завелся” при падении, скорее всего просто от набегающего потока воздуха.

commy_s
тигромух:

В логе нет падения. Следовательно, у вас либо выключилось питание, либо мозги перегрузились.
“Завелся” при падении, скорее всего просто от набегающего потока воздуха.

Когда я его нашел, он дергал остатками подвеса и моргал диодами, т.е питание было. Дома проверил пайку и разъемы, все на месте. Остается перезагрузка контроллера, вот как теперь найти причину перезагрузки?

lion13ch
Razek:

Получается что без ветра вибраций нет а с ветром дикие вибрации?
Тут два варианта, или ветер шатает контроллер, или пропы на ветру начинают колбасить.
А какой у вес аппарата и какой размер пропов?

Именно так. Ну это у всех так - на ветру будет больше вибраций однозначно, но тут их аж в 4-5 раз больше (от ~1,5 по x,y и ~2,5 по z до 10 по x,y и 20 по z) !!! Пробовал фильтровать IMU до 5Гц - получалось увидеть что-то отдаленно похожее на нормальный полет, все что 10Гц и выше - дикие скачки.
Рама RCTimer Spyder. С батареей 4S весит ~1,5 Кг.
Пропы APC SF 1047.

Olegos

Подскажите, есть F550, газ нужный для стабилизации 82% (820), как его можно ещё понизить (хотя бы до 700, в идеале 500)? Была мысль поменять пропеллеры с 10/4.5 до 10/5, и сменить аккум с 3S на 4S
Тушка F550 - 1636гр
моторы - DJI 2212 1000kv
лопасти - 1045 (которые самые простые, мягкие)
регули - DYS Simone 30A
Аккум - Turnigy 5000mAh 3S 40-50C 480гр
Подвес - 445гр
общий вес: 2561гр

MaF

мне кажется,что оптимально перейти на 4S.

Razek
lion13ch:

Пробовал фильтровать IMU до 5Гц

А как мозги закреплены не слишком мягко?

usup

у меня тоже проблемы с резонансом рамы,как только ее не усиливал,полюбасу периодически входит в резонанс,остается только контроллер чем то утяжелить чтоб меньше на резонанс рамы отзывался.

Olegos:

моторы - DJI 2212 1000kv

не слишком большой кв для 550 рамы?

aka_Дмитрий
Olegos:

общий вес: 2561гр

у меня гекса 540. меняйте 3S на 4S и увеличивайте емкость АКБ до 8-12Ah. ,будете висеть при 48-50% газа. полетное время вырастет до 20 минут. Это все с учетом подвеса и GoPro
P.S. винты на карбон менять однозначно.