А давайте обсудим Arducopter - APM

arb
serg_cl:

Скажите есть ли опасность уронить коптер ? если делать автотюн на 650 раме тарот iron man, пропы 1555 треугольные, моторы HLY 4822-390kv

С малыми кв встречались сообщения о падениях. Так что шанс есть.
Если будете настраивать ручками, то начинайте со стаба.

masterjon

всем привет.установил вчера миссион планнер 1.2.99 и обнаружил некоторые глюки.при не заармленом аппарате потребление тока скачет от 0.1 до 2.3 А. и при после арминга мигают остальные показания. что это,косяк закачки или еще что то.? подскажите где вы скачиваете миссион планнер. вот видео.

первое видео вообще то было думано про тест переделанной антенны телеметрии(пробивает через дом и беседку и машину при 99%),но на нем виден косяк по амперажу. Спасибо.

usup
arb:

Вы это визуально определяете или по логу смотрели.

По данным осд ну и визуально тоже

arb
usup:

По данным осд ну и визуально тоже

Оценивать надо по логу. Визуально из-за изменения угла обзора создается обман. Да и обсуждать проще лог.
А Вам именно в альтходе надо забираться на высоту, стаба не достаточно?

KirS
serg_cl:

Скажите есть ли опасность уронить коптер

Может у кого-то и получалось, но у меня на KV460 оба раза чудом удалось поймать коптер. Так что плюнул на этот автотюн, натянул меж двух деревьев трос, присобачил к нему коптер и в течении 15 мин отстроил PIDы от среднего газа до максимального.
Чего и Вам желаю.

masterjon:

где вы скачиваете миссион планнер

Здесь скачиваем

masterjon
KirS:

Здесь скачиваем

именно здесь и скачивал…

arb
masterjon:

но на нем виден косяк по амперажу. Спасибо.

Если я правильно понял, то в полете ток не скачет и косяка как бы нет.
Если так, то на земле это может быть шум самого датчика или системы в целом (вплоть до шума питания).
Главное, чтобы в полете мерилось правильно.

masterjon

в полете не скачет ампераж, но другие показания мигают. на крайней версии планнера такого не было.!?

arb
masterjon:

в полете не скачет ампераж, но другие показания мигают. на крайней версии планнера такого не было.!?

Я предполагаю, что глюки МП еще зависят от виндоса и может даже от установленной МП.
У меня сейчас установлена последняя, а 1.2.99 просто скачана и раскрыта.
В последние дни заметил, что из 1.2.99 исчезло больше половины настроек и пользоваться ей вообще стало невозможно. Придется восстанавливать.
Пока не занимался этим, т.к. меня сейчас 1.3.38 устраивает.

masterjon

Спасибо Рамазан за пояснения. буду пробовать другую версию.

Aximixa
Sergey_Pavlovich:

Вы не написали, какая аппа.
Но из общих соображений следует вначале выставить на аппе END_POINT по газу (3 канал) в нижнем положении 110-120%.
Дальше настраиваете файлсейв на аппе в минимум, и после этого возвращаете END_POINT на 100%
Должны получить сигнал в районе 900.

Спасибо еще раз, кажется помогло!

Правда вы там мне еще инструкцию бросали, не совсем для APM, где было написано:

После того как удалось установить режимы — необходимо настроить failsafe – для этого открываем меню Failsafe, выбираем 5 канал, ставим тумблер в нижнее положение и включаем ON.

Правильно ли я понимаю, что этого можно и не делать, если и так RTL настроен на переключателе, а фейлсейв по каналу газа и отключению приемника работает (переводит в RTL при наличий спутников)?

А вот по проблеме с 50% газа которые срабатывают от неподлюченного тумблера так и не удалось решить. Это не миксы. Они, если верить пульту, выключены (проверил все три, может не там где смотрел?):

Sergey_Pavlovich
Aximixa:

Это не миксы. Они, если верить пульту, выключены

Китайский английский сложная вещь. По картинке нельзя сказать, что миксы выключены. У меня была похожая ситуация - написано OFF, и я считал, что выключено, а оказалось, что это кнопка для выключения. Когда ON, то на неё нажать, чтобы включить.

CyHDyK

Друзья!
Собрал квадрик на 380 раме с АПМ 2.6. Сегодня с сыном пошли его опробовать. Летает хорошо и в АТТ и GPS но вот что это такое понять не могу. Куда рыть что бы этого раскалбаса не было. Он из за этого даже автотюн не может сделать.

youtu.be/yKTuuxDD8O0

arb
CyHDyK:

Куда рыть что бы этого раскалбаса не было.

ПИДы слишком большие.

CyHDyK:

Он из за этого даже автотюн не может сделать.

Странно, по идее должен. Но если так, то уменьшите пиды и еще попробуйте.
Можете выложить пиды, может будет понятнее, что не так.

CyHDyK
arb:

Можете выложить пиды, может будет понятнее, что не так.

Если пиды большие то подскажите на сколько их уменьшить и какие?
Все, нашел у Юлиана ролик где на крутилку вывести настройку можно.

arb
CyHDyK:

Если пиды большие то подскажите на сколько их уменьшить и какие?

Попробуйте Rate P уменьшить примерно до 0,13 для начала.
Надумаете с крутилкой, не перестарайтесь.

usup

прешел с санников 2212 980 на емаксы 2213 935,квадр стал очень вялым,очень плохо стабилизируется после возмущений,я так понял надо Р подкрутить,после уменьшения кв?

CyHDyK
arb:

Надумаете с крутилкой, не перестарайтесь.

Я крутилкой уберу расколбас, а потом сделаю автотюн.

ssilk
Aximixa:

Это не миксы

Это как раз миксы…На вашей картинке как раз текст микса и присутствует… Вы его включите и уберите все значения… А потом снова выключите…

foster

Всем привет! АРМ вроде настроил, сегодня был первый нормальный, не тестовый полет. Все рулится, все отрабатывается, ФС и тд. тьфу-тьфу))
Вопрос по лойтеру: когда лечу, потом стик отпускаю, коптер очень сильно отклоняется в другую сторону, я понимаю, он тормозит чтоб позицию держать, вопрос как сделать чтоб плавнее это было?
Стабилизе ролл питч и яв сделал 3, нашел параметр WPNAV_LOIT_JERK, уменьшил до 700 (было 1000, минимум 500 написано).
Еще на ардупиоте пишут про WPNAV_LOIT_MINA и WPNAV_LOIT_MAXA, вроде их и нужно менять, но я не нашел эти параметры в МР в фулл параметр лист, их просто там нет, может у меня МР кривой? (1.3.38)

вот что на ардупилоте пишут:

WPNAV_LOIT_MINA : мин ускорение в см / с / с. Более высокие значения остановливают коптер быстрее , когда стик по центру, но вызывают больший кивок, когда коптер останавливается

CyHDyK
arb:

Попробуйте Rate P уменьшить примерно до 0,13 для начала.
Надумаете с крутилкой, не перестарайтесь.

Рамазан, спасибо за советы. Сегодня с помощью крутилки убрал расколбас и настроил автотюном. Осталась такая фигня. Коптер отлетал первые 5 минут идеально, никаких просадок в АТТ, точку в GPS держал идеально. Через 5 минут полетов при переключении в GPS стал улетать в сторону при чем с большой скоростью, переключаю в АТТ и только тогда могу его вернуть домой. У меня стоит пищалка и при полете на косяки в GPS, она стала орать каждые 30 секунд. Компас калибровал несколько раз, в поле. Что это может быть? Думаю поменять GPS на BN-880? Но как его настроить не знаю. В u-center подключаюсь и спутники не показывает. В МП в комнате ловит аж 5 штук. Забить и оставить как есть?